AAT6417
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Este Jurado; una vez realizado el examen del presente trabajo ha evaluado su contenido
con el resultado: ___________________________________________________________
JURADO EXAMINADOR
Firma: ____________________ Firma: ____________________ Firma: ____________________
Nombre: ____________________ Nombre: ____________________ Nombre: ____________________
INDICE GENERAL
SINOPSIS ........................................................................................................................ xi
iii
Trabajo Especial de Grado
V.3 Objetivo Especifico N° 3: Analizar las causas de los problemas encontrados que
afectan la capacidad productiva del sistema. ................................................................. 43
V.3.5 Identificación de los eventos Kaizen con base a causas raíces: ......................... 56
VI.2.3 Escenario 1 La empresa trabaja solo para cubrir sus gastos operativos. ........... 69
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 74
INDICE DE GRAFICOS
vii
Trabajo Especial de Grado
INDICE DE FIGURAS
viii
Trabajo Especial de Grado
ix
Trabajo Especial de Grado
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Características relevantes de los diferentes sistemas de producción........................ 9
Tabla 2 Resumen de tipos de desperdicios ........................................................................ 11
Tabla 3 Características de diseño del closet modelo ......................................................... 25
Tabla 4 Características del closet modelo en función de operaciones, recursos ................. 25
Tabla 5 Características de diseño puerta modelo .............................................................. 29
Tabla 6 Características del closet modelo en función de operaciones, recursos ................. 29
Tabla 7 Cuadro resumen de desperdicios por productos terminados y piezas .................... 34
Tabla 8 Desperdicios por inventarios ............................................................................... 35
Tabla 9 Resumen comparativo merma para fabricación de closets .................................... 36
Tabla 10 Resumen de transportes de material para fabricación de closet y puerta. ............ 37
Tabla 11 Resumen movimientos por el operador para closet (izquierda) y puerta(derecha)38
Tabla 12 Resumen tiempos por demoras en closet (izquierda) y puerta (derecha) ............. 39
Tabla 13 Otras demoras observadas pertinentes a la investigación .................................... 40
Tabla 14 Inspecciones registradas para closets y puertas .................................................. 41
Tabla 15 Resumen porcentaje adicional de operaciones por corte de materia prima .......... 41
Tabla 16 Resultados de la Aplicación de la Matriz de Decisión ....................................... 57
Tabla 17 Estructura Desagregada de Consecución de Objetivos ....................................... 58
Tabla 18 Propuesta para clasificación de materia prima. ................................................... 59
Tabla 19 Propuesta para clasificación de maquinaria ........................................................ 60
Tabla 20 Cuadro Resumen tiempos y distancias por traslado de operador ......................... 61
Tabla 21 Tabla comparativa tiempos y cálculos de corte ................................................. 64
Tabla 22 Cuadro comparativo operaciones e inspecciones ................................................ 64
Tabla 23 Resultados de análisis de varianza de una vía para dos escenarios ...................... 66
Tabla 24 Cálculo de implementación Fase 1 S.................................................................. 67
Tabla 25 Calculo compras y H-H para 3S,4S,5S.............................................................. 67
Tabla 26 Salarios Básicos Corporación Teknon. ............................................................... 68
Tabla 27 Escenario 1 Gastos Operativos .......................................................................... 69
Tabla 28 Escenario 2 Pago de maquinaria alquilada ......................................................... 70
Tabla 29 Conocer la cantidad de empleados para producir de forma constante ................. 70
x
Trabajo Especial de Grado
SINOPSIS
Una vez identificadas las causas se seleccionaron las consideradas de más alto
impacto y por medio de la metodología 5S se desarrolló un plan sistemático para corregir las
deficiencias y problemas encontrados a lo largo del estudio. Posteriormente, se realizó un
análisis de costos y beneficios a fin de evaluar su implementación tanto desde el punto de
vista operativo como económico.
xi
Trabajo Especial de Grado
1
Trabajo Especial de Grado
I.2. Misión
Satisfacer las necesidades y expectativas de confort, funcionalidad y estatus de los
clientes, con soluciones integrales de diseño y fabricación de muebles, para los sectores del
hogar, empresarial, hotelería, turismo y comercio en general, con calidad y excelente
servicio.
I.3. Visión
Convertirse en una compañía de alta competitividad dedicada al diseño creativo e
innovador fabricando y distribuyendo muebles, carpintería arquitectónica y complementos
de excelente calidad
2
Trabajo Especial de Grado
Dirección Apoyo
Operativa Administrativo
Compras y
Diseño y
control de Instalación Taller
presupuestos
inventario
Administración y
Carpintero recursos
humanos
Ayudante
Avanzado
3
Trabajo Especial de Grado
CAPITULO II EL PROBLEMA
4
Trabajo Especial de Grado
5
Trabajo Especial de Grado
II.3. Alcance
1. El estudio se llevará a cabo sobre aquellos mobiliarios que presenten alta demanda
para el período de estudio comprendido en el cronograma de actividades detallado
anteriormente.
2. Las herramientas de Manufactura Esbelta a utilizar serán POKA-YOKE, 5´s y
eventos Kaizen
3. Se utilizará un diagrama de causa-efecto para el análisis de las causas de los
problemas encontrados.
4. El diseño no implica la implementación de las soluciones encontradas.
5. La caracterización del mobiliario ya fue realizado previamente en el trabajo de
pasantías.
6. El espacio geográfico a utilizar es un taller ubicado en Catia La Mar.
7. El período para realizar la recolección de datos para diagnosticar los problemas
encontrados se realizará en el turno de la mañana que comprende de 8:30 am a
12:00 pm durante los meses comprendidos de Febrero a Julio del presente año.
