44 0685 Ii
44 0685 Ii
Asesor:
Ing. Pacheco Oviedo, Abraham
Arturo
Arequipa – Perú
2020
ii
iii
AGRADECIMIENTOS
valiosas de la vida.
DEDICATORIA
amistades.
Resumen
Este trabajo de investigación ha sido llevado a cabo con la finalidad de plantear e implementar
cual no cuenta con una buena organización y escasas capacitaciones al personal, además de otros
problemas hallados.
poco capacitado lo cual perjudica en cierta forma a la calidad del producto final y productividad.
Es por eso que esta investigación utiliza herramientas propias de la Manufactura Esbelta que tienen
variables e hipótesis.
En el segundo capítulo se muestra el marco teórico el cual engloba los principales conceptos
En el tercer capítulo se hace una descripción de la micro empresa, visión, misión, objetivos,
Manufactura Esbelta de modo que se visualice mejoras en la producción del calzado, productividad
PALABRAS CLAVE: Manufactura esbelta, productividad, Mapa del Flujo de Valor (VSM),
SMED, 5’S.
vi
Abstract
This investigation work has been done with the purpose of approach and implements solutions
to the problems that the “Victoria Creations” enterprise it is passing through, which it does not
count with a good organization and insufficient training of the staff, in addition to other founded
problems.
With a correct analysis and inquiry in the production process were discovered a lot of waste
(unnecessary transport, activities that don’t bring value to the product) and poorly trained staff,
which prejudice, in certain way, the quality of the final product and the productivity. That’s why
this investigation use techniques and analytics tools proper of the Lean Manufacturing with the
purpose of improve the problem already mentioned and improve not only the product, also do the
The first chapter shows the generalities carrying out the identification and the justification of
the problems, general and specific objectives, general and specific interrogates variables and
hypothesis.
The second chapter shows the theoretical framework which it englobes the principal basic
concepts showing the type, level and design of the research performed.
The third chapter makes a description of the enterprise, vision, mission, objectives, principles
and values, products and markets, productive process and actual situation.
The fourth chapter develops the proposals and implementation of the analytic tools of the Lean
Manufacturing, so that way it displays the improvements in the shoe production, productivity and
in the staff. Finally were set out the conclusions and the recommendations of the case.
KEY WORDS: Lean Manufacturing, productivity, value flow map (VSM), SMED, 5’S
vii
ÍNDICE GENERAL
Resumen
Abstract
Introducción ............................................................................................................................. xx
3.5. Visión.......................................................................................................................... 27
3.12. Productos................................................................................................................. 30
ANEXOS................................................................................................................................ 185
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Variables de investigación 6
155
implementación 168
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 6: : Calzado escolar de niño modelo romano (Fuente: Imagen propia) ................. 30
Ilustración 10: Almacenaje de materia prima (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa) 32
Ilustración 11: Proceso de cortado (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa) ................ 33
Ilustración 12: Proceso de desbaste (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa) ............... 33
Ilustración 13: Proceso de aparado (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa) ................ 34
Ilustración 14: Proceso de armado (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa) ................ 35
Ilustración 15: Proceso de acabado (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa) ............... 36
Ilustración 16: Empresas productoras de calzado por tamaño (Fuente: Produce) ................... 37
Aduanas) ....................................................................................................................................... 38
Ilustración 18: Modelo de las cinco fuerzas de la competencia - Porter (Fuente: Elaboración
propia) ........................................................................................................................................... 39
Ilustración 21: Porcentaje del total por tipo de calzado año 2017 (Fuente: Elaboración propia)
....................................................................................................................................................... 52
Ilustración 22: Porcentaje del Total por Tipo de Calzado - Año 2018 (Fuente: Elaboración
propia) ........................................................................................................................................... 53
Ilustración 23: Flujo desde el proveedor hasta el cliente final (Fuente: Elaboración propia) .. 54
Ilustración 24: Cadena de Valor (VSM) inicial. (Fuente: Elaboración propia) ....................... 55
Ilustración 25: Procedimientos para el estudio de tiempos (Fuente: Elaboracion propia) ....... 56
Ilustración 26: Tiempo estándar por cada proceso en minutos (Fuente: Elaboración propia) . 63
Ilustración 27: Porcentaje de Pares Defectuosos por Mes (Fuente: Elaboración propia) ........ 64
Ilustración 28: Cadena de valor (VSM) actual con tiempos de proceso hallados. (Fuente:
Ilustración 31: Diagrama de operación del proceso actual. (Fuente: Elaboración propia) ...... 80
Ilustración 32: Diagrama de análisis de procesos actual (Fuente: Elaboración propia) .......... 88
Ilustración 33: Deficiencias en la cadena de valor VSM actual (Fuente: Elaboración propia)
..................................................................................................................................................... 101
Ilustración 35: Modelo de Tarjeta Roja (Fuente: Elaboración propia) .................................. 110
Ilustración 36: Secuencia de pasos para implementar la limpieza (Fuente: Elaboración propia)
..................................................................................................................................................... 113
xix
Ilustración 37: Modelo de Tarjeta amarilla (Fuente: Elaboración propia) ............................ 115
Ilustración 38: Fases de la implementación de planta (Fuente: Elaboración propia) ............ 133
Ilustración 39: Diagrama Relacional de Actividades (Fuente: Elaboración propia) .............. 136
..................................................................................................................................................... 156
Ilustración 41: Nuevo diagrama de operaciones de procesos (Fuente: elaboración propia) .. 160
Ilustración 42: Nuevo diagrama de análisis de procesos. (Fuente: elaboración propia) ........ 166
Introducción
que impulsan a la creación, sostenibilidad y desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas, puesto
que ellas son la fuente principal de generación de empleo, siendo que el 96.7% son Micro Empresas
millones de Micro y Pequeñas Empresas existentes a nivel nacional, siendo que más de 3 millones
A pesar de ello, las Micro Empresas, a nivel nacional, sólo generan el 30% de la producción,
reflejando así bajos estándares de productividad, calidad del producto o servicio y deficiente mano
de obra o capacitación del personal, traduciéndose en sus bajos niveles de ingresos económicos.
Como sabemos, en casi el 100% de los casos las Micro Empresas se caracterizan por ser
negocios familiares creados con el fin de que el hogar pueda subsistir y por tal motivo no cuentan
con ingresos suficientes que les permitan mejorar su productividad, mejorar la calidad y mejorar
otros, siendo que cada peruano, en promedio, compra y utiliza 2.2 pares de zapatos al año. La
informales.
Es así, que, pese a contar con escasos recursos que permitan empujar el negocio o sacarlo
adelante, existen técnicas y métodos que permiten conseguir mayor productividad, mejorar el
La Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), conforme lo define Manuel Rajadell y José Luis
del desperdicio, entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no
aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar”; es decir, se
basado en la producción ajustada, eliminando actividades que consumen tanto espacio, tiempo y
mejora de la mano de obra y beneficios e ingresos económicos, sin necesidad de llegar a realizar
Es por estos motivos que, de conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad
Industrial, que con la finalidad de obtener el Grado o Título Profesional de Ingeniero Industrial,
aplicados para la solución de una problemática a nivel empresarial, encontrando para tal efecto las
Micro Empresa de Calzado “Creaciones Victoria” de la ciudad de Arequipa. Para tal efecto, la
AREQUIPA, 2019”.
1
Capítulo I: Generalidades
1.1. El Problema
La micro empresa de calzado “Creaciones Victoria” cuenta con una amplia gama de modelos
de calzado, siendo entre estos mismos para varón de cuero, botas y botines de cuero, calzado
médico, calzado moderno de niños, y calzado escolar siendo este último el de mayor demanda. Sin
embargo, a pesar de contar con una gran variedad de modelos, producto de la gran demanda
impartida por los clientes, y sobre todo tener una gran competencia, la micro empresa carece de
una buena organización y prácticas adecuadas lo cual genera que la misma tenga complicaciones
tanto en el área de producción como con el personal, debido a que se generan despilfarros; el
personal no cuenta con capacitaciones las cuáles resultan ser de suma importancia ya que interfiere
con la producción, conllevando a que afecte la economía de la empresa y por ende la producción.
Al pasar los años la micro empresa de calzado “Creaciones Victoria” ha alcanzado una gran
demanda de clientes debido a la satisfacción, calidad y sobre todo por la variedad de modelos que
ofrece su calzado para todas las edades; tienen competidores los cuáles cuentan con empresas
mejor estructuradas y organizadas, sin embargo, los clientes optan por adquirir productos de la
Para poder mantener esta ventaja competitiva la micro empresa está en la constante búsqueda
de la mejora tanto en el área de producción, la cuál es la principal, y con el personal que labora en
la misma, pero dentro de su proceso productivo presentan una gran problemática debido a que no
2
cuentan con una buena organización delimitada en funciones, y no solo ocurre con el proceso
Al realizar una revisión y el análisis de sus procesos, se encontró que hay muchas actividades
las cuáles no añaden valor al producto final. Dentro de las mismas se observaron transporte y
inventario. Así mismo, el personal que labora en la micro empresa la cual lleva años en la misma
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar las causas de las fallas de la
mínimos para elaborar el calzado, ya que, en el proceso de producción, entre otras cosas, no se
cuenta con un adecuado plan logístico y capacitación para el desarrollo de dichas funciones,
modo que facilite la movilidad y uso durante el proceso de producción (mano de obra).
todo ello se realizará en la micro empresa “Creaciones Victoria” durante el año 2017 y 2018, con
manufactura esbelta (Lean Manufacturing) y así, mejorar el proceso productivo y la calidad del
3
producto terminado, lo cual conllevará a que pueda haber un mejor control en la producción, buen
clima o ambiente laboral, capacitación continua y especializada del personal en la labor detallada
la materia prima y ubicación de la misma, entre otros, generando así mayores ingresos económicos
encuestas y/o cuestionarios, así como también para la toma, estudio y validación de tiempos y
movimientos, y datos de cada proceso. También el desfase de datos en cuanto a los desperdicios
¿En qué se debería mejorar para minimizar y/o eliminar el desperdicio en la micro
empresa de calzado?
¿Cuál es la diferencia existente entre una empresa de calzado que ha implementado las
obra?
empresa de calzado?
finalidad de que se optimicen los procesos de producción del calzado, calidad y organización, así
mismo lograr el incremento de la productividad y por ende un mayor beneficio económico para la
Determinar cuáles son los problemas, elementos o aspectos críticos que ocasionan
Manufacturing).
5
1.4. Hipótesis
eficiencia, ambiente laboral y la calidad del producto terminado con el fin de lograr la satisfacción
1.5. Variables
Tabla 1
Variables de investigación
DEFINICION
TIPO VARIABLE INDICADOR CALCULO/FORMULA
CONCEPTUAL
Instrumentos
de mejora Porcentaje de FTT= (N° Total de piezas producidas –
continua cuya Calidad Rechazos o Reproceso o Reparaciones / N°
finalidad es total de piezas producidas)*100
eliminar lo
innecesario,
Implementación
buscar el orden y
de la Herramienta
organización,
Lean 5S
limpieza e
Capacitación 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
inspección, =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
de Personal
disciplina o
VARIABLE
forma de trabajo
INDEPENDIENTE
y
estandarización.
7
Reducción de
tiempos de
preparación de
𝑠 + 𝑛𝑎
máquina, 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑛
Implementación incorporando
S= tiempo de cambio que considera
de la Herramienta cambios en la
Tiempo de constante
SMED maquinaria,
cambio A= tiempo para producir una unidad, pieza
utillaje,
artículo
herramientas y
N= número de piezas.
en el propio
producto.
Disposición
de la maquinaria,
áreas de trabajo,
espacios, pasillos
Distancia
Distribución de los cuales Metros recorridos por los operarios en el
Recorrida
Planta estando desarrollo de sus actividades.
organizados
permiten una
correcta fluidez
laboral, del
8
personal y de
materia prima.
aplicación del mismo a empresas de hilados textiles como a empresas de calzado, sin embargo, no
2.1.2. Terminología.
Representa la combinación de diferentes herramientas las cuáles tiene como objetivo utilizar
menos recursos y eliminar actividades que no añaden valor a los productos, servicios o procesos,
a través de la mejora continua (kaizen), del control total de la calidad y del just in time (Rajadell
Como su mismo nombre lo indica es una herramienta de mejora la cual tiene como propósito la
optimización de un bien o servicio brindado con la finalidad de reducir los costos operativos sin
afectar la calidad del producto final, al contrario, buscando acrecentar la misma (Flores , 2010).
- 5’S: Representa estrategias las cuales tienen como objetivo reducir, eliminar y prevenir los
residuos y desperdicios de manera que se pueda lograr una labor más eficiente y uniforme,
defectuosos.
Fases de implantación:
Seiri (Clasificación):
Seiton (Ordenar):
Distinguir que
es lo que se Seiso (Limpieza):
necesita y que Ubicar las
no. herramientas Seiketsu (Estandarizar):
en un sitio Limpieza
adecuado para diaria de Shitsuke
facilitar su equipos y Cómo es que (Disciplinar):
acceso a las puestos de se desarrollan
mismas. trabajo para las actividades Crear un
evitar indicadas en hábito en todo
desperfectos o las 3 primeras el personal,
accidentes. 'S. para que
perduren las
mejoras
implantadas
anteriormente.
obstáculo en las tareas o funciones que se realizan; en otras palabras, se separa lo que
Seiton (Ordenar): Consiste en poder definir la ubicación de los elementos útiles y así
facilitar la búsqueda de los mismos consiguiendo de esta forma un acceso rápido a los
La productividad mejora.
Seiso (Limpiar): Consiste en el aseo y verificación del entorno de trabajo con la finalidad
de eliminar la suciedad, integrando de esta forma la limpieza como uno de los elementos
los equipos.
los trabajadores.
método encargada de adecuar la producción de una empresa a la demanda solicitada por los
clientes; también puede ser definida como “trabajo llano y nivelado”, ya que la producción
debe de ser constante o estable y con ello puedan producirse lotes pequeños con variedad
de modelos, sin defecto alguno, en el menor tiempo posible y así satisfacer la demanda de
los consumidores.
stocks que permite que los trabajadores produzcan unidades retiradas por el proceso
posterior, consiguiendo que la producción encaje con las necesidades reales de los
- SMED (Single Minute Exchange of Die): Es aquel cambio rápido de herramienta cuya
finalidad consiste en la reducción del tiempo de este cambio, definiéndose como el periodo
entre la última pieza producida de un producto “A” y la última pieza producida del producto
“B”. Esta herramienta logra una reducción de costos, productos de alta calidad, reducción
de inventarios y mayor competitividad. Este tiempo de cambio debe de ser de una sola cifra,
es decir, menor a 10 minutos, ya que así se reduce el tiempo de preparación, por ende, habría
las maquinas se para por un fallo”. Esta herramienta de Lean Manufacturing se encuentra
objetivo principal del TPM es asegurar que el equipo de fabricación se encuentre en óptimas
condiciones para la elaboración de los productos o servicios. Así mismo la maquinaria debe
encontrarse lista para trabajar en cualquier momento que los clientes lo requieran,
Mantenimiento Planificado
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Predictivo
14
Por otro lado, produce una responsabilidad en cada trabajador debido a que se busca
evitar que existan unidades defectuosas o en caso que exista estas buscar las causas que las
producen a fin de prevenir su repetición, permitiendo de esta forma que cada trabajador
2.1.2.4. Despilfarro
Se refiere a las actividades que no añaden valor al producto y/o servicio que se brinda al cliente,
generando mayores costos en los procesos de producción los cuáles pueden ser, por ejemplo,
calidad innecesarias, uso de procesos inadecuados, movimientos inútiles de los trabajadores, etc.
- Despilfarro por Sobreproducción: Resulta de fabricar más productos de los que en verdad
almacenamiento y mantenimiento.
- Despilfarro por tiempo de espera: Viene a ser el tiempo perdido que es resultado de una
secuencia de trabajo o procesos ineficientes; esto quiere decir que existen momentos en los
que mientras algunos operarios están saturados de trabajo otros permanecen parados. Así
15
mismo ocurre con las máquinas que probablemente no cumplan su función en un momento
las máquinas (Layout) y las líneas de producción no están lo suficientemente cerca como
para poder evitar este tipo de despilfarro, aumentando el tiempo como también los
- Despilfarro por sobre proceso: Resulta de someter al producto a procesos inútiles, como
pueden ser verificaciones extras innecesarias, trabajos de limpieza, entre otros, añadiendo
- Despilfarro por exceso de inventario: Como su mismo nombre lo dice, existen una mayor
etc. Va de la mano con el Despilfarro por “Sobre Producción” ya que produce más y en no
- Despilfarro por defectos: Significa una gran pérdida de productividad, por el hecho de que
por no haber ejecutado de manera correcta el proceso productivo a la primera vez (Rajadell
"Sobreproducción"
17% 16%
"Tiempo de espera"
17% 16%
"Transportes y Movimientos
innecesarios"
17% 17%
"Sobreproceso"
"Exceso de Inventario"
"Defectos"
Representa una filosofía de gestión, el cual tiene como objetivo principal la eliminación de
cualquier despilfarro que exista dentro del proceso y la máxima utilización de las capacidades de
En español Mapa de la Cadena de Valor. Representa, de una forma gráfica, los procesos,
información y flujo de materiales que se realizan en una empresa con el fin de obtener un producto
un valor agregado al producto, despilfarros en los procesos entre otras deficiencias, todo esto para
que con mejoras puedan ser eliminados y los procesos puedan ser más eficientes. Es por esto que
se presenta un VSM actual donde se visualiza los procesos y las fallas que el mismo presenta, y
Es una técnica de medición muy utilizada la cual registra el tiempo empleado y el ritmo de
condiciones. Este registro de tiempo permite analizar el tiempo total que se requiere para cumplir
una actividad, de modo que permita ver aquellos tiempos que resultan improductivos en el proceso,
Para poder realizar un correcto estudio de tiempos, existe un procedimiento básico el cual
consiste en lo siguiente:
Registrar, todos los datos que sean más relevantes del proceso, los métodos y elementos de
Examinar, se examinan los datos que se registraron y los elementos de modo que se verifica
si los métodos y los movimientos que utilizan son los más eficaces, y separar de los mismos
Compilar, el tiempo estándar de la operación tomando en cuenta los tiempos que se necesitan
necesarios que corresponden al tiempo cronometrado y dar parte que ese será válido para las
2.1.2.8. Calidad.
Se entiende por calidad a aquel contenido que posee un determinado producto o servicio y que
Conforme a lo señalado por Deming, “…la empresa debe permanecer en el mercado, proteger
la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a
adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los
La Distribución de Planta es aquel orden de todos los elementos existentes en una instalación
industrial existente o por existir, teniendo en consideración espacios para que el personal pueda
movilizarse con libertad, las instalaciones cuenten con espacios para el almacenamiento de los
insumos y que los mismos cuenten con las condiciones climáticas mínimas para su conservación.