II.4. Limitaciones
1. La falta de recursos económicos para adquirir la tecnología que mejor se adapte al
proceso productivo.
2. El área productiva está restringida a los metros cuadrados detallados en el trabajo
de pasantías.
3. La cantidad de mano de obra disponible está sujeta a las políticas internas de la
empresa.
4. La capacidad de inversión que la empresa posea a la hora de llevar a cabo un
proyecto.
5. La actitud hacia el cambio que presente el personal involucrado
6
Trabajo Especial de Grado
7
Trabajo Especial de Grado
8
Trabajo Especial de Grado
9
Trabajo Especial de Grado
10
Trabajo Especial de Grado
para almacenarlo y cada pieza almacenada tiene bajos precios o formar inventarios ante
asociado un costo de material, manufactura, posibles subidas de precio.
transporte, transacciones, procesamiento de
data y almacenamiento.
3. Movimientos Se refieren a los movimientos o acciones de Los movimientos físicos que el personal
innecesarios personas y/o material que no agregan valor realiza en exceso debido entre otros
motivos a una falta de planificación en
materia ergonómica. Ello no sólo motiva
una menor producción por unidad de
tiempo, sino que además provoca
cansancio o fatigas musculares que a su
vez originan bajos niveles de
productividad.
4. Retrabajo Es el esfuerzo que no añade valor Analizar, inspeccionar, validar, guardar,
manipular.
5. Es el desperdicio generado al producir un Falencias en las previsiones de ventas;
Sobreproducción producto antes, en más cantidad o más rápido producción al máximo de su capacidad
del que el cliente o el próximo proceso para aprovechar las capacidades de
necesitan. Esto genera un inventario que exige producción; superar problemas generados
un espacio físico del que la planta no dispone y por picos de demandas o problemas de
dinero detenido tanto en materia prima como en producción
mano de obra aplicada.
6. Transportes Se refiere al movimiento de producto, materia Exceso en el transporte internos
prima o información que no agrega valor. Esto directamente asociados a los errores en la
genera gastos por exceso de manipulación, ubicación de las máquinas, materiales o
sobre-utilización de la mano de obra, herramientas.
transportes y energía, además que se generan
retrasos.
7. Defectos Es el desecho más obvio en producción. Es el Fallas de maquinaria, descuido de los
producto que no cumple las especificaciones de operadores, materia prima defectuosa.
calidad. Los defectos tienen costos ocultos
asociados a la devolución de producto, pérdidas
de clientes y ventas, gastos de garantía,
servicios técnicos, recambio de productos…
entre otros.
Tabla 2 Resumen de tipos de desperdicios
Fuente: strategosinc.com/lean_tools.htm
11
Trabajo Especial de Grado
12
Trabajo Especial de Grado
III.3.2 5S´s
Las 5´s es una herramienta que se utiliza para mejorar físicamente el ambiente de
trabajo. Este método se refiere a mantener un orden y limpieza permanente en el área de
trabajo para reducir los desperdicios en espacios y tiempos de búsqueda. Busca mejorar
el ambiente del trabajo, reducir los desperdicios y actividades que no agregan valor y al
mismo tiempo incrementar la seguridad en las personas. Todo esto con el fin de mejorar
la eficiencia de las tareas que se desarrollan para lograr la calidad. Las 5´s provienen de
términos japoneses con la letra S. Estos son:
1S (Seiri): Separar y clasificar los elementos que son necesarios de los
innecesarios y eliminar estos últimos. La finalidad de esta primera “S” es obtener espacio
que puede ser utilizado para organizar elementos o equipos y eliminar del área todo
material, objeto o herramienta en desuso o innecesaria.
2S (Seiton): Ordenar e identificar todos los elementos que quedan después del
Seiri en su lugar. Dar un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en su lugar. El objetivo
es eliminar el tiempo perdido buscando cosas, creando almacenes lógicos y estratégicos,
demarcando áreas y solicitando materiales o recursos que sean necesarios para ordenar los
elementos.
3S (Seiso): Limpiar y mantener el lugar ordenado religiosamente e inspeccionar
mientras se limpia.
4S (Seiketsu): Estandarizar. Practicar los tres pasos anteriores en todas las áreas y
concentrar la atención en la mejor forma de aplicarlas. Permitir a los empleados participar
en el desarrollo de los estándares de limpieza.
5S (Shitsuke): Disciplina. Esta es la S más difícil de aplicar. A menudo las
empresas aplican 5S y se encuentran con que en poco tiempo el área está desorganizada.
La naturaleza humana de resistirse al cambio y volver al viejo modo de hacer las cosas.
En esta etapa se debe hacer mucho énfasis cumplir con los estándares y definir un nuevo
estatus para trabajar en el área.
Beneficios: Organiza el lugar de trabajo para eliminar los desperdicios y mejorar
la calidad y la seguridad.
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Trabajo Especial de Grado
14
Trabajo Especial de Grado
Es una herramienta que se utiliza para seleccionar los proyectos que se llevarán a
cabo. Para poder desarrollar un proyecto se necesita tomar en cuenta innumerables
elementos que le indiquen a la organización que la inversión de recursos, tiempo y/o
materiales llevará a la obtención de beneficios reales y cuantificables. Esta matriz se
utiliza para evaluar la implementación de un proyecto basándose en la obtención de un
resultado que proporcione la mejor combinación de los elementos. Estos elementos son:
La influencia, la cual mide el nivel de impacto que tiene