Debe tenerse en consideración que “la distribución en planta implica la ordenación de espacios
espacios industriales, etc, que permita conseguir la máxima economía en el trabajo al mismo
tiempo que la mayor seguridad y la satisfacción de todos los trabajadores” (Rural, 2014, p. 01).
19
Tabla
Relacional de
Actividades
Plan de Requerimiento
Distribución de Espacios
S.L.P.
Diagrama
Evaluación de
Relacional de
Alternativas
Actividades
Diagrama
Relacional de
Espacios
Fase I: En esta fase se realiza una identificación de las actividades y se listan en la Tabla
Relacional de Actividades, se determina el grado de proximidad que debe existir entre las mismas
Fase II: Se determina el área requerida para cada actividad utilizando la lista de actividades de
Fase III: Aquí se relaciona gráficamente las actividades generado una distribución en base al
Diagrama Relacional de Actividades. Para realizar esto se utiliza diferente simbología para
representar cada proceso o actividad, luego se una un código establecido de líneas para establecer
20
la relación de las mismas y se inicia un arreglo de las mismas empezando por aquellas que deben
Tabla 2
Código de líneas
Fase IV: Aquí se establece el Diagrama Relacional de Espacios en el cual se visualiza los
cada una de ellas viendo las ventajas y desventajas mediante la aplicación del Formato de
Evaluación de Alternativas.
Éste es un método de cálculo el cual supone que la superficie total necesaria es la suma de tres
superficies parciales las cuales son superficie estática, superficie de gravitación y superficie de
evolución. Éste método es utilizando dentro de la Fase II del Método S.L.P. (Suica, 2015).
ST = n (Ss + Sg + Se)
Donde:
Son diagramas a escala de los procesos llevados a cabo en una empresa, los cuáles muestran las
actividades, los movimientos y transportes que se dan entre las estaciones de trabajo. Se usa para
Maynard (1989, sostiene que existen 5 factores determinantes los cuáles están relacionados con
las instalaciones debido a que en las mismas se pueden identificar problemas que surgen en el
transporte de algún material o en la actividad que se está llevando a cabo; estos mismos dan
oportunidad a aplicar mejoras con la finalidad de poder eliminar o reducir actividades o transportes
problemática (nivel descriptivo) por medio del lenguaje, imágenes o gráficos los cuáles nos pueden
Del mismo modo también es aplicativa ya que plantea resolver la problemática a través de la
observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni
el fenómeno estudiado.
de calzados.
2.2.5. Muestra.
calzados solo consta de 7 trabajadores, ya que al ser una micro empresa puede tener solo una
capacidad entre 1 a 10 trabajadores, así como sus niveles de ventas anuales no superan las 150
UITS, tal y como lo establece el artículo 3° de la Ley 28015, modificada por la Ley 30056.
Técnicas.
Toma de tiempos
Entrevistas(diálogos)
23
Observación Directa
Instrumentos.
Formatos
Formularios
Cronómetros
Encuesta
Se utilizará primero un registro para detallar tanto para las operaciones como para la toma de
cuantitativa con el fin de poder clasificar la materia prima. Cuestionarios en los que se detallará
La investigación se llevará a cabo durante los meses de diciembre del 2017 a abril del 2018.
La unidad de estudio está determinada por los 7 trabajadores que laboran en la empresa de
Tabla 3
Unidades de estudio
Área Total
Producción 5
Contabilidad 1
Ventas 1
Fuente: Elaboración Propia
25
El sector de calzado ha llegado a ser la actividad minorista más importante para la economía
del Perú tanto por su gran participación como por la generación de puestos de trabajo, teniendo
una incrementación anual promedio de 11%. Son un aproximado de 4500 empresas peruanas
para dama, varón, niños, calzado deportivo entre otros elaborados de distintos materiales, de las
cuales el 20% son formales y el otro 80% son informales, esto debido a los largos trámites que se
deben de realizar por lo que optan permanecer en la informalidad dejando de hacer pago de los
Sin embargo, a pesar de la informalidad que se presenta, las cifras que genera por la venta de
calzado de todo tipo suma alrededor de $500 millones en todo el Perú; de esta cifra $350 millones
envía calzado a 62 países, siendo los principales mercados Chile (6.2 millones de dólares),
Colombia (4.4 millones de dólares) y Ecuador (3.6 millones de dólares). A pesar de mostrar cifras
que parecen altas, el sector del calzado en el Perú enfrenta una realidad difícil debido a la
competencia de las importaciones, principalmente las que provienen de Asia, de países como
China, Vietnam y Malasia (Andina, 2017). Esto debido a que estas importaciones se ofrecen a
precios muy bajos generando una alta barrera que perjudica el mercado, generando pérdidas en
lugar de ganancias.
26
3.2.Razón social
10293331346 y registrada en la SUNAT como persona natural con negocio. Así mismo, la empresa
3.3.Objeto social
nacional.
comercialización de calzado, tuvo sus inicios por alrededor del año 1990, cuando empezaron en
un taller muy pequeño con tan solo 2 personas. La idea en realidad surgió hace muchos años ya
que los Padres del actual titular y dueño de la empresa “Creaciones Victoria” comenzaron el
negocio en pequeños talleres, por lo que la misma idea se disipó entre los hijos.
Al igual que los padres, el actual dueño comenzó desde muy abajo, teniendo ya todos los
conocimientos; sin embargo, a través de los años es que llegaron a lo que son hoy en día. A inicio
de las actividades el taller quedaba ubicado en la Urbanización Las Palmeras H-7, Distrito de
Miraflores, pero al ver el crecimiento y las ventas que el mismo tenía, optaron por trasladarlo al
distrito de Cerro Colorado en la Av. Chachani 119-D, siendo su actual ubicación. De ser un
pequeño taller pasó a conformarse en una Micro Empresa. Es aquí donde se elaboran toda la gama
de productos que ofrece tanto al mercado Arequipeño como a otros mercados ubicados al sur del
país.
27
3.5.Visión
“Somos una empresa familiar con sólidos valores, orgullosa y unida, que proporciona a sus
clientes calzado hecho con cuero de calidad y duradero, cumpliendo con las expectativas y
3.6.Misión
“Nuestra misión es llegar a conformar una pequeña empresa brindando más oportunidades de
3.7.Mercados
producción a la ciudad de Puno, teniendo diversos clientes, los cuáles adquieren sus productos al
por mayor y menor, mientras que en la ciudad de Arequipa se comercializa un aproximado del
3.8.Objetivos de la empresa
- Pasar de ser una micro empresa a una pequeña empresa y generar más puestos de trabajo.
- Innovar constantemente los modelos y diseños de nuestro calzado con el fin de poder estar a
la vanguardia de la moda.
- Poder brindar capacitaciones a nuestro personal de tal forma que puedan realizar un trabajo
3.9.Principios y Valores.
pedidos.
moda.
3.10. Organigrama
La Micro Empresa no cuenta con un diseño organizacional, lo cual podría ocasionar diversos
cada uno, para que de esa forma exista una coordinación y organización.
Propietario de la Micro Empresa, principal responsable de tomar las mejores decisiones en todas
las áreas, verifica que cada área cumpla sus funciones y metas. Controla el desempeño de cada
Como su mismo nombre lo indica asesora en temas de finanzas, pago de impuestos, lleva
además la contabilidad de la Micro Empresa velando que se cumpla lo que las normas contables
indican.
3.11.3. Administrador.
Administrado por el mismo gerente, que junto con contabilidad ven el tema de pago de
Encargado del diseño que va a tener el calzado y la producción del mismo. Además, realiza un
control de calidad al final del proceso (en el proceso de acabado); informa al área de administración
30
los insumos que se necesitan, además de prepararlos y se encuentren listos al momento que vayan
a ser utilizados.
3.11.5. Trabajadores.
Son los encargados del proceso productivo para obtener el producto final que es el calzado para
Encargado y responsable de tener un trato directo con los clientes y de generar ventas.
3.12. Productos
“Creaciones Victoria” ofrece una gran gama de calzado, en distintos modelos y diseños,
- Mocasines
El proceso inicia con la recepción de Materia Prima en la Micro Empresa; cabe resaltar en esta
parte que la misma no se encuentra clasificada, por lo que los diversos materiales se encuentran
mezclados.
Ilustración 10: Almacenaje de materia prima (Fuente: Imagen tomada en la micro empresa)
Este proceso de cortado se hace dependiendo del modelo elegido el cuál se obtiene de los
determina qué material es el adecuado para cada tipo de modelo de calzado, además es crucial que
el trabajador encargado tenga conocimiento del material con el que trabaja ya que debe de detectar
3.13.3. Desbastado.
En este proceso las partes del calzado (correspondientes al cuero) sufren una rebaja en los
bordes ya que al momento de ser cosidas o dobladas el grosor del cuero no permite realizar las
En esta parte se procede a realizar las uniones de las partes cortadas del cuero, forros y otros
cortes de tela o badana mediante costuras las cuales han sido preparadas en procesos anteriores,
dando forma así lo que sería la parte superior del calzado (llámese forro o esqueleto). Cada modelo
de calzado tiene un propio estilo por lo que esta parte del proceso también resulta importante y se
considera compleja.
La Micro Empresa cuenta con 4 máquinas de aparado/costura (siendo estas máquinas de costura
con ruleta [3 máquinas], y máquina de costura de poste [1 máquina]), sin embargo, sólo se dan uso
a 3 de éstas.
El primer paso de este proceso es seleccionar la horma adecuada para el modelo de calzado
escogido y en la parte inferior de la misma se le clava la falsa, que es similar a una plantilla de un
material de celulosa, que va al fondo y al interior del calzado, seguidamente se posiciona el forro
encima de la horma armándolo conforme al modelo seleccionado. Una vez posicionado se coloca
un corte de “Blancotec” (el cuál es un material) tanto al talón como a la punta, al cual se le aplica
35
ambas extremidades del zapato; además de este adhesivo, se coloca un empaste al resto del calzado
para que permanezca suave; este proceso en otras industrias se realiza en una máquina automática,
sin embargo, en la Micro Empresa se realiza de manera manual. A esa parte del proceso se le
De este modo el forro se va jalando, ajustándolo sobre la horma de forma que quede sin arrugas
y sin bolsas, pegándolo sobre la falsa previamente cementada para que posteriormente se proceda
a cardar el forro ya pegado. Esta operación consiste en eliminar una parte de la piel del cuero para
que al momento de pegarla a la planta pueda haber una mejor adhesión a la misma.
La suela debe de ser limpiada con solventes los cuales permitirán la eliminación de residuos,
polvos etc; después se coloca en un horno que reactivará los adhesivos de modo que pegará con
mayor facilidad a la horma ya lista y posteriormente se deja secar de un día para el otro.
En este proceso final se procede a pintar aquellos cantos en los que los procesos anteriores
dejaron sin color, seguidamente se pega la plantilla (con adhesivos especiales) a la falsa, se le da
36
el acabado al zapato que es darle un color parejo al mismo (uniformidad) y por último se hace la
limpieza del mismo, quitándole los restos de pegamento o de hilo que pueda tener.
Por último, pasa un control de calidad, de modo que si se encuentra una falla regrese, se separa
3.13.7. Empaquetado.
Se pega en cada zapato la marca y el número de talla, después se procede a colocar en bolsas
por par.
Un correcto análisis externo comprende factores relevantes como lo son factores económicos,
Este análisis influye mucho en el crecimiento de la empresa como en su rentabilidad ya que los
factores mencionados líneas arriba son los que tienen una gran influencia sobre las decisiones y
estrategias que puedan tomar las empresas y depende mucho de las mismas que puedan obtener
37
información necesaria de cada factor para que puedan tomar sabias decisiones, permanecer y
economía ya que tienen una gran participación en el Producto Bruto Interno (PBI), además de que
estas grandes y pequeñas empresas generan un gran número de empleos. Las grandes, medianas
Grandes empresas) las cuales producen calzados de vestir para dama y varón, mocasines, zapatillas
de cuero entre otros, y el 96.7% corresponde a las micro empresas las cuales producen calzado
Pequeñas Grandes y
Empresas Medianas
3.20% Empresas
0.10%
Micro
Empresas
96.70%
Esto es debido a que son muy escasas las empresas que cuentan con tecnología de punta, es
decir maquinaria especializada mientras que el mayor porcentaje que pertenece a las Micro
generando, si bien es cierto, mayores oportunidades de empleo ya que la mayoría de sus procesos
Pese a ello, del porcentaje anteriormente visto, un gran parte permanece en la informalidad,
exactamente un 60% afectando al sector oficial ya que crean una limitación en el desarrollo,
crecimiento y productividad.
calzado, encontrándose en primer lugar Lima con un 42.2%, le sigue Trujillo con un 27.2%,
Se considera una de las principales amenazas para todas las empresas productoras de calzado,
ya sean grandes, pequeñas, medianas o micro, ya que la importación de calzado chino ha logrado
ocupar un 60% en el país, y cada año va en aumento, generando así que la competencia sea desleal.
Los mismos centros comerciales optan por importar calzado de China ya que lo adquieren a
muy bajo costo, además de que estos centros requieren de grandes volúmenes.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Años
Ilustración 17: Importación de calzado proveniente de china en miles de pares (Fuente: Aduanas)
39
este modelo admite que los proveedores pueden ser los competidores de una empresa, al igual que
PODER DE
NEGOCIACION DE
LOS PROVEEDORES
AMENAZA DE
PRODUCTOS
PODER DE
SUSTITUTOS
NEGOCIACION DE
LOS
COMPRADORES
Ilustración 18: Modelo de las cinco fuerzas de la competencia - Porter (Fuente: Elaboración propia)
Las nuevas empresas ingresantes pueden tener una mayor capacidad productiva,
un gran capital. Estas nuevas empresas tienen un alto interés en conseguir una gran
poder competir con aquellas empresas que si cuentan con un mayor número de
Este punto representa una ventaja para la Micro Empresa “Creaciones Victoria, ya
que los proveedores con los que cuenta no han tenido incrementos en los precios del
materiales con los que trabaja la Micro Empresa son diversos por lo que no ha habido
Existen Micro Empresas que ofrecen y venden sus productos a muy bajo precio y
de una calidad regular, lo cual resulta perjudicial para ellos mismos, aun así, representa
una desventaja para la Micro Empresa “Creaciones Victoria” ya que ofrecen sus
que están procurando enfocarse en otros mercados, siendo uno de sus objetivos a largo
plazo.
Representa en realidad una amenaza alta, ya que aquí se aprecia el tema del calzado
importado de China (dumping), que como se analizó líneas arriba, muchas tiendas y
muchas personas adquieren esto productos importados, sin importar la calidad del
mismo, sólo por el bajo precio al que se venden, teniendo diseños o modelos similares.
es la calidad, el acabado y los materiales que usa (cuero) por lo que, a pesar de la
producción mucho más elevada que la Micro Empresa “Creaciones Victoria”, sin
El análisis interno como función principal evalúa las fortalezas y debilidades que tiene la Micro
Empresa con el fin de conocer la situación en la que se encuentra. Para poder determinar la
situación actual se procedió a realizar encuestas de opinión a los trabajadores y al Gerente General,
los cuales serán nuestra principal fuente de información, con el fin de poder analizar que
deficiencias (debilidades) y que capacidades (fortalezas) son las que ellos afirman percibir y
formularon preguntas de acuerdo a cada tipo de recurso, tomando las respuestas de los
Duane Ireland y Robert E. Hiskisson (2007, p. 79), vienen a ser los activos que se
Tabla 4
Cuestionario de recursos tangibles
N°
“CREACIONE
Recursos Tangibles Trabajadores
S VICTORIA”
SI NO
N° de pregunta
¿Cuenta con capacidad económica para poder
1 5 2
afrontar una inversión?
¿Cuenta con capacidades para poder generar fondos
2 6 1
internos?
¿Cuenta con acceso al sistema financiero y
3 6 1
créditos?
¿Se cuenta con la infraestructura adecuada para
4 3 4
lograr la producción del producto final?
¿Existe un buen equipo y/o maquinarias que se
5 3 4
puedan utilizar para obtener el producto final?
¿Cuenta la Micro Empresa con Materia Prima de
6 6 1
calidad?
¿Existen avances tecnológicos como máquinas
7 modernas, equipos modernos o programas que puedan 1 6
facilitar la producción?
¿Cuentan con un modelo organizacional que pueda
8 permitir obtener una rentabilidad promedio o 1 6
esperada?
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro se observa que tienen muy buenos recursos financieros ya que poseen una buena
capacidad de endeudamiento.
43
Esto debido a que poseen reservas (beneficios acumulados) los cuales podría hacer frente a
pagos mensuales de posibles créditos o préstamos bancarios a los cuales tienen acceso sin
inconveniente.
Sin embargo, presentan problemas con los recursos físicos (en el caso de equipos y maquinaria)
por lo mismo que éstas ya se encuentran desfasadas del mercado y algunas de ellas han cumplido
su tiempo de vida. Ocurre lo mismo con los recursos tecnológicos lo cuales son nulos o muy
escasos ya que al igual que el punto anterior la maquinaria con la que cuentan no es moderna.
que en los activos fijos que pueda poseer la misma. Más allá de esto, la capacidad de
está convirtiendo en una habilidad ejecutiva determinante es estos tiempos” (Hitt &
lo cual resulta benéfico, por lo que sería una de sus principales fortalezas.
44
Tabla 5:
Cuestionario de recursos intangibles
N° de
“CREACIONES
VICTORIA” Recursos Intangibles Trabajadores
SI NO
N° de pregunta
¿Existe la confianza entre trabajadores,
1 7 0
supervisores y gerente general?
¿Los trabajadores tienen el
conocimiento suficiente para poder afrontar
2 5 2
los cambios en los modelos de calzado en el
proceso de producción?
¿Tanto los trabajadores como
supervisores y gerente general tienen la
capacidad de aportar nuevas ideas o
3 6 1
modelos de modo que siempre estén a la
vanguardia de la moda de acuerdo al
mercado al que producen y venden?
¿Los trabajadores, supervisores y
gerente general tienen conocimiento de
4 herramientas tecnológicas que pueden 1 6
elevar la productividad y por ende el
rendimiento?
¿Cuentan con una buena reputación
5 tanto entre los proveedores como con los 7 0
clientes?
¿Los productos ofrecidos poseen una
6 7 0
calidad superior y son durables?
¿Cuentan con clientes potenciales o
7 6 1
poseen la fidelidad de los mismos?
¿Existen rutinas de organización de
8 modo que haya coordinación y disciplina en 5 2
el trabajo?
Fuente: Elaboración Propia
Se observa que cuentan con buenos recursos intangibles siendo esta su fortaleza, ya que estos
recursos se tornan complicados de imitar por la competencia, ya que los mismos desconocen las
“Creaciones Victoria”.
45
Existe una buena confianza entre los trabajadores y el Gerente General, lo que conlleva a que
los mismos puedan compartir sus ideas o mejoras que puedan hacer en la Micro Empresa hacia el
De la misma forma cuentan con recursos de innovación los cuales les permite estar a la
vanguardia de la moda y tener también una buena relación tanto con sus proveedores como con
es cierto, han considerado hasta el momento que las capacidades de los trabajadores son
suficientes ya que desempeñan sus funciones correctamente; sin embargo, existen otras
capacidades que permitan mejorar su eficiencia y que no son explotadas por la Micro
Empresa.
46
Tabla 6:
Cuestionario de capacidades de los trabajadores
N° de
“CREACION Trabajadores
ES VICTORIA” Capacidades N
SI
O
N° de
pregunta
¿Cuentan con las capacidades necesarias con
1 6 1
el fin de obtener los resultados esperados?
¿Utilizan técnicas eficientes en la
2 3 4
administración de materia prima (logística)?
¿Los trabajadores, supervisores y el gerente
3 6 1
general se encuentran motivados?
4 ¿Se brinda una buena atención al cliente? 7 0
¿Poseen una visión que permita diseñar
5 6 1
nuevos modelos de calzado?
¿Poseen habilidades especiales que permiten
6 6 1
la producción de calzado duradero y de calidad?
¿La Micro Empresa cuenta con tecnología de
7 1 6
punta en sus procesos?
¿Tienen los recursos necesarios para poder
8 5 2
desarrollar nuevas capacidades?
¿Existe un liderazgo adecuado (democrático,
9 7 0
participativo) para dirigir al personal?
Fuente: Elaboración Propia
Las capacidades que tienen los trabajadores ha logrado que el producto que elaboran sea de la
calidad deseada, sin embargo, éstas capacidades pueden explotarse más, evolucionar y poder
Si bien es cierto, como el cuadro lo indica, existe motivación del personal, por la misma
confianza que existe entre ellos y el Gerente General; existe también la visión de mejorar o
proponer nuevos modelos de calzado a través de las ideas que puedan aportar y sobre todo manejan
una buena atención al cliente, pero existen otras capacidades que no están siendo explotadas (por
falta de conocimiento) como por ejemplo el correcto manejo de la materia prima y un control de
inventarios, tecnología de punta como maquinaria y equipos modernos o avanzados entre otros
recursos.
47
Competencias Centrales: Vienen a ser las capacidades que, en este caso, la Micro
Empresa utiliza como fuente de ventaja competitiva para hacer frente a la competencia,
agregando un valor potencial a sus productos, a la vez incrementa el valor para sus
clientes finales.
singular tomamos a la “Calidad” del producto que ofrecen, algo que la competencia
Social” lo cual significa que existen buenas relaciones interpersonales tanto entre
competencia.
que gracias a las buenas relaciones interpersonales que existen entre todo el
aportando ideas o sugerencias que hacen que el producto sea mejor elaborado y que
Este diagrama de flujo de proceso nos permite observar las fases que sigue cada parte del calzado, de forma que se pueda determinar a grandes rasgos que actividades se puedan mejorar.
49
Cuero
de sintético
Etiquetas= 14 pares.
Bolsas = 14 u.
A través del Balance de Materia es que, una vez aplicadas las mejoras, se podrá visualizar la
disminución de materia prima de la que se hace uso para poder producir el calzado, logrando así
En la Micro Empresa las capacitaciones son escasas, casi nulas, ya que hubo años en los que no
se les dio ninguna capacitación y otros años en que se capacitó al personal una vez al año. En el
3
Años
2
0
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Ilustración 20: Capacitaciones por año (Fuente: Elaboración Propia)
Como se observa en la figura, en el año 2013 se dio una sola capacitación debido a que ingresó
un nuevo aparador; en el año 2014 ocurrió lo mismo; los dos siguientes años no se dio capacitación
alguna; en el año 2017 se dio nuevamente una sola capacitación ya que ingresó a laborar un
trabajador en vez de otro; y, por último, en el año 2018 hasta el mes de Julio – Agosto no se dio
capacitación alguna por lo que indican que continuaban con el mismo personal laborando.
51
Debido a que la micro empresa no cuenta con información histórica precisa, es que se procederá
a utilizar ciertas herramientas y métodos que permitirán conseguir información como tiempos de
operaciones por cada proceso, cantidad de material ingresado y desperdiciado, entre otros. Dentro
de estos métodos y herramientas se encuentra el “estudio de tiempos”, el cual nos permitirá obtener
un tiempo muy aproximado por cada operación que se lleve a cabo para obtener el producto final,
también se utilizará el Value Stream Mapping (VSM) o en español “Mapa de la Cadena de Valor”.
Este método permite evaluar la situación actual de las empresas mostrando el flujo de materia
prima y el flujo de información por cada actividad con el fin de poder obtener el producto final,
además se puede visualizar aquellas operaciones que no aportan valor de forma que puedan ser
Debido a que la micro empresa “Creaciones Victoria” cuenta con una amplia gama de calzados
para todas las edades y géneros, es que se va a considerar los modelos que tengan una gran
herramientas. Para poder hacer esta selección se verá cuál o cuáles han sido los modelos con mayor
Tabla 7
Ventas por pares - año 2017
El cuadro anterior nos muestra las ventas de calzado por pares del año 2017.
Ventas
9.40%
2.85%
Calzado escolar
15.38%
Botas 45.01%
Botines
Calzado de enfermera 27.35%
Mocasines
Ilustración 21: Porcentaje del total por tipo de calzado año 2017 (Fuente: Elaboración propia)
Tabla 8
Ventas por pares - año 2018
El cuadro anterior nos muestra las ventas de calzado por pares del año 2018.
53
10.60%
3.97%
Calzado Escolar
12.18% 44.11%
Botas
Botines
Calzado de Enfermera 29.14%
Mocasines
Ilustración 22: Porcentaje del Total por Tipo de Calzado - Año 2018 (Fuente: Elaboración propia)
En ambos años se puede visualizar que los modelos con más acogida y ventas fueron el calzado
proporcionada por parte de los trabajadores de la Micro Empresa con el fin de obtener datos de los
Ilustración 23: Flujo desde el proveedor hasta el cliente final (Fuente: Elaboración propia)
Como se había descrito en la teoría, la aplicación del VSM comienza por una identificación de
los productos o producto que se analizará, en este caso por haber tenido una gran demanda de
ventas en los años pasados se trabajará con el calzado escolar, así como también con las botas ya
En el VSM plasmado se visualizan los procesos que sigue el calzado, así como también otros
datos relevantes como son el número de turnos por día, las horas trabajadas y la producción
El VSM actual precisa de tiempos promedios de los procesos que involucra la fabricación de
calzado. Es por esto que se determina el tiempo que demora cada trabajador en cada proceso; para
esto se tomó en cuenta el ambiente y condiciones que presenta cada área de trabajo, así también
Para realizar este estudio de tiempos se utilizó la técnica de estudio de tiempos por cronómetro
la cual registra los tiempos de una operación desde que empieza hasta que finaliza.
Para determinar el número de observaciones se utilizó como criterio las tablas de Westinghouse
(ver Anexo 2) las cuales brindan el número de observaciones en función del tiempo de ciclo y del
número de productos que se fabrican al año. Además de que esta tabla se aplica a operaciones que
son repetitivas y a operarios que cuentan con experiencia suficiente desempeñando una labor en la
Micro Empresa.
obtenidos.
57
Tabla 9
Estudio de tiempos: proceso de cortado
Tabla 10
Estudio de tiempos: proceso de desbastado
Tabla 11
Estudio de tiempos: proceso de aparado
TIEMPO OBSERVADO PRODU TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO
(MINUTOS) CCIÓN UNITARIO
Piquetear Cuero 2.79 12 0.23
Enmarcar diseño 8.10 12 0.67
Enfranque 6.04 12 0.50
Coser badana a talón 6.74 12 0.56
Coser diseño 11.42 12 0.95
Temperar cuero (capellada) 1.29 12 0.11
temperar cuero (talón) 2.16 12 0.18
Esparcir jebe líquido a correas 3.48 12 0.29
Encolar terokal a capellada 4.50 12 0.38
Encolar terokal a talón 4.23 12 0.35
Vastillar correas 12.12 12 1.01
Pegar correa a badana 9.19 12 0.77
Cortar forro sobrante de talón 7.21 12 0.60
Vastillar capellada 21.02 12 1.75
Tabla 13
Estudio de tiempos: proceso de empastado
Tabla 12
Estudio de tiempos: proceso de armado
Tabla 14
Estudio de tiempos: proceso de pintado
TIEMPO OBSERVADO PRODU TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO
(MINUTOS) CCIÓN UNITARIO
Tabla 15
Estudio de tiempos: proceso de acabados
TIEMPO OBSERVADO PRODU TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO
(MINUTOS) CCIÓN UNITARIO
Abertura de orificios para correa 13.66 12 1.14
Cortar plantilla 7.35 12 0.61
Engomar terokal en plantilla 8.25 12 0.69
Cabe resaltar que los tiempos cronometrados se hicieron por una docena de zapatos. Dentro de
Obtenidos los tiempos observados del proceso, se determinó la valoración del ritmo de trabajo
del operador. Para poder determinar esta escala es sumamente necesario conocer los procesos al
detalle, y es por esto que esta tarea se encomendó al dueño de la Micro Empresa, ya que por los
años que lleva trabajando en el sector de calzado tiene un vasto conocimiento de cada
promedio el cual no trabaja ni más rápido ni menos lento los procesos, sino de manera uniforme.
100 (ver Anexo 3). El valor de 100 representa una actuación normal. En caso el operario este
realizando una operación a una velocidad menor (considerando la velocidad normal) se evalúa con
un valor menor a 100; por el contrario, si realiza la operación a una velocidad mayor a la velocidad
Suplementos por descanso y por necesidades personales: Estos suplementos son añadidos al
tiempo normal de modo que el trabajador pueda reponerse de las actividades que realiza, ya que
Tabla 17
Suplementos por Operación
Concentración Intensa:
Trabajos de precisión o 2 0 2 2 2 0 2 0
fatigosos
Monotonía: Trabajo bastante
1 1 1 1 1 1 1 1
monotono
TOTAL 14% 10% 12% 12% 12% 10% 21% 19%
El tiempo estándar obtenido, una vez añadidos los suplementos y la valoración del ritmo de
Tabla 18
Tiempo estándar hallado (en minutos por cada par)
TIEMPO
OPERACIÓN ESTÁNDAR
HALLADO (MIN/PAR)
OP1: CORTE 4.05
OP2: DESBASTADO 0.66
OP3: APARADO 28.08
OP4: EMPASTADO 7.20
OP5: ARMADO 32.23
OP6: PINTADO 0.29
OP7: ACABADO 9.30
OP8: EMBOLSADO 3.73
TOTAL 85.54 min/par
Fuente: Elaboración Propia
Por ende, el tiempo estándar obtenido es de 85.54 min. por par de calzado. Mediante el siguiente
gráfico se puede observar que tanto el armado como el aparado son los procesos que demandan
más tiempo debido a que se realizan manualmente, además de que el personal trabaja a un ritmo
diferente al promedio.
63
Ilustración 26: Tiempo estándar por cada proceso en minutos (Fuente: Elaboración propia)
Si bien es cierto, son las unidades que no cumplen con el estándar de calidad o no son
satisfactorios para los clientes, generando no solo costos de producción sino pérdidas, ya que las
mismas en ciertas ocasiones deben de venderse a un precio muy menor al precio de venta, o de lo
contrario se quedan como producto perdido. Son muy raras las veces que el calzado puede pasar
por reprocesamiento ya que genera más costos de material y de mano de obra. El dueño de la
empresa proporcionó un estimado de pares por mes correspondientes al año pasado (2018), los
Tabla 19
Pares defectuosos por mes
PARES PARES
MES PORCENTAJE
TERMINADOS DEFECTUOSOS
Enero 336 7 2.08%
Febrero 336 6 1.79%
Marzo 336 6 1.79%
Abril 336 5 1.49%
Mayo 288 9 3.12%
Junio 288 8 2.78%
Julio 288 5 1.74%
Agosto 288 5 1.74%
64
Las ventas que la Micro Empresa tiene no son constantes debido a que, en campaña escolar,
que comprende desde el mes de diciembre hasta abril, las ventas se elevan y por ende la producción
también se incrementa, siendo que en esos meses se produce 14 pares de zapatos por día laborado.
A pesar de que el porcentaje de despilfarro no es tan elevado, representa de todos modos una
pérdida para la Micro Empresa, pudiendo mejorar y evitar tener estos desperdicios, tanto de mano
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
Febre Marz Agost Setie Octub Novie Dicie
Enero Abril Mayo Junio Julio
ro o o mbre re mbre mbre
Porcentaje 2.08% 1.79% 1.79% 1.49% 3.12% 2.78% 1.74% 1.74% 2.78% 3.82% 2.43% 1.49%
Ilustración 27: Porcentaje de Pares Defectuosos por Mes (Fuente: Elaboración propia)
Ilustración 28: Cadena de valor (VSM) actual con tiempos de proceso hallados. (Fuente: Elaboración propia)
66
Se requiere conocer la Capacidad que tiene la Micro Empresa para adaptarse a los cambios que
incremento en el personal, equipos o maquinaria con la que se cuenta actualmente. Así mismo, se
calculó la eficiencia con la que trabajan antes de implementarse las herramientas de mejora (Lean
Manufacturing).
Para el cálculo de la capacidad teórica, que es la producción teórica máxima que el sistema
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
52 𝑠𝑒𝑚. 108 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 5616 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑜𝑐 𝑑𝑜𝑐
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑥 = = 624 = 12
𝑎ñ𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑒𝑚
9
𝑑𝑜𝑐
Por lo tanto, tenemos una capacidad de 12 docenas por semana. Sin embargo, en lo real se debe
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜 = 325.56
𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 = 300
𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 = 120
𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 745.56
𝑠𝑒𝑚
El tiempo total hallado (t. ocioso + t. descanso + t. mtto.) equivale a dejar de producir 8.72 pares
de zapatos a la semana, es decir 0.73 docenas de zapatos. Por lo tanto, se calcula la capacidad
67
efectiva, que básicamente es la capacidad teórica disminuyendo los tiempos de mtto, descansos y
ocioso.
Por lo tanto:
𝐶𝑎𝑝. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑑𝑜𝑐.
8 𝑠𝑒𝑚
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑥 100 = 70%
𝑑𝑜𝑐.
11.97 𝑠𝑒𝑚
Por lo tanto, la eficiencia de la Micro Empresa antes de implementadas las mejoras es del 70%.
Single Minute Exchange of Die (SMED) permitirá reducir el tiempo de cambio, es decir el
tiempo de preparación que existe entre la terminación del proceso de un producto “X” y el
Esta reducción se hará con el objetivo de poder minimizar el tamaño de los lotes pendientes y
De por sí los tiempos de cambio que se producen en cada proceso son un desperdicio ya que se
consideran tiempos no productivos que no agregan valor al producto final, pero estos pueden
Por ende, para poder minimizar estos tiempos de cambio y a la vez organizar los puestos de
trabajo de forma que se pueda minimizar los despilfarros, se procederá primero a evaluar la
situación actual del por qué es prolongado el tiempo de cambio a través de un diagrama de causa-
efecto.
69
Ilustración 30: Diagrama de Ishikawa - Demoras en el Proceso de Producción de Calzado (Fuente: Elaboración propia)
70
en la maquinaria y en el entorno; sin embargo, son causas que con una correcta aplicación del
Para ver más a detalle estas causas, se definieron las tareas de cambio de los procesos en los
que interviene la utilización de maquinaria para la fabricación del calzado, así mismo se
Tabla 20
Cursograma analítico: proceso de desbastado
CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Maquinaria / Equipo
Diagrama núm. 2 Hoja núm. 1 de 1 Resumen
Objeto: Análisis de la operación de cambio de Actividad Actual Propuesta Economía
modelo. Operación 2 - -
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar. Transporte 0 - -
Espera 1 - -
Inspección 2 - -
Método: Actual / Propuesto
Almacenamiento 1 - -
Distancia (m) 4.81 - -
Lugar: Área de Desbastado
Tiempo (horas-hombre) 4.31 - -
Operario(s): Costo - - -
Mano de Obra - - -
Compuesto: Bach. Melissa Aréstegui Núñez Materia - - -
Total - - -
Distancia Tiempo Símbolo
Descripción Cantidad Observaciones
(m) (min)
Almacenar cortes desbastados (botas) 12 3.56 2.03 X En estante
Buscar cortes de modelo escolar 12 1.25 1.2 X En estante
Limpiar desperdicios de máquina - - 0.25 X -
Calibrar máquina - - 0.49 X -
Afilar cuchillas - - 0.19 X -
Verificar medida calibrada - - 0.15 X -
TOTAL - 4.81 4.31 2 0 1 2 1 -
Fuente: Datos hallados en la micro empresa, elaboración propia
72
Tabla 21
Cursograma analítico: proceso de aparado
Tabla 22
Cursograma analítico: proceso de empastado
Tabla 23
Cursograma analítico: proceso de armado
Como se puede observar, en los distintos procesos existen un gran número de tiempos de espera
(demoras), así como también transportes y almacenajes que son considerados innecesarios.
Estos tiempos de cambio superan, en algunos procesos, el tiempo estimado superior (10
minutos), inclusive deberían de ser menores al mismo, siendo de una sola cifra; pero una vez
implementadas las mejoras necesarias, el mismo podrá reducirse notablemente lo que agilizará los
procesos de fabricación.
En este punto analizaremos la distribución actual con la que cuenta la Micro Empresa
En la actualidad la Micro Empresa cuenta con un área aproximada de 55.00 m²; que no
representa un área grande constituyendo la misma el principal problema, debido a que los equipos
se encuentran muy pegados entre sí y genera en ocasiones molestias para los trabajadores al
momento de usar las mismas. Además, a pesar de tener un área pequeña, la distribución de estos
forma de L), lo que genera una serie de recorridos y transportes innecesarios que aumenta
Para poder analizarlo con más detalle se presenta un cuadro con la maquinaria con la que cuenta
la Micro Empresa, con el fin de analizar el espacio con el que debería contar cada una de ellas.
76
Tabla 24
Maquinaria utilizada en el Procedo de Producción
Maquinaria Cantidad
Desbastadora de cuero 1
Máquina de costura con
3
ruleta
Máquina de costura de
1
poste
Pulidora 1
Prensa neumática de una
1
bolsa
Horno 2
Troqueladora 2
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el cuadro son muy pocas las máquinas con las que se cuenta, sin
embargo, el espacio de la planta es relativamente pequeño para poder ubicar esta maquinaria con
Se presenta el DOP, el cual brindará una imagen clara de la secuencia de los procedimientos
llevados a cabo con el fin de analizar aquellas operaciones que no añaden valor al producto,
disminuir demoras para poder eliminar el tiempo improductivo. Cabe resaltar que se incluyeron
las actividades involucradas en el tiempo de cambio (SMED), ya que estas actividades son
Colocar Colocar
54 Marcar 45 Limpiar 35 Cortar 32 Cortar 17 cuero 2 cuero
Disolvente Hormas en mesa
Clavos Residuos en mesa
Residuos Inspecci
Ubicar
55 Cortar 46 Halogenar 36
Acomodar 33 Desbastar 18 moldes 1 ón
hormas defectos
Residuos Residuos cuero
Afilar 3 Ubicar
56 Marcar por 37 Emplantillar 19
tallas chaveta moldes
Terokal
Afilar
57 Echar terokal 38 Labrar 20 Cortar 4 chaveta
Echar 21
Marcar por 5 Cortar
39 tallas
terokal Residuos
Marcar
22 Desbastar 6 por
tallas
Residuos Limpiar
desbasta
7
dora
Calibrar
2 máquina
Afilar
8 cuchilla
9 Desbas
tar
Residuos
ρ φ δ γ β α
78
ρ φ δ γ β α
Hilos
Colocar
10 hilos
Ajustar
3 tipo de
costura
Limpiar
11 máquina
Pique
12 tear
cuero
Enmar
13 car
diseño
Enfran
14 quear
Vastillar
15
correas
Acolche
Terokal
Etiqueta
Hebilla
23 Coser
Voltear
24 cortes
Punti (solvente)
Encolar
puntas
25 y
talones
ρ φ δ γ α
79
ρ φ δ γ α
Terokal
Encolar
26 esquele
to
Empaste
Encolar
27 esquele
Terokal to
Encolar
28
bordes
Desbas
tar
29
puntas
Residuos
Calentar
30
corte
Afilar
40 chaveta
Clavos
Pegamento
Cemento
Termoplástico
41 Armar
Raspar
42 corte
Pegamento
Encolar
falsa y
43 corte
Pegar
suela a
47
corte
Prenzar
48 zapato
ρ α
80
φ α
Zafar
horma
49 de
calzado
Pintura Hormas
50 Pintar
cantos
Abrir
51 orificios
correa
Terokal
Encolar
52 planta
zapato
Emplanti
58 llar
Limpiar
59 calzado
Etiquetas
Etiquetar
60
calzado
Antique
61 Untar
antique
Ajustar
62 correa
63 Lustrar
Control
Evento Número 4 de
Operaciones 64 Bolsas calidad
Inspección 4
64 Embol
sar
Ilustración 31: Diagrama de operación del proceso actual. (Fuente: Elaboración propia)
81
Se presenta el DAP, el cual a comparación del DOP se visualizan aquellos costos ocultos que
almacenamientos insulsos.
presentar mejoras para la disposición de las máquinas, manipulación de los materiales y reducir o
ρ φ δ γ β α
A área Marcar
1.25 m 8 de
6 por
desbaste tallas
Desbas
22 A
tar 3.56 m 2 almacén
Residuos Almace
3.45 m 9 A 2 nar
almacén cortes
6 Almace Buscar
nar 5 cortes
corte
10 Buscar A área de
1.25 m 3 desbaste
corte
Limpiar
2.54 m 10 A área
7 desperdi
aparado
cios
Calibrar
2 máquina
Afilar
8 cuchillas
Desbas
9
tar
Residuos
3.45 m 4 Cortes a
almacén
3 Almacenar
cortes
Buscar
cortes
6
desbasta
dos
3.45 m 5 A área
apara
ρ φ δ γ β α do
84
ρ φ δ γ β α
Buscar
7
hilos
Hilos
Colocar
10 Hilos
Ajustar
3 tipo de
costura
Limpiar
11 desper
dicios
Pique
12 tear
cuero
Enmar
13 car
diseño
Enfran
14 quear
Vastillar
15 correas
Acolche
Terokal
Etiqueta
Hebilla
23 Coser
A
3.45 m 11 almacén
PP
7 Almace
nar
corte
ρ φ δ γ α
85
ρ φ δ γ α
Buscar
11 cortes
A área
4.67 m 12 empaste
Desocu
12 par
estante
Buscar
13 solvente
Buscar
14
terokal
15 Buscar
brochas
Buscar
16 empaste
Voltear
24
cortes
Punti
(solvente) Encolar
25 punta y
talón
Terokal
Encolar
26 esquele
Empaste to
Encolar
27
esquele
Terokal to
28 Encolar
bordes
2.78 m 13 A área
desbaste
ρ φ δ γ α
86
ρ φ δ γ α
Desbas
tar
punta
29
Residuos
Calentar
30 en
horno
Buscar
20 chaveta
Buscar
21
afilador
Afilar
40 chaveta
Clavos
Solvente
Cemento
Termoplástico
41 Armar
Raspar
42 corte
armado
Pegamento
Encolar
43 falsa y
corte
Pegar
47 suela a
corte
Prensar
48 zapato
Zafar
horma
de
49
calzado
ρ Hormas
α
87
ρ α
A
3.48 m 21 almacén
PP
Almace
11 nar PP
Buscar
23 calzado
armado
A área
3.20 m 22 de
pintado
24 Buscar
pintura
Buscar
25 brochas
Pintar
50 cantos
A
23 almacen
PP
3.20 m 12 Almacén
PP
Buscar
26 zapatos
Buscar
prensa
27 de
hojales
Abrir
51 hojales
de
correas
28 Buscar
terokal
ρ α
88
ρ α
Terokal Encolar
planta
52
zapato
Emplan
58 tillar
Limpiar
59 calzado
Buscar
33 pegati
Etiquetas nas
60 Etiquetar
calzado
Antique
Untar
61 antique
Ajustar
62 correa
63 Lustrar
Control
4 de
calidad
34 Buscar
Bolsas bolsas
Para poder determinar el recorrido realizado por los trabajadores dentro de la Micro Empresa
se utilizó el diagrama de recorrido el cual, valga la redundancia, muestra el trayecto y las áreas
diagrama es como una guía para más adelante poder presentar una óptima distribución de planta.
90
NOMBRE FECHA
DIBUJO Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
ESCALA TÍTULO HOJA
1:200 Distribución actual de la Micro Empresa 1/1
91
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
ESCALA TÍTULO HOJA
1:200 Diagrama actual de recorrido de la Micro 1/1
Empresa
92
dentro del proceso, generando pérdidas de tiempo y esto es debido a que como se explicó
Para ver con más detalle, se presentan las distancias recorridas por cada proceso.
Tabla 25
Distancias recorridas por cada proceso
Distancia
Proceso
recorrida (metros)
Cortado 10.25
Desbastado 8.02
Aparado 5.99
Empastado 4.67
Armado 7.67
Pintado 3.20
Acabado 2.80
Embolsado -
Almacén 25.23
TOTAL 67.83
Fuente: Elaboración Propia
En la tabla se observan las distancias que se recorren día a día en el proceso de fabricación.
Como se observa tanto el cortado como el almacenado (tanto de producto en proceso como de
producto acabado) son los que tienen mayores distancias recorridas, esto debido a la mala
3.20. Despilfarros
Como se explicó en el marco teórico, los despilfarros son todos aquellos que no aportan valor
Hay ciertas actividades que no aportan un valor adicional al producto, pero necesariamente
forman parte del proceso del producto y en consecuencia debe ser asumido por la Empresa. Pero
93
otras actividades que no aportan valor pueden ser reducidas o eliminadas de modo que eviten
Para poder identificar cuáles son los despilfarros que son más frecuentes en el Proceso de
Las preguntas utilizadas se definieron en base a los 6 tipos de Despilfarros que se explicaron,
La entrevista se realizó a las 7 personas (incluido el Gerente General) ya que al estar laborando
Se pudo recabar la información necesaria y útil, con esto se conoció más de los problemas de
despilfarro que acarrea la Micro Empresa “Creaciones Victoria”. Las respuestas por cada uno de
Se dio una puntuación del 0 al 5 donde: 0=Nada, 1=Muy poco, 2=Poco, 3=Regular, 4=Mucho
y 5=Demasiado, por lo que la suma final determinará los despilfarros más frecuentes y a los que
Tabla 26
Encuestas de despilfarro por "Sobreproducción"
Dadas las respuestas de la encuesta de despilfarro por “Sobreproducción”, se notó que no existe
gran despilfarro de este tipo, esto debido a que las máquinas no son manejadas por capacidad, no
son automáticas, son operadas y manipuladas por el trabajador. También es debido a que su
producción es más que todo bajo pedido por lo que no cuentan con muchos productos acabados
que tengan la necesidad de almacenarse hasta que pueda consolidarse la venta, y por ende el
Tabla 27
Encuestas de despilfarro por "Tiempo de Espera"
En este caso este es un despilfarro que si está presente a diario en el proceso productivo; como
se vio en el análisis de SMED y en el DAP, surgen muchos tiempos de espera debido a que muchas
inmediatamente al siguiente proceso, por lo que opta en almacenarla como materia prima en
proceso, así mismo ocurre en ciertos casos fallas en las máquinas ya sea porque no se le dio un
Por otro lado, ocurre que no cuentan con todos los materiales a la mano, o bien porque los
Entonces, este es un desperdicio que se va a tratar con mayor prioridad, de modo que se pueda
Tabla 28
Encuestas de despilfarro por "Transporte y Movimientos Innecesarios"
“Creaciones “Transporte y
Tipo de Despilfarro
Victoria” Movimientos Innecesarios
N° de Puntaje
Pregunta
Pregunta Sumado
¿La ubicación de las máquinas y/o equipos se
1.- encuentran dispersas por la Micro Empresa generando 17
demoras y pérdidas de tiempo?
¿Las herramientas y materiales se encuentran
dispersos o ya sea fuera del cajón de herramientas
2.- 22
perjudicando a los trabajadores, realizando
movimientos innecesarios para poder hallarlos?
¿Se realizan constantes manipulaciones de material
3.- 26
(MP) para obtener el producto final?
¿Considera que el Layout de la empresa no está bien
distribuido por lo que dificulta el tránsito y a la vez
4.- 24
afecta al tiempo de producción por lo que se realizan
excesivos movimientos y transportes?
¿La falta de organización genera problemas en cada
5.- 19
área del proceso?
¿Considera que por los largos tiempos de cambio o
6.- preparación se realizan transportes de herramientas y 24
material siendo no necesario?
TOTAL 132
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas tomados a trabajadores de la Micro Empresa
Ocurre lo mismo con este tipo de desperdicio el cual también se encuentra muy presente en el
tiempo de cambios (SMED) ya que los trabajadores al no poseer las herramientas y materiales
necesarios cerca de ellos o al menos separados por tipo en el almacén o en la caja de herramientas
Esto también ocurre por el hecho de no contar con una buena distribución o Layout el cual
permitiría que tanto el producto en proceso pueda pasar a la siguiente área sin dificultades (ya que
el Layout debería estar en forma de U o L) como que los trabajadores puedan evitar realizar
transportes innecesarios debido a que no se sabe con exactitud la ubicación de las herramientas y
Tabla 29
Encuestas de despilfarro por "Sobre Proceso"
“Creacione “Sobre
Tipo de Despilfarro
s Victoria” proceso”
N° de Puntaje
Pregunta
Pregunta Sumado
¿Observa que la maquinaria esté mal diseñada ocasionando
1.- 6
que los materiales o cortes de cuero tengan desperfectos?
¿Considera que hacen falta especificaciones o ejemplos sobre
2.- 5
cómo realizar ciertos modelos o procesos?
¿La materia prima en proceso o producto final se somete a
3.- verificaciones adicionales o aplicaciones innecesarias de 2
solventes utilizados en los procesos?
¿Existen controles de calidad, los cuales no se consideren
4.- necesarios tanto a la materia prima en proceso como al producto 11
final?
¿Existe falta de información precisa sobre los requerimientos
5.- 8
de los clientes a quienes se les vende el calzado?
¿Se considera que se aplica más tiempo del necesario a los
6.- 8
productos finales en cuanto a arreglos?
TOTAL 42
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas tomados a trabajadores de la Micro Empresa
Tanto el tipo de despilfarro por “Sobreproducción” como este tipo de despilfarro por “Sobre
proceso” no son muy frecuentes en el proceso productivo, por no decir que son nulos. Como se
explicó anteriormente las máquinas que se manejan en la Micro Empresa no son automáticas, son
manejadas por los mismos trabajadores y las mismas tienen fallas técnicas, pero no generan
desperfectos en el cuero, sino en todo caso sería al trabajador. En cuanto a los controles de calidad,
como se vio en el DAP, los mismos no son muchos ya que más que todo se realizan al comienzo
y al final en incluso durante el proceso, lo que por parte también puede ser perjudicial ya que al
encontrar un error al final del proceso significa que se tendría que rehacer el calzado.
98
Tabla 30
Encuestas de despilfarro por "Exceso de Inventario"
“Exceso
“Creacione
Tipo de Despilfarro de
s Victoria”
Inventario”
N° de Puntaje
Pregunta
Pregunta Sumado
¿Existe materia prima en proceso la cual ocupa un espacio
1.- 16
extra en los almacenes?
¿Existen productos terminados (calzados) el cual se pueda
2.- 5
considerar obsoleto o caducado?
¿Se incurre en una inversión o costos innecesarios por
3.- motivos de mantenimiento, cuidados y contabilidad que se 2
realizaría a los stocks?
¿Se considera que el espacio que sirve de almacenamiento es
4.- 10
excesivo?
¿Existe materia prima en proceso o producto terminado
5.- 12
debido a que no se previno la demanda de calzado?
¿Se observan materiales y herramientas obsoletas las cuales
6.- puedan generar problemas en cuanto a almacenamiento y stock 10
desfasado?
TOTAL 55
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas tomados a trabajadores de la Micro Empresa
Inventario” ya que como se explicó en cuanto a lo que es producto terminado (docenas de calzado)
la mayoría son bajo pedido y las veces que se realizan docenas de calzado, por ejemplo, por sacar
un nuevo modelo de calzado al mercado este no permanece mucho tiempo almacenado ya que por
la acogida que tienen sus productos estos se venden en un plazo máximo de una a dos semanas.
En algunas ocasiones almacenan productos en proceso (cortes de cuero listos para pasar al área
de armado) y probablemente aquí tal vez se utilice el espacio de almacenamiento para colocar estos
productos lo que genera costos ocultos de almacenamiento; sin embargo, estos son muy
moderados, casi escasos, ya que al cabo de unas semanas ese mismo producto en proceso sale de
Tabla 31
Encuestas de despilfarro por "Defectos"
“Creacione “Defectos
Tipo de Despilfarro
s Victoria” ”
N° de Puntaje
Pregunta
Pregunta Sumado
¿Durante los últimos meses hubo alguna devolución de
1.- 12
productos que presentará defectos de proceso?
¿El entrenamiento o experiencia del personal es la inadecuada
2.- 3
para realizar el proceso de calzado?
¿Existen herramientas que se puedan considerar como
3.- deficientes las cuales puedan ocasionar efectos negativos en el 18
proceso?
¿Se considera necesario el contar con trabajadores extras que
4.- deban realizar inspecciones o reelaborar los calzados con el fin 4
de eliminar los defectos?
¿Los trabajadores no se encuentran moral y emocionalmente
bien en el ámbito de trabajo lo cual podría conllevar a cometer
5.- 3
errores y por ende generar pérdidas tanto de tiempo como de
dinero?
¿Se considera que el proceso que se lleva a cabo para obtener
6.- 8
el calzado final es muy complejo?
TOTAL 48
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas tomados a trabajadores de la Micro Empresa
Este tipo de despilfarro tampoco es común en la Micro Empresa, ya que según el análisis que
se realizó textos más arriba sobre los calzados defectuosos, el porcentaje que se presentaba no era
muy alto, sin embargo, es un porcentaje que puede convertirse en 0 de modo que cada par de
calzado sea concretado en venta. El personal trabajador a pesar de no contar con capacitaciones
procura desempeñar un buen trabajo, y según la encuesta lo que puede jugar en contra de esto es
las herramientas con las que trabajan ya que se observó que algunas ya cumplieron con su función
No es necesario contar con trabajadores extras que realicen las modificaciones de los errores
que se cometieron en el proceso ya que son los mismos trabajadores presentes los que se encargan
Entonces los despilfarros a los que más se les prestará atención será al tipo de “Tiempo de
espera” y “Transportes y Movimientos Innecesarios” ya que son estos mismos los que se presentan
con una alta frecuencia, y con la aplicación de las 5’S y con la mejora del SMED no sólo se dará
una solución a estos despilfarros, sino que indirectamente también se solucionará los otros tipos
de despilfarros.
concluir que las mayores deficiencias se encuentran tanto en la distribución de planta de la Micro
Empresa, como en los despilfarros generados por tiempos de espera, transportes y movimientos
innecesarios.
Estas deficiencias se ven reflejadas en la cadena de valor VSM mediante estallidos Kaizen.
101
Ilustración 33: Deficiencias en la cadena de valor VSM actual (Fuente: Elaboración propia)
102
Así mismo se presentan las oportunidades de mejora en la cadena de valor VSM las cuales serán
Kaizen.
implementación de las 5´S las cuales evitaran problemas como desorden, faltas de instrucciones,
movimientos innecesarios, falta de espacio entre otros. Así mismo una implementación de mejora
de los tiempos de cambio SMED los cuales también disminuirán tiempos y movimientos
innecesarios.
capacitaciones sobre el proceso productivo. Y por último se implementará una nueva distribución
Ilustración 34: Oportunidades de mejora en la cadena de valor VSM actual (Fuente: Elaboración propia)
104
A continuación, se muestran los resultados del diagnóstico realizado indicando el valor de cada variable.
Tabla 32
Resultados actuales
DEFINICI
ON INDICAD Resulta
TIPO VARIABLE CALCULO/FORMULA
CONCEPTU OR do Actual
AL
Instrumento
s de mejora
FTT= (N° Total de piezas producidas –
continua cuya Calidad
97% Rechazos o Reproceso o Reparaciones / N°
finalidad es
total de piezas producidas)*100
eliminar lo
Implementac innecesario,
ión de la buscar el orden
Herramienta y organización,
Lean 5S limpieza e 1
inspección, Capacitaci Capacitaci 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
=𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
VARIABLE disciplina o ón de Personal ón / año
INDEPENDIEN forma de
TE trabajo y
105
estandarizació
n.
Reducción
de tiempos de
preparación de
𝒔 + 𝒏𝒂
máquina, 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
Implementac 𝒏
incorporando
ión de la S= tiempo de cambio que considera
cambios en la 7.68
Herramienta constante
maquinaria, Tiempo de minutos
SMED A= tiempo para producir una unidad,
utillaje, cambio (Promedio)
pieza artículo
herramientas y
N= número de piezas.
en el propio
producto.
Disposición
de la
maquinaria,
áreas de
Distribución trabajo,
de Planta espacios, Distancia Metros recorridos por los operarios en el
67.83
pasillos los Recorrida desarrollo de sus actividades
metros
cuales estando
organizados
106
permiten una
correcta fluidez
laboral, del
personal y de
materia prima.
Consiste en
Productivi 45 pares
las actividades 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
dad por / operario / PT= 𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
destinadas a la
trabajador mes
VARIABLE transformación
Porcentaje
DEPENDIENT Proceso de de recursos en
de Unidades
E Producción bienes o 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠
Defectuosas 𝑥 100
servicios. 2.25% 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
Como se había explicado previamente la implementación de las 5’S organizará las áreas de
trabajo y así mismo los almacenes tanto de materia prima como de producto terminado, con la
finalidad de que existan procesos más eficientes y también una mayor eficiencia por parte de los
trabajadores.
Para lograr la implementación se detallaron los objetivos, las ventajas, los recursos necesarios
y el equipo de trabajo.
Objetivos:
Evitar el desorden, teniendo las zonas de transito libres, los puestos de trabajos ordenados
herramientas.
Ventajas:
Habrá una mejor comunicación entre los trabajadores ya que tanto los materiales como
Disminuirá las unidades defectuosas y por ende reclamo alguno por parte de los clientes.
Recursos Necesarios:
108
El material que se utilizó fue más que todo para lograr una comunicación visual logrando
facilitar el entendimiento por parte de los trabajadores, como también lograr un control de
la materia prima.
Equipo de Trabajo:
Esta capacitación la brindo el dueño de la empresa, una vez informado sobre los
problemas y sobre la metodología de implementación de las 5’S, tomando una hora laboral
proceso productivo ya sea equipos como también materiales y herramientas, de modo que se pueda
separar lo que es útil y lo que no. Para realizar esta clasificación y eliminación se trabajó por áreas.
109
Tabla 33
Identificación de elementos dentro del proceso productivo
Máquina de costura con ruleta 3 diario Realiza las costuras que unen los cortes
Aparado
Realiza las costuras adicionales de los
Máquina de costura de poste 1 diario
cortes ya unidos.
Donde se colocan los cortes por
Empastados Estante 1 diario
empastar y empastados.
Donde se colocan los calzados ya
Estante 1 diario
armados y en orden
Bancos 2 diario Donde realiza la labor el trabajador
Se colocan los cortes para que el
Armado Horno 1 diario
pegamento se active
Pule la parte inferior del corte del
Pulidora 1 diario
calzado
Prensa la planta con el corte de
Prensa neumática de una bolsa 1 diario
calzado.
Donde se colocan los calzados para
Mesa 1 diario
darle el arreglo final.
Pint., Acabados y Almacena temporalmente los calzados
Estante 1 diario
Embolsado acabados.
Donde se guardan las herramientas que
Caja de Herramientas 1 diario
se utilizan día a día.
Fuente: Elaboración Propia
110
Como se observa en el cuadro anterior todos los equipos que se encuentran dentro de cada área
tienen un uso diario por lo que habría que modificar solamente su posición para obtener una mejor
distribución. Sin embargo, existen elementos que no son útiles y ocupan un espacio innecesario.
TARJETA ROJA
NOMBRE DEL ARTÍCULO
CATEGORÍA 1. Maquinaria 5. Producto en Proceso
2. Accesorios y herramientas 6. Producto terminado
3. Equipo de medición 7. Elemento de Limpieza
4. Materia Prima
FECHA Localización Cantidad Valor
Se hizo la identificación de aquellos elementos que no son útiles a través del uso de tarjetas
rojas, las cuales se colocaron a cada elemento de modo que posteriormente se puedan trasladar
aquellos que tengan algún uso, y tirar aquellos que ya no resulten necesarios.
111
Tabla 34
Clasificación de elementos encontrados que son innecesarios
Cajas 2 1 9 Vender
Cajas 2 3 3 Vender
TOTAL 117
Luego de realizar la clasificación se vio que son 117 elementos los que se tienen que mover o
tirar. Junto con los trabajadores se realizó una evaluación para poder determinar el lugar donde
innecesarios, se procedió a realizar una ubicación de aquellos materiales necesarios de modo que
se puedan encontrar fácilmente y puedan ser retornados al lugar inicial. Se tomó en cuenta la
frecuencia de uso de cada material o herramienta ya que así los que tienen una mayor frecuencia
de uso puedan encontrarse más a la mano, además de tener en cuenta la seguridad y calidad.
Primero se delimitaron las áreas a través de carteles los cuáles indican que proceso es el que se
está siguiendo.
Luego se procedió a ordenar el área de almacenes; los cueros se encontraban unos sobre otros
sin ninguna etiqueta que indicara el tipo de cuero y color, por lo que se colocaron etiquetas
mencionando el tipo de cuero, el color exacto, y la fecha de compra, con el fin de que sea
reconocible a la vista del trabajador, lo mismo se realizó con otra materia prima como los
colocando adelante aquellos que se usan a diario, y en la parte posterior aquellos que tienen un uso
muy limitado.
En el área de corte también se colocaron etiquetas y una foto distintiva a los modelos de corte
ya que antes estas estaban solo en bolsas una encima de la otra, lo cual dificultaba al trabajador
En el área de producción, debido a que los trabajadores perdían tiempo buscando las
herramientas y materiales con las que tienen que trabajar, se colocó unos pequeños stands al lado
de cada máquina y unos tableros de organización de herramientas. De esta forma cada trabajador
cuenta con herramientas y materiales propios, y en los stands colocan los cortes ya aparados, sin
la necesidad de levantarse y llevar estos cortes hasta el almacén. Esto facilita las tareas para los
113
trabajadores ya que no desperdician tiempo en buscar los cortes con los que tenían que trabajar, en
Ya que son pocos los trabajadores que hay en la Micro empresa, cada uno de ellos es
responsable de su área de trabajo. En el caso del almacén el responsable del mismo es el trabajador
del área de cortes ya que es el mismo el que tiene una mayor manipulación de los cueros y
sintéticos.
En este punto se inspecciona el entorno de trabajo para identificar o prevenir los defectos y
La limpieza que se realizó se considera como parte del trabajo diario y como una tarea de
inspección diaria, ya que la misma incrementará la vida útil de la maquinaria, una reducción de
2.- Planificación
3.- Preparar los
1.- Campaña de del
métodos de
limpieza mantenimiento
limpieza
de la limpieza
Ilustración 36: Secuencia de pasos para implementar la limpieza (Fuente: Elaboración propia)
114
- Campaña de Limpieza:
En este primer paso se eliminan aquellos elementos que resultan innecesarios en cada
almacenes, stands y armarios. Este primer paso resulta el inicio para la práctica de la
limpieza permanente.
Todo el personal de trabajo debe de participar en esta actividad, ya que son los
pocos los trabajadores cada uno de ellos es responsable de su área de trabajo, por ende, la
En este paso se debe de primero instruir al personal en cómo utilizar los elementos de
limpieza, así como la frecuencia de limpieza y el tiempo establecido. Deben de saber que
estas actividades de limpieza deben incluir la inspección antes del comienzo de turno, las
se realiza durante las horas de trabajo normales, esto con el fin de que se evite la
del piso.
115
inconveniente con alguna maquinaria para que el encargado del área pueda darle
En este caso se utilizan las tarjetas amarillas las cuales se colocan en la máquina
TARJETA AMARILLA
ÁREA DE TRABAJO Folio N°
CATEGORÍA 1. Agua 5. Materia Prima
2. Aire 6.Problemas de funcionamiento de
3. Aceites maquinaria
4. Polvo 7. Condiciones de las instalaciones
FECHA LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ENCONTRADO
ACCIÓN IMPLEMENTADA
SOLUCIÓN PROPUESTA
ELABORADO POR:
El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos elementos desde el punto
de vista de seguridad.
- Implantación de la limpieza:
Lo que se alcanza con la estandarización es mantener lo conseguido con las 3 primeras ‘S. Los
trabajadores deben entender la importancia de la aplicación de estos estándares por lo que se debe
Para conseguir esto y crear hábitos de organización, orden y limpieza se desarrolló un modelo
- Paso 1: Asignar trabajos y responsabilidades: Para lograr esto cada trabajador debe conocer
cuáles son sus responsabilidades, que tiene que hacer, cuando hacerlo y cómo hacerlo.
Cada uno de ellos debe de tener siempre en cuenta las 3’S y el objetivo de cada una de
ellas.
- Paso 2: Integrar el Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos diarios: Tanto la clasificación, el
orden y la limpieza se tienen que mantener una vez que estén implementados. No basta con
Para poder lograr la mejora continua (Kaizen) se deben de mantener las condiciones en el
principal responsable es el dueño, ya que son pocos los trabajadores en la Micro Empresa.
Tabla 35
Modelo de estandarización en la implementación 5'S
La última ‘S tiene por objetivo formar un hábito en los trabajadores en cuanto a la utilización y
Los trabajadores deben de aplicar auto disciplina para que de este modo perduren las 5’S y no
se pierdan en el camino, ya que esta última fase se considera la más fácil y la más difícil a la vez,
porque resulta en cierto modo sencillo aplicar lo establecido y mantener el estado de las cosas,
pero es difícil porque depende mucho del empeño y de la importancia que le den los trabajadores
a esta mejora.
Será con la disciplina que el ambiente de trabajo pueda mejorar al igual que la productividad y
Es importante que el principal responsable, siendo en este caso el dueño, pueda dar el
adquirido durante la implementación. De este modo los trabajadores podrán seguir sus
logros.
que el personal refuerce sus valores y mantengan el espíritu a lo largo del proyecto. Esto
Estas capacitaciones se realizarán dos veces por mes con la siguiente finalidad:
- El trabajador pueda ser más eficiente en su labor, pueda utilizar menos recursos y menos
tiempo.
- Mejorará la interacción entre los trabajadores y por ende habrá un mayor interés por obtener
- Los trabajadores tendrán un mayor conocimiento no solo en temas de 5’S, sino también en
Tabla 36
Cronograma de charlas y capacitaciones
una de ellas y de su respectiva inspección, la cual fue llevada a cabo por el comité de control que
Además, también se pueden brindar incentivos los cuales estimularan y motivaran a los
trabajadores reconociendo a aquellos que logren cumplir al 100% con los estándares y normas de
las 5’S.
Cabe resaltar que después de esta implementación, se recomendó al Gerente realizar posteriores
Para la implementación del SMED (Single Minute Exchange of Die) se examinó el tiempo que
problemas.
Se identificaron todas las operaciones en las que se divide el cambio de modelo las cuales
resultaron ser muchas y cronometrándolas pasaban del tiempo promedio el cual tiene un máximo
de 2 minutos por cambio; esto debido a que la mayoría de ellas son demoras, transportes y
almacenajes innecesarios.
Para disminuir este tiempo estimado se siguió los pasos involucrados en la aplicación del
SMED.
Una vez identificadas las operaciones de cambio de modelo, se prosigue a diferenciar las
operaciones internas de las externas. Las operaciones internas son aquellas que se realizan con la
máquina parada, mientras que las externas se realizan con máquina en marcha.
Tabla 37
Clasificación de operaciones internas y externas: proceso de desbastado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Objeto: Análisis de la Operación de Cambio
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar.
Lugar: Área de Desbastado
Máquina Operación
Descripción Tiempo (min) Herramienta
Inactiva Activa Interna Externa
Almacenar cortes desbastados (botas) 2.03 X X En estante
Buscar cortes de modelo escolar 1.2 X X En estante
Limpiar desperdicios de máquina 0.25 X X -
Calibrar máquina 0.49 X X -
Afilar cuchillas 0.19 X X -
Verificar medida calibrada 0.15 X X -
Fuente: Elaboración propia
Tabla 38
Clasificación de operaciones internas y externas: proceso de aparado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Objeto: Análisis de la Operación de Cambio
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar.
Lugar: Área de Aparado
Máquina Operación
Descripción Tiempo (min) Herramienta
Inactiva Activa Interna Externa
Transportar cortes de botas 2.56 X X A estante
Buscar cortes de escolar 2.04 X X En estante
Buscar hilo (por color) 3.17 X X En estante
Colocar hilo 0.46 X X En máquina
Ajustar tipo de costura 0.16 X X -
Limpiar desperdicios de la máquina 0.09 X X -
Fuente: Elaboración propia
123
Tabla 39
Clasificación de operaciones internas y externas: proceso de empastado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Objeto: Análisis de la Operación de Cambio
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar.
Lugar: Área de Empastado
Máquina Operación
Descripción Tiempo (min) Herramienta
Inactiva Activa Interna Externa
Almacenar cortes de botas empastados 2.58 X X En estante
Buscar cortes de modelo escolar 2.15 X X En estante
Desocupar estante del área empastado 1.04 X X -
Buscar punti (solvente) 1.14 X X En estante
Buscar terokal 0.54 X X En estante
Buscar brochas 0.25 X X En caja de herramientas
Buscar empaste 0.19 X X En estante
Fuente: Elaboración propia
Tabla 40
Clasificación de operaciones internas y externas: proceso de armado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Objeto: Análisis de la Operación de Cambio
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar.
Lugar: Área de Armado
Tiempo Máquina Operación
Descripción Herramienta
(min) Inactiva Activa Interna Externa
Transportar botas (ya armados) 3.12 X X A estante
Buscar cortes (escolar) 1.02 X X En estante
Buscar plancha de falsa 0.25 X X En estante
Buscar plancha de puntas y talón 0.31 X X En estante
Buscar chaveta 0.56 X X En caja de herramientas
Buscar afilador 0.23 X X En caja de herramientas
Afilar chaveta 0.45 X X -
Buscar suela 1.57 X X En estante
Buscar hormas 1.48 X X En estante
Acomodar hormas 1.05 X X En estante
Fuente: Elaboración propia
124
de estas en la producción de calzado son operaciones internas con máquina inactiva. Esto es debido
a que la maquinaria con las que cuentan son manuales, no automáticas. Por ende, si el operador
Como siguiente paso se transforma las operaciones internas en externas; para realizar esto se
hace presente la implementación de las 5’S ya que al tener todo lo necesario próximo a cada lugar
de trabajo se puede eliminar el despilfarro y minimizar muchas de las operaciones internas. Para
lograr esto se implementaron check list a cada área, de modo que antes de empezar su turno de
trabajo y realizar el cambio de modelo, los trabajadores verifiquen si es que cuentan con todas sus
Tabla 41
Modelo de check list
"CREACIONES VICTORIA" CHECK LIST DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Fecha B= Bien, M= Mal, N/A= No aplica
Área del Proceso:
En caso de cualquier comentario colocarlo en la parte de observación
Nombre del trabajador:
Ítem Descripción B M N/A Observación
1 Chavetas afiladas
2 Afilador
3 Tijeras afiladas
4 Cuchillas de repuesto
5 Aceite para cuchillas
6 Hilos (distintos colores)
7 Agujas de repuesto
8 Terokal fresco
9 Detergente
10 Cierres (distintos modelos)
11 Punti (solvente)
12 Brochas
13 Empaste
14 Puntas y Talones
15 Planchas de Falsa
16 Clavos
17 Jalador
18 Pinturas (frescas y de diversos colores)
19 Plancha para plantillas
20 Ojalilos (diversos modelos)
21 Hileras (diversos colores)
22 Bolsas (diversos tamaños)
23 Etiquetas
24 Solvente (limpiador)
25 Antique fresco
Fuente: Elaboración Propia
Con este check list los trabajadores podrán tener a la mano todas las herramientas y materiales
que vayan a necesitar durante el proceso. Así disminuyeron las operaciones internas siendo el
Tabla 42
Reducción de las operaciones internas: proceso de desbastado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Tabla 43
Reducción de las operaciones internas: proceso de aparado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Tabla 44
Reducción de las operaciones internas: proceso de empastado
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Objeto: Análisis de la Operación de Cambio
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar.
Lugar: Área de Empastado
Tiempo Máquina
Descripción Asignación Descripción
(min) Inactiva Activa
Se elimina este almacenamiento temporal ya que los cortes se colocan en el stand
Almacenar cortes de botas empastados 2.58 X
Eliminar implementado para que pase al siguiente proceso.
Se disminuye el tiempo ya que los cortes se encuentran en el stand de la operación anterior
Buscar cortes de modelo escolar 2.15 X
Disminuir y no en el almacen.
Se elimina ya que existe un stand implementado donde se colocan los cortes anteriores
Desocupar estante del área empastado 1.04 X
Eliminar trabajados.
Se combina preparando todas las herramientas por medio del check list para poder tener
Buscar punti (solvente) 1.14 X
Combinar todo a la mano.
Se combina preparando todas las herramientas por medio del check list para poder tener
Buscar terokal 0.54 X
Combinar todo a la mano.
Se combina preparando todas las herramientas por medio del check list para poder tener
Buscar brochas 0.25 X
Combinar todo a la mano.
Se combina preparando todas las herramientas por medio del check list para poder tener
Buscar empaste 0.19 X
Combinar todo a la mano.
Tabla 45
Reducción de las operaciones internas: proceso de armado
Como siguiente paso se realiza una reducción de las operaciones externas, sin embargo, las que se presentan dentro del cambio se
conservan ya que son sumamente necesarias para poder realizar el cambio de modelo.
Por lo tanto, el curso grama analítico de cambio de modelo quedaría de la siguiente forma:
Tabla 46
Nuevo curso grama analítico: proceso de desbastado
NUEVO CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Maquinaria / Equipo
Diagrama núm. 2 Hoja núm. 1 de 1 Resumen
Objeto: Análisis de la operación de cambio de Actividad Actual Propuesta Economía
modelo. Operación 2 3 (-1)
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar. Transporte 0 0 0
Espera 1 0 1
Inspección 2 2 0
Método: Actual / Propuesto
Almacenamiento 1 0 1
Distancia (m) 4.81 1.25 3.56
Lugar: Área de Desbastado
Tiempo (horas-hombre) 4.31 1.27 3.04
Operario(s): Ramiro Costo - - -
Mano de Obra - - -
Compuesto: Bach. Melissa Aréstegui Núñez Materia - - -
Total - - -
Distancia Tiempo Símbolo
Descripción Cantidad Observaciones
(m) (min)
Alistar herramientas necesarias - 0.26 X En organizador
Recoger cortes de modelo escolar 12 1.25 0.18 X En área de corte
Calibrar máquina - - 0.49 X -
Afilar cuchillas - - 0.19 X -
Verificar medida calibrada - - 0.15 X -
TOTAL - 1.25 1.27 3 0 0 2 0 -
Fuente: Elaboración propia
129
Tabla 47
Nuevo curso grama analítico: proceso de aparado
NUEVO CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Maquinaria / Equipo
Diagrama núm. 3 Hoja núm. 1 de 1 Resumen
Objeto: Análisis de la operación de cambio de Actividad Actual Propuesta Economía
modelo. Operación 2 3 (-1)
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar. Transporte 1 0 1
Espera 2 1 1
Inspección 1 1 0
Método: Actual / Propuesto
Almacenamiento 0 0 0
Distancia (m) 6.96 0.53 6.43
Lugar: Área de Aparado
Tiempo (horas-hombre) 8.48 1.42 7.06
Operario(s): Samuel Costo - - -
Mano de Obra - - -
Compuesto: Bach. Melissa Aréstegui Núñez Materia - - -
Total - - -
Distancia Tiempo Símbolo
Descripción Cantidad Observaciones
(m) (min)
Alistar herramientas necesarias - - 0.37 X
Recoger cortes de escolar 12 0.53 0.26 X En estante
Buscar hilo (por color) 1 - 0.17 X En estante
Colocar hilo - - 0.46 X En máquina
Ajustar tipo de costura - - 0.16 X -
TOTAL - 0.53 1.42 3 0 1 1 0 -
Fuente: Elaboración propia
Tabla 48
Nuevo curso grama analítico: proceso de empastado
NUEVO CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Maquinaria / Equipo
Diagrama núm. 3 Hoja núm. 1 de 1 Resumen
Objeto: Análisis de la operación de cambio de Actividad Actual Propuesta Economía
modelo. Operación 1 2 (-1)
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar. Transporte 0 0 0
Espera 6 0 6
Inspección 0 0 0
Método: Actual / Propuesto
Almacenamiento 1 0 1
Distancia (m) 18.40 1.29 17.11
Lugar: Área de Empastado
Tiempo (horas-hombre) 12.07 0.41 11.66
Operario(s): Mario Costo - - -
Mano de Obra - - -
Compuesto: Bach. Melissa Aréstegui Núñez Materia - - -
Total - - -
Distancia Tiempo Símbolo
Descripción Cantidad Observaciones
(m) (min)
Alistar herramientas necesarias - 0.16 X En organizador
Recoger cortes de modelo escolar - 1.29 0.25 X En estante
TOTAL - 1.29 0.41 2 0 0 0 0 -
Fuente: Elaboración propia
130
Tabla 49
Nuevo curso grama analítico: proceso de armado
NUEVO CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Maquinaria / Equipo
Diagrama núm. 1 Hoja núm. 1 de 1 Resumen
Objeto: Análisis de la operación de cambio de Actividad Actual Propuesta Economía
modelo. Operación 2 6 (-4)
Actividad: Cambio de modelo de botas a escolar. Transporte 1 0 1
Espera 6 0 6
Inspección 0 0 0
Método: Actual / Propuesto
Almacenamiento 0 0 0
Distancia (m) 13.92 2.06 11.86
Lugar: Área de Armado
Tiempo (horas-hombre) 10.04 2.08 7.96
Operario(s): Magno Costo - - -
Mano de Obra - - -
Compuesto: Bach. Melissa Aréstegui Núñez Materia - - -
Total - - -
Distancia Tiempo Símbolo
Descripción Cantidad Observaciones
(m) (min)
Alistar herramientas necesarias - - 0.18 X En organizador
Recoger cortes (escolar) 12 1.00 0.14 X En área empastado
Afilar chaveta - - 0.18 X -
Recoger suela 12 0.53 0.34 X En estante
Recoger hormas 12 0.53 0.19 X En estante
Acomodar hormas 12 - 1.05 X En estante
TOTAL - 2.06 2.08 6 0 0 0 0 -
Fuente: Elaboración propia
131
El tiempo promedio de cambio de modelo en un inicio era de 7.68 min, sin embargo, después
de aplicar las mejoras, éste se redujo a un promedio de 1.30 minutos, lo cual representa una
reducción del 83.07%. Esto resulta muy benéfico ya que se ha transformado todo ese tiempo
Así mismo al haberse reducido el tiempo, se redujeron en un 75% los transportes que estaban
inmersos en el cambio de modelo, y un 97% de reducción en demoras. Sucede lo mismo con los
almacenajes ya que también se redujeron a un 75%. (Así mismo al haberse reducido el tiempo, se
𝑑𝑜𝑐
𝐶𝑎𝑝. 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 12
𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜 = 74.34
𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 = 300
𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑡𝑡𝑜 = 180
𝑠𝑒𝑚
El tiempo total (t. ocioso + t. descanso + t. mtto.) es de 554.34 minutos por semana (lo que
equivale a 7.35 pares por semana o 0.61 docenas por semana). Antes de la implementación era de
745.56 minutos por semana. Esto se debe a que el tiempo ocioso disminuyo a gran escala por la
Por lo tanto:
132
La eficiencia aumentó a:
𝑑𝑜𝑐
9 𝑠𝑒𝑚
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑥100 = 79%
𝑑𝑜𝑐
11.39 𝑠𝑒𝑚
Se observa que la eficiencia pasó de ser 70% antes de la implementación, hasta 79% después
Como ya se había visto en el análisis de los problemas, la Micro Empresa presenta una
deficiente distribución de planta lo que conlleva a que se generen pérdidas de tiempo y costos por
tiempo improductivo. Esto es algo que se debe mejorar ya que la finalidad de toda empresa, sea
grande o pequeña, es que puedan incrementar sus ingresos y reducir sus costos.
Es debido a esto que se implementó una nueva distribución de planta con la finalidad de que
Para poder implementar esta re-distribución de planta se conversó tanto con el dueño como con
los trabajadores explicándoles los objetivos, las ventajas y los beneficios que traerá.
Objetivos:
Ventajas y Beneficios:
“PSD”, el cual se acopla al tamaño de la Micro Empresa por no tener mayores consideraciones.
Este método sigue una serie de procedimientos o fases los cuáles permiten identificar aquellos
elementos o actividades que interceden en un servicio o proceso productivo. Este plan consta de 6
Diagram
Tabla Diagram Evaluaci Selecció
Requeri a
relaciona a ón de n de
miento relaciona
l de relaciona alternati mejor
de l de
actividad l de vas de distribuc
espacios actividad
es espacios solución ión
es
En esta fase se relacionan aquellas actividades que están involucradas en el proceso productivo
dándoles una valoración para determinar la proximidad relativa entre las mismas.
se colocó una simbología para su reconocimiento como también un registro de proximidad de los
mismos.
valores de aproximación.
Tabla 50
Valores de proximidad
Código Proximidad
A Absolutamente necesario
E Especialmente importante
I Importante
O Normal
U Sin importancia
X No deseable
XX Altamente no deseable
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 51
Motivos
Código Motivo
1 Por secuencia de operaciones
2 Por abastecimiento de materia prima
3 Empleo del mismo espacio
4 Mismo personal
5 Ruidos
6 Por no ser necesario
7 Mínima distancia requerida
8 Para no contaminar el producto
Fuente: Elaboración Propia
135
Tabla 52
Simbología de las Actividades Involucradas
1
Cortado
Desbastado
2
3 Aparado
4
Empastado
5
Armado
Pintado
6
Acabados
7
Embolsado
8
9
Almacén M.P.
1
Almacén P.T.
0 SSHH
1
1 CORTADO
A
2 1 E
DESBASTADO 7
A U
1 U 6 U
3 APARADO 6 6
A U U
1 O 6 U 6 U
4 EMPASTADO
A 6 U 6 U 6 U
3 U 6 U 6 U 6 A
5 ARMADO 2
E 6 U 6 U 6 U X
1 E 6 U 6 I 6 X 6 X
6 PINTADO 2
A 7 U 6 I U 6 X 6
3 A 6 I 2 U 6 X 6
7 ACABADOS 3 2 6
A O U X 6
3 O 2 U 6 X 6
8 EMBOLSADO
I 2 U 6 X 6
2 A 6 X 6
9 ALMACÉN M.P.
E 1 X 6
6 X 6
10 ALMACÉN P.T.
U 6
6
11 SS.HH.
Requerimiento de espacio.
Como siguiente fase se determinó el área que requiere cada actividad involucrada en el proceso.
Para determinar el espacio requerido por cada área se realizó un cálculo de las mismas a través del
método Guerchet (ver Anexo 06); para esto se determinó el número de áreas como también el
Tabla 53
Áreas de cada actividad
Área de cortado 1
Área de desbastado 1
Área de aparado 2
Área de empastado 1
Área de armado 1
Área de pintado 1
Área de acabados 1
Área de embolsado 1
Tabla 54
Elementos de las áreas
Almacén MP e
Cortado Armado
insumos
Mesa de marcado y
Estante de armado Almacén PT
cortado
Afiladora Hornos
Estante fijo Pulidora
Pintado,
Desbastado Acabados y
Embolsado
Máquina
Máquina de ojales
Desbastadora
Aparado Mesa de acabados
Máquina de coser Estante de
con ruleta acabados
Máquina de coser
SSHH
con poste
Empastado Operarios
Estante de
Estantes
empastado
Fuente: Elaboración Propia
138
Tabla 55
Superficie requerida por cada área
SUPERFICIE
ÁREA
REQUERIDA
Cortado 6.79 m²
Desbastado 1.80 m²
Aparado 6.88 m²
Empastado 1.16 m²
Armado 4.68 m²
Pintado, Acabado y embolsado 5.93 m²
Almacén M.P. 1.14 m²
Almacén P.T. 0.86 m²
Estantes 3.09 m²
SSHH 12.27 m²
ÁREA TOTAL 44.60 m²
ÁREA TOTAL
49.06 m²
REQUERIDA
Fuente: Elaboración propia
En esta fase se relaciona de manera gráfica todas las actividades formando un patrón básico
para su distribución. Para esto se utilizó un código de líneas para establecer la relación de cada
Tabla 56
Código de líneas
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
Este diagrama relacional de espacios nos permite visualizar gráficamente los espacios
que cada actividad requiere para el desarrollo de la operación. Para esto se tomó en
cuenta los metros que necesita cada actividad, los cuáles fueron calculados por el método
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ
REVISO
Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
Ramiro Vidal ENE-2020
Así mismo se propuso dos alternativas las cuales reordenan y ajustan el espacio requerido
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
ESCALA TÍTULO HOJA
1:200
Alternativa II
2/2
146
En esta fase se evaluaron las alternativas de disposición propuestas calificando cuáles son las
se definen los factores, consideraciones y objetivos que afectan la elección de la mejor alternativa.
disposición.
Se clasifica cada alternativa para cada uno de los factores y se utiliza la misma vocal
anteriormente.
Tabla 57
Formato de evaluación de alternativas
Proyecto: Nueva Distribución
Fábrica/Sector: Microempresa "Creaciones Victoria" Fecha
de Planta
Ponderación establecida por: Melissa Aréstegui Totales hechos por: Melissa Aréstegui
ALTERNATIVAS
FACTOR/PUNTOS DE VISTA COMENTARIOS
PESO 1 2
A E
1 Costo de la Inversión 9 ¿Cuánto resulta ser el costo de la inversión?
36 27
Fluidez del proceso / manejo de E E ¿El nuevo flujo del proceso es más fluido?
2 8
materiales 24 24 ¿Es más eficiente el manejo de materiales?
A E ¿Hay espacio suficiente para el buen desarrollo
3 Comodidad de los trabajadores 4 de la labor del trabajador y el traslado de los
16 12
materiales?
I E
4 Facilidad para la supervisión 5 ¿La supervisión se realiza de una mejor forma?
10 15
E E ¿Los trabajadores se sienten mas seguros y
5 Seguridad para los trabajadores 5
15 15 cómodos con la nueva distribución?
I I ¿Es posible que se puedan adaptar a una nueva
6 Flexibilidad a cambios 4 demanda del mercado (nuevas líneas de
8 8
calzado)?
TOTAL 109 101
Fuente: Elaboración Propia
147
Tabla 58
Matriz de valoración de soluciones
Matriz Valoración
de Soluciones
A 4
E 3
I 2
O 1
U 0
Fuente: Elaboración Propia
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
ESCALA TÍTULO HOJA
NOMBRE FECHA
DIBUJÓ Bach. Melissa Aréstegui ENE-2020 “Creaciones Victoria”
REVISO Ramiro Vidal ENE-2020
ESCALA TÍTULO HOJA
1:200 Nuevo diagrama de recorrido
1/1
150
A continuación, se determina los nuevos tiempos en los que el personal de la Micro empresa procede a realizar
los trabajos, de acuerdo a la nueva distribución de planta implementada. (ver Anexo 07)
Tabla 59
Nuevo cálculo de estudio de tiempos
TIEMPO
TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO OBSERVADO PRODUCCIÓN
UNITARIO
(MINUTOS)
Tabla 61
Nuevo cálculo de estudio de tiempos: proceso de aparado
TIEMPO
TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO OBSERVADO PRODUCCIÓN
UNITARIO
(MINUTOS)
Piquetear Cuero 1.53 12 0.13
Enmarcar diseño 7.06 12 0.59
Enfranque 5.35 12 0.45
Coser badana a talón 5.15 12 0.43
Coser diseño 9.83 12 0.82
Temperar cuero (capellada) 0.89 12 0.07
temperar cuero (talón) 1.70 12 0.14
Esparcir jebe líquido a correas 3.10 12 0.26
Encolar terokal a capellada 4.22 12 0.35
Encolar terokal a talón 4.12 12 0.34
Vastillar correas 11.16 12 0.93
Pegar correa a badana 9.05 12 0.75
Cortar forro sobrante de talón 7.05 12 0.59
Vastillar capellada 20.18 12 1.68
3 APARADO Troquelar diseño 20.21 12 1.68
Encolar terokal a cantos de capellada 4.19 12 0.35
Encolar terokal a talón para acolchar 5.14 12 0.43
Encolar terokal a capellada y pegar a forro 6.20 12 0.52
Acolchar talón 18.40 12 1.53
Coser acolchado de talón 6.42 12 0.53
Encolar terokal a extremos del talón 5.89 12 0.49
Pegar etiqueta a talón 4.95 12 0.41
Pegr capellada a talón 18.88 12 1.57
Troquelar hebillero 2.29 12 0.19
Coser correas 19.72 12 1.64
Coser esqueleto (capellada y talón) 15.08 12 1.26
Cortar sobrantes de capellada 17.55 12 1.46
Coser correas a esqueleto 37.43 12 3.12
Coser hebillero a esqueleto (con hebilla mas) 27.73 12 2.31
NUEVO TIEMPO PROMEDIO OBSERVADO (Tpo 3) 300.45 12 25.04
Tabla 62
Nuevo cálculo de estudio de tiempos: proceso de empastado
TIEMPO
TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO OBSERVADO PRODUCCIÓN
UNITARIO
(MINUTOS)
Encolar punti al cuero en puntas y talones 24.19 12 2.02
Encolar terokal al esqueleto del zapato 6.29 12 0.52
4 EMPASTADO
Encolar empaste al esqueleto del calzado 27.49 12 2.29
Encolar terokal a bordes del esqueleto 9.15 12 0.76
NUEVO TIEMPO PROMEDIO OBSERVADO (Tpo 4) 67.11 12 5.59
Tabla 64
Nuevo cálculo de estudio de tiempos: proceso de pintado
TIEMPO
TIEMPO
N° DE PROCESO OPERACIÓN ELEMENTO OBSERVADO PRODUCCIÓN
UNITARIO
(MINUTOS)
6 PINTADO Pintado de cantos de calzado 2.14 12 0.18
NUEVO TIEMPO PROMEDIO OBSERVADO (Tpo 6) 2.14 12 0.18
A continuación, se muestra la tabla con el tiempo resumen de los procesos, donde se incluye la
Tabla 67
Nuevo tiempo resumen por proceso
TIEMPO
ESTÁNDAR
OPERACIÓN
HALLADO
(MIN/PAR)
OP1: CORTE 3.23
OP2:
0.38
DESBASTADO
OP3: APARADO 26.94
OP4: EMPASTADO 6.11
OP5: ARMADO 27.49
OP6: PINTADO 0.20
OP7: ACABADO 7.78
OP8:
3.31
EMBOLSADO
TOTAL 75.44
Fuente: Elaboración Propia
de 75.44 min por par. A continuación, se muestra la diferencia entre el tiempo anterior y el nuevo
tiempo hallado.
Tabla 68
Diferencia entre tiempo anterior y nuevo tiempo hallado
TIEMPO DE CICLO
ANTES DESPUÉS
85.54 min / par 75.44 min / par
Tiempo optimizado 10.10 min
Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en la tabla, hubo una reducción del tiempo de ciclo en 10.10 minutos, lo
En el siguiente cuadro podemos comparar los pares defectuosos que se tenían a finales del año
pasado (2018) y los pares defectuosos que se tuvo después de la implementación de mejoras.
Tabla 69
Comparación de pares defectuosos antes y después de la implementación de mejoras
UNIDADES PARES
MES PORCENTAJE
TERMINADAS DEFECTUOSOS
Septiembre (2018) 288 8 2.78%
Octubre (2018) 288 11 3.82%
Noviembre (2018) 288 7 2.49%
Diciembre (2018) 336 5 1.07%
Enero 336 1 0.16%
Febrero 336 2 0.32%
Marzo 432 1 0.16%
Abril 432 1 0.16%
Mayo 384 2 0.48%
Junio 384 1 0.24%
Julio 384 1 0.24%
Fuente: Elaboración Propia
mejoras que se implementaron. En la temporada alta de ventas, considerada desde diciembre hasta
abril, hubo un incremento aproximado del 22%, al igual que en la temporada baja. A pesar de que
los porcentajes de pares defectuosos no era elevado en el año pasado, con las mejoras los mismos
bajaron como se observa desde el mes de enero del presente año. Haciendo una comparación de
los porcentajes de septiembre del año pasado teniendo un porcentaje de 2.78% a julio del presente
Meses
4.50%
4.00% 3.82%
3.50%
3.00%
2.78%
2.50% 2.49%
2.00%
1.50%
1.00% 1.07%
0.50% 0.48%
0.00% 0.16% 0.32% 0.16% 0.16% 0.24%
0.24%
Meses
Una vez implementada la nueva distribución de la planta y ver la reducción del porcentaje de
pares defectuosos por mes, se procedió a realizar el nuevo DOP. El mismo muestra menos
aportaban valor al producto, por lo mismo que esas operaciones se realizaban antes de iniciar los
Colocar Colocar
52 Marcar 44 Limpiar 32 Cortar 29 Cortar 15 forro en 2 cuero
Disolvente mesa en mesa
Residuos Residuos
Colocar
Acomodar Verificar cuero en
53 Cortar 45 Halogenar 33 30 Desbastar 4 sentido 3
Hormas hormas mesa
estirami
Residuos Clavos Residuos Verificar
ento
54 Marcar por 34 Emplantillar 16 Ubicar 1 sentido
tallas estirami
Terokal moldes ento
Echar 18
Marcar por 5 Cortar
36 tallas
terokal Residuos
Marcar
6 por
19 Desbastar tallas
Residuos Calibrar
2 desbasta
dora
Afilar
7 cuchilla
Desbas
8 tar
Residuos
Colocar hilos
9
ρ φ δ γ β α
158
ρ φ δ γ β α
Hilos
Ajustar
tipo de
3 costura
Pique
tear
10
cuero
Enmar
11 car
diseño
Enfran
12 quear
Vastillar
13 correas
Acolche
Terokal
Etiqueta
Hebilla
20 Coser
Inspecci
5 onar
costuras
Voltear
21
Punti (solvente) cortes
Encolar
puntas
22 y
talones
Encolar
23 esquele
to
Terokal
ρ φ δ γ α
159
ρ φ δ γ α
Empaste Encolar
24 esquele
Terokal to
Encolar
25 bordes
Desbas
tar
26 puntas
Residuos
27 Calentar
corte
Recoger suela
37
Recoger
38 hormas
Acomo
39 dar
Clavos
hormas
Pegamento
Cemento
Termoplástico
40 Armar
Pegamento
Raspar
corte
41
Encolar
falsa y
42
corte
Pegar
46 suela a
corte
ρ α
160
φ α
Prenzar
zapato
47
Zafar
horma
48 de
calzado
Pintura Hormas
Pintar
49 cantos
Terokal
Encolar
50 planta
zapato
56 Emplanti
llar
Verificar
6 emplantilla
do
Limpiar
57 calzado
Etiquetas
Etiquetar
58 calzado
Antique
Untar
59 antique
Ajustar
60 correa
61 Lustrar
De la misma forma que el DOP, se presenta el nuevo DAP, el cual permitió ver aquellos
transportes, almacenajes y demoras innecesarias; así mismo permitió ver los costos que estaban
7 Afilar
cuchillas
Desbas
8 tar
ρ φ δ γ β α
163
ρ φ δ γ β α
A área
0.53 m 4 de
aparado
Hilos
Colocar
9 hilos
Ajustar
3 tipo de
costura
Piquetar
10 cuero
Enmarcar
11 diseño
Enfranque
12 ar
Vastillar
13 correas
Acolche
Terokal
Etiqueta
Hebilla
20 Coser
Inspeccio
5 nar
costuras
21 Voltear
cortes
Punti (solvente)
Encolar
22 punta y
talones
ρ φ δ γ α
164
ρ φ δ γ α
Terokal
Encolar
23 esqueleto
Empaste
Encolar
24 esqueleto
Terokal
Encolar
25 bordes
A área
1.06 m 8 de
desbaste
Desbastar
26 puntas
residuos
A área
9 de
armado
Calentar
27 corte
Recoger
37 suela
Recoger
38 hormas
Acomod
39
ar
Clavos
hormas
Pegamento
Cemento
Termoplástico
40 Armar
ρ φ α
165
ρ φ α
Raspar
41 corte
Pegamento
Encolar
42 falsa y
corte
Pegar
46 suela a
corte
Prenzar
47 zapato
Zafar
horma
48 de
calzado
1.24 m 14 A área
de
Pintura pintado
49 Pintar
cantos
Encolar
50 planta
del
zapato
56 Emplanti
llar
Verificar
6 emplanti
llado
Limpiar
57
Etiquetas calzado
Etiquetar
58 calzado
α
166
α
Antique
Untar
59 antique
Ajustar
60 correa
Lustrar
61
Control
de
7
Calidad
62 Embol
A
2.45 m 17 almacén
P.T.
1 Almace
nar
operaciones ya que muchas de ellas se realizaban junto con el check list, antes de iniciar los
trabajos. Así mismo se ha logrado reducir considerablemente los transportes y las demoras, así
En el siguiente cuadro se puede ver la diferencia entre el DAP inicial y el nuevo DAP.
Tabla 70
Diferencia entre DAP inicial y DAP final
Con esta implementación las demoras se redujeron en un 100%, ya que todas se eliminaron al
la nueva distribución de los puestos de trabajo creando distancias cortas entre los mismos. Y en
cuanto a los almacenajes temporales se redujeron en un 92.85% ya que con la colocación de los
stands al costado de los puestos de trabajo no era necesario llevarlos hasta el almacén, al contrario,
Con la nueva distribución de planta implementada, se obtuvo una notable disminución en las
Tabla 71
Diferencia en distancias recorridas inicialmente y distancias recorridas después de la
implementación
Se puede observar que se redujo en un 66.00% los recorridos que se hacían durante el proceso,
esto debido a la implementación de pequeños stands a los costados de los puestos de trabajo, a que
el personal cuenta con el material y herramientas a la mano (implementación de check list de inicio
En el siguiente cuadro se puede visualizar los pares que se producían antes y después de la
implementación.
Tabla 72
Producción antes y después de la implementación
Cabe resaltar que no se necesitó incrementar el tiempo de trabajo ni el número de personal para
lograr este aumento de producción diaria, por lo que resulta benéfico para la Micro empresa.
implementaron.
169
Ilustración 43: Nueva Cadena de Valor después de la Implementación de mejoras (Fuente: Elaboración propia)
170
En áreas como el cortado, aparado, pintado, y embolsado se colocó abastecimiento de material, ya que los materiales utilizados aquí son de uso diario y se agotan rápidamente; esto con el fin de no generar tiempos
muertos.
A continuación, se muestra el cuadro de variables con las diferencias entre lo que se tenía en un principio y lo que se tiene ahora, después de las mejoras implementadas.
Tabla 73
Resultados Hallados
Resultado
Resultado después de la
TIPO VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR CALCULO/FORMULA
Actual Implementació
n
𝒔 + 𝒏𝒂
Implementa Reducción de tiempos de preparación 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
VARIABLE 𝒏
ción de la de máquina, incorporando cambios en la
INDEPENDIEN 1.30 minutos S= tiempo de cambio que considera constante
Herramienta maquinaria, utillaje, herramientas y en el 7.68 minutos
TE Tiempo de A= tiempo para producir una unidad, pieza
SMED propio producto. (Promedio)
cambio artículo
N= número de piezas.
171
Como producción inicial se tenía un promedio de 288 pares en temporada baja y 336 pares en
temporada alta-escolar.
Se consideran los costos para la producción mensual de 336 pares en temporada escolar.
Se tiene los materiales principales, aquellos que forman parte directa de la producción del
Tabla 74
Costos de materiales principales
Unidad de P.U.
Materiales Cantidad Total S/.
Medida (S/.)
S/
Cuero pies 387.60 S/ 6.52
2,527.15
Badana
pies 376.80 S/1.02 S/ 384.34
sintético (forro)
Plantas S/
pares 336 S/5.42
(Suelas) 1,821.12
Blancotec Metros 6.00 S/ 3.00 S/ 18.00
Hebillas Pares 336 S/ 0.40 S/ 134.40
Tusan
(plantilla de pies 198.00 S/ 4.00 S/ 792.00
falsa)
Terokal Litros 1½ S/ 62.50 S/93.75
Puntiflex gramos 504 gr. S/ 42.90 S/ 21.62
Empaste gramos 369.60 gr. S/ 63.00 S/ 23.29
Cemento gramos 504 gr. S/ 55.80 S/ 28.12
Etiquetas Pliegos ½ pliego S/ 13.00 S/ 26.00
S/ 3.00
Antique Gramos 672 gr. S/ 20.16
(100 gr)
S/ 3.00
Pintura (tinte) Gramos 672 gr. S/ 20.16
(100 gr)
S/
TOTAL
5,920.11
Fuente: Elaboración Propia
173
Tabla 75
Costos de materiales secundarios
Unidad de
Materiales Cantidad P.U. (S/.) Total S/.
Medida
Chavetas Unidad 6 S/ 2.00 S/ 12.00
Agujas Unidad 24 S/ 0.30 S/ 7.20
Brochas Unidad 12 S/ 1.25 S/ 15.00
Tijeras Unidad 4 S/ 2.00 S/ 8.00
Hilos Unidad 48 S/ 0.80 S/ 38.4
Esponjas Unidad 24 S/ 0.50 S/ 12.00
Bolsas
Ciento 3½ S/ 15.00 S/ 52.50
(empaques)
TOTAL S/ 148.70
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 76
Costos por mantenimiento de maquinaria
Mantenimiento
Mensual
Costo S/ 33.00
Fuente: Dato brindado por la Micro Empresa.
El pago que se realiza al personal es fijo y mensual, pero depende del tipo de operación
que realizan ya que algunas de estas son más complejas, por lo que demandan mayor tiempo
Tabla 77
Costo de la mano de obra
Se tiene también los costos de los servicios como son el agua, la luz y el gas, los cuales
Tabla 78
Costo de servicios
Costos Mensuales
Agua S/ 15.00
Luz S/ 75.00
Gas S/ 40.00
TOTAL S/ 130.00
Fuente: Datos brindados por la Micro empresa
- Costo Total:
Ya analizados los costos en los que se incurre para la producción de los 336 pares
Tabla 79
Costo total de producción mensual
Costos
Costo de Materia Prima S/ 5,920.11
Costo de Materiales Secundarios S/ 148.70
Costo de Mantenimiento Mensual S/ 33.00
Costo de la Mano de Obra S/ 3,562.00
Costo de los Servicios S/ 130.00
COSTO TOTAL S/ 9,793.81
Fuente: Elaboración propia
La tabla anterior indica un costo total aproximado de S/9,793.81 soles mensuales para la
producción de los 336 pares de calzado. Por lo tanto, el costo de producción por docena (336 pares
Tabla 80
Costo de producción por docena y por par de calzado
El costo hallado será de utilidad para en un siguiente punto analizar el impacto que se tuvo
Luego de implementadas las herramientas del Lean Manufacturing, se obtuvo una producción
mensual de 432 pares (en temporada alta) lo cual corresponde a docena y media de producción
diaria (18 pares). Este incremento de la producción, como se explicó líneas arriba, se dio en el
mismo tiempo de trabajo, es decir, no se aumentaron las horas de trabajo de los operarios.
Se procedió a analizar los costos en los que se incurrió para la implementación de las mejoras.
176
Tabla 81
Costos de Implementación de Mejoras
Precio Precio
Item Unidad Cantidad
Unitario Total
1. 5’S
12 veces
Honorarios del Soles-Hrs.-7 S/
(30 minutos S/25.00
Consultor (5’S) trabajadores 2,100.00
por mes)
Separatas de 5’S Hojas 12 S/ 3.00 S/ 36.00
Lapiceros docena 2 S/ 8.50 S/ 17.00
Honorarios del
S/
Consultor (temas Soles/trabajador 1 hora/mes S/ 2940.00
35.00
de calzado)
Separatas de
capacitaciones de Hojas 12 S/ 3.50 S/ 42.00
calzado
Marcadores docena 2 S/ 7.80 S/ 15.60
S/
Pintura Lata 2 S/ 30.00
15.00
Brochas unidades 4 S/ 2.50 S/ 10.00
Impresión de S/
ciento 1½ S/ 105.00
tarjetas rojas 70.00
Impresión de S/
ciento 1 1/2 S/ 105.00
tarjetas amarillas 70.00
Tarjetas de
identificación de unidades 16 S/ 1.70 S/ 27.20
áreas
Etiquetas de
identificación de unidades 32 S/ 1.20 S/ 38.40
materiales
Manual de orden
Hojas 7 S/ 4.30 S/ 30.10
y limpieza
Formatos de S/
Ciento 2 S/ 27.00
limpieza 13.50
Formatos de S/
Ciento 2 S/ 24.80
mantenimiento 12.40
2. SMED
Impresiones de S/
Ciento 3 S/ 40.50
check list diarios 13.50
Stands S/
Unidades 7 S/ 195.30
implementados 27.90
177
S/
TOTAL
5,783.90
Fuente: Elaboración Propia
Como se observa el costo total incurrido por la implementación de las mejoras asciende a S/
5,783.90.
Como ya se tiene el costo unitario de producción por cada par de calzado, se procedió a
calcular el nuevo costo total por el incremento de la producción. Se debe de tomar en cuenta
que el pago mensual a los trabajadores no tuvo variación, así como también el mantenimiento
a la maquinaria sigue siendo el mismo, debido a que no se aumentó nuevos equipos. Esto se
Tabla 82
Costos antes y después del incremento de producción
Costos Costos
antes de después de
Costo de Materia Prima S/ 5,920.11 S/7611.57
Costo de Materiales Secundarios S/ 148.70 S/191.19
Costo de Mantenimiento Mensual S/ 33.00 S/33.00
Costo de la Mano de Obra S/ 3,562.00 S/3,562.00
Costo de los Servicios S/ 130.00 S/130.00
COSTO TOTAL S/ 9,793.81 S/11,527.76
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 83
Nuevo Costo Total con incremento de la producción
Como se observa la Micro Empresa tuvo un incremento en sus costos de S/1,734.95, lo cual
Así mismo, el costo de producción unitario bajo, ya que antes era de S/29.15 por par, y ahora
es de S/26.69. Esto es debido, a que como ya se explicó líneas más arriba, el pago mensual a los
Para saber el beneficio que se obtuvo con la implementación de las mejoras, se consultó al
Gerente de la Micro empresa el precio de venta de cada docena vendida, siendo este el siguiente.
Tabla 84
Precio de venta de calzado
Por
Por docena
unidad
Precio de
S/ 55.00 S/ 660.00
Venta
Fuente: Datos brindados por la Micro empresa
336 pares de calzado (28 docenas). Sin embargo, debido a que la producción aumento a 432 pares
de calzado (36 docenas) con las mejoras, el nuevo valor conseguido es de S/ 23,760 soles.
mensuales (por las 28 docenas producidas). Después de la implementación, la ganancia que tienen
es de S/12,231.24 soles mensuales (por las 36 docenas). Esto representa el 40% adicional de lo
Para calcular el Beneficio obtenido utilizaremos los datos anteriormente hallados, es decir el
costo total incurrido con la nueva cifra de producción (432 pares de calzado / 36 docenas) más el
Esto comparándolo con la Ganancia que se obtuvo por la venta de los 432 pares de calzado,
𝐵 23,760
=
𝐶 17,312.66
𝐵
= 1.37
𝐶
Por lo tanto, al obtener un índice mayor a 1 significa que las mejoras que se implementaron
CONCLUSIONES
Primera:
la calidad del calzado pasó de 97% a un 99%. Las capacitaciones al personal que antes se daban
como máximo 1 vez al año, pasaron a brindarse acorde a lo implementado siendo estás dadas de
dos a cuatro veces por semana. El tiempo de cambio se redujo de 7.68 min a 1.30 min. La distancia
recorrida en un principio fue de 67.83 metros, y ahora es de 23.06 metros (se redujo en un 66%).
La productividad de los operarios pasó de 45 pares al mes a 61 pares al mes. Y por último el
Segunda:
las cinco fuerzas de PORTER y un análisis externo en base a los recursos, capacidades y
competencias centrales. Así mismo se determinaron 8 operaciones clave para la producción del
Tercera:
cual se brindaba una o máximo dos veces al año. El tiempo de producción era de 85.54 minutos
por par, lo cual se consideraba alto. El porcentaje de unidades defectuosas tenía un promedio de
2.25% mensual. El tiempo de cambio de un modelo a otro superaba los 10 minutos. La distancia
recorrida para el proceso de producción era de 67.83 metros. Se generaban mayores despilfarros
por tiempo de espera y por transportes y movimientos innecesarios. Y por último no había un orden
Cuarta:
Analizados los problemas hallados en la micro empresa, se optó por implementar herramientas
de lean manufacturing: las 5’S la cual mejoró el orden y la limpieza, además de crear una disciplina
calzado a otro, una nueva distribución de planta la cual redujo los transportes tanto de materiales
capacitaciones al personal.
Quinta:
En un principio se producían 336 pares al mes con un costo de producción de S/349.78 por
docena; después de la implementación de las herramientas del lean manufacturing se tiene una
producción de 432 pares al mes, con un nuevo costo de producción de S/320.24; este último
incremento ya que, al producir más pares de zapatos, se debe de incrementar el uso de los
materiales.
Por los 336 pares se tenía un ingreso mensual de S/18,480.00; por los 432 pares se tiene un
nuevo ingreso de S/23,760, considerando que no hubo incremento ni en la cantidad del personal
Sexta:
Utilizando el análisis del beneficio-costo se concluye que fue rentable para la micro empresa
implementar las herramientas del lean manufacturing, ya que el índice dio 1.37.
182
RECOMENDACIONES
Primera:
Se recomienda que los resultados que se obtienen constantemente sean comunicados a los
trabajadores de forma que se puedan sentir motivados y comprometidos con el trabajo que realizan.
Así mismo con los beneficios económicos que se obtienen, se puedan generar pequeños bonos por
productividad, por cumplimiento de los objetivos, por un adecuado seguimiento a las herramientas
implementadas.
Segunda:
Tanto el Gerente como los trabajadores deben de hacer un seguimiento constante a cada una de
las herramientas aplicadas, utilizar los formatos asignados a cada operación, cumplir con los
Tercera:
implementación de las herramientas del lean manufacturing, seguir capacitando al personal ya que
es clave para la producción de forma que esté actualizado en cuanto a temas de innovación para el
Cuarta:
Dado que se utilizó las cinco fuerzas de PORTER y el análisis de recursos, capacidades y
competencias centrales, la Micro Empresa debe de mantener actualizados estos análisis, de forma
que puedan seguir con una mejora continua tanto en el entorno externo como en el interno.
183
Bibliografía
reforzaron-participacion-competitiva-en-sector-calzado-noticia-917383
http://www.adexperu.org.pe/Web_Adex/Prensa/Notas.html
http://www.fernandezantonio.com.ar/Documentos/SLP%20para%20Distribucion%20en
%20Planta%20%202017.pdf
https://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-continua/
Hitt , M., & Ireland, R. (2002). Journal of Leadership and Organization Studies.
Hitt, M., Ireland, D., & Hoskisson, R. (2007). Administración Estratégica. Cengage Learning
Editores S.A.
del Trabajo.
Rajadell, M., & Sánchez, J. (2010). Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. Madrid:
Díaz de Santos.
Rajadell, M., & Sánchez, J. L. (2010). Lean Manufacturing, La evidencia de una necesidad.
https://previa.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf
ANEXOS
Anexo 01
H. TENSION MENTAL
Proceso bastante complejo 1 1
Proceso complejo: atención en exceso 4 4
Es muy complejo 8 8
I. MONOTONÍA
Trabajo algo monótono 0 0
Trabajo bastante monótono 1 1
Trabajo muy monótono 4 4
J. TEDIO (físico)
Trabajo algo aburrido 0 0
Trabajo aburrido 2 1
Trabajo muy aburrido 5 2
187
Anexo 02
Anexo 03
Anexo 04
Estudio de Tiempos
Operación: Corte
Operación: Desbaste
Operación: Aparado
Operación: Empastado
Operación: Armado
Operación: Pintado
Operación: Acabados
Operación: Embolsado
Anexo 05
“Creaciones
Tipo de Despilfarro Encuestados “SOBREPRODUCCIÓN”
Victoria”
N° de Puntaje
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7
Pregunta Sumado
¿Los equipos y/o maquinaria se encuentran
1.- 0 1 0 0 0 0 0 1
sobredimensionados?
¿Existe o se pone presión sobre los trabajadores
2.- para que haya una mayor utilización en la 1 2 1 1 2 0 1 8
maquinaria?
¿Cuentan con grandes lotes de producción lo que
3.- 0 0 0 1 0 0 0 1
a la vez genera grandes cantidades de stock?
¿Se puede encontrar con facilidad materia prima
4.- obsoleta como cuero seco o pegamentos pasados 2 2 1 0 0 1 0 6
entre otros?
¿Utilizan la lógica del “just in case” en el que
5.- 2 1 1 1 0 1 0 6
producen más “por si acaso”?
¿Existe la necesidad de poseer espacio extra para
6.- almacenar el producto final (calzado) debido a una 1 1 1 0 0 1 0 4
sobreproducción?
TOTAL 6 7 4 3 2 3 1 26
194
“Creaciones “TIEMPO DE
Tipo de Despilfarro Encuestados
Victoria” ESPERA”
N° de Puntaj
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7
Pregunta e Sumado
¿Existen procesos en los que el equipo
1.- o máquina espere a que el trabajador 4 4 3 4 3 3 3 24
termina la tarea que tiene pendiente?
¿Se pueden encontrar colas de materia
2.- 3 3 3 4 4 4 3 24
prima en proceso?
¿Hay paradas no planificadas ya sea
porque la máquina tuvo problemas
3.- técnicos o fallas, o porque no contaban 5 4 5 4 3 4 4 29
con todos los materiales necesarios para
la producción?
¿Los tiempos de preparación o los
4.- cambios de modelo son complejos y 4 3 5 5 4 3 3 27
largos?
¿Dentro de los procesos llevados a
cabo se observa que un trabajador esté
5.- 3 3 2 4 2 3 3 20
esperando a que otro trabajador culmine
lo que está pendiente?
¿Existe una deficiente coordinación
6.- entre trabajadores y/o entre trabajadores 3 3 4 3 2 3 2 20
y equipo?
TOTAL 22 20 22 24 18 20 18 144
195
“Creaciones “TRANSPORTE Y
Tipo de Despilfarro Encuestados
Victoria” MOVIMIENTOS INNECESARIOS”
N° de Puntaje
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7
Pregunta Sumado
¿La ubicación de las máquinas y/o
equipos se encuentran dispersas por la
1.- 3 3 2 2 3 2 2 17
Micro Empresa generando demoras y
pérdidas de tiempo?
¿Las herramientas y materiales se
encuentran dispersos o ya sea fuera del
2.- cajón de herramientas perjudicando a los 4 3 3 3 4 3 2 22
trabajadores, realizando movimientos
innecesarios para poder hallarlos?
¿Se realizan constantes manipulaciones
3.- de material (MP) para obtener el producto 4 3 4 4 3 4 4 26
final?
¿Considera que el Layout de la empresa
no está bien distribuido por lo que dificulta
4.- el tránsito y a la vez afecta al tiempo de 4 4 4 3 4 3 2 24
producción por lo que se realizan
excesivos movimientos y transportes?
¿La falta de organización genera
5.- 3 3 2 4 3 2 2 19
problemas en cada área del proceso?
¿Considera que por los largos tiempos
de cambio o preparación se realizan
6.- 4 4 3 4 3 3 3 24
transportes de herramientas y material
siendo no necesario?
TOTAL 22 20 18 20 20 17 15 132
196
“Creaciones “SOBRE
Tipo de Despilfarro Encuestados
Victoria” PROCESO”
Punta
N° de
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 je
Pregunta
Sumado
¿Observa que la maquinaria esté mal
1.- diseñada ocasionando que los materiales o 2 1 2 0 0 0 1 6
cortes de cuero tengan desperfectos?
¿Considera que hacen falta
2.- especificaciones o ejemplos sobre cómo 1 1 0 1 0 1 1 5
realizar ciertos modelos o procesos?
¿La materia prima en proceso o producto
final se somete a verificaciones adicionales
3.- 0 0 0 1 0 0 1 2
o aplicaciones innecesarias de solventes
utilizados en los procesos?
¿Existen controles de calidad, los cuales
no se consideren necesarios tanto a la
4.- 2 1 2 2 1 2 1 11
materia prima en proceso como al producto
final?
¿Existe falta de información precisa sobre
5.- los requerimientos de los clientes a quienes 1 2 1 2 0 1 1 8
se les vende el calzado?
¿Se considera que se aplica más tiempo
6.- del necesario a los productos finales en 2 1 2 1 1 1 0 8
cuanto a arreglos?
TOTAL 8 6 7 7 2 5 5 42
197
“Creaciones “Exceso de
Tipo de Despilfarro Encuestados
Victoria” Inventario”
N° de Puntaje
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7
Pregunta Sumado
¿Existe materia prima en proceso la
1.- cual ocupa un espacio extra en los 3 2 3 3 2 1 2 16
almacenes?
¿Existen productos terminados
2.- (calzados) el cual se pueda considerar 0 1 1 0 2 1 0 5
obsoleto o caducado?
¿Se incurre en una inversión o costos
innecesarios por motivos de
3.- 0 1 0 0 0 1 0 2
mantenimiento, cuidados y contabilidad
que se realizaría a los stocks?
¿Se considera que el espacio que sirve
4.- 2 2 0 1 2 2 1 10
de almacenamiento es excesivo?
¿Existe materia prima en proceso o
5.- producto terminado debido a que no se 2 2 2 1 2 1 2 12
previno la demanda de calzado?
¿Se observan materiales y herramientas
obsoletas las cuales puedan generar
6.- 1 1 1 2 2 2 1 10
problemas en cuanto a almacenamiento y
stock desfasado?
TOTAL 8 9 7 7 10 8 6 55
198
“Creaciones
Tipo de Despilfarro Encuestados “DEFECTOS”
Victoria”
N° de
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Sumado
Pregunta
¿Durante los últimos meses hubo
1.- alguna devolución de productos que 2 2 1 2 2 1 2 12
presentará defectos de proceso?
¿El entrenamiento o experiencia del
2.- personal es la inadecuada para realizar el 0 1 0 0 1 0 1 3
proceso de calzado?
¿Existen herramientas que se puedan
considerar como deficientes las cuales
3.- 3 4 4 2 1 3 1 18
puedan ocasionar efectos negativos en el
proceso?
¿Se considera necesario el contar con
trabajadores extras que deban realizar
4.- 1 1 0 0 1 0 1 4
inspecciones o reelaborar los calzados con
el fin de eliminar los defectos?
¿Los trabajadores no se encuentran
moral y emocionalmente bien en el
5.- ámbito de trabajo lo cual podría conllevar 1 0 1 0 0 0 1 3
a cometer errores y por ende generar
pérdidas tanto de tiempo como de dinero?
¿Se considera que el proceso que se
6.- lleva a cabo para obtener el calzado final 2 1 0 2 1 1 1 8
es muy complejo?
TOTAL 9 9 6 6 6 5 7 48
199
Anexo 06
Método de Guerchet
H(em) 1.59
H(ee) 1.83
K 0.43
200
Anexo 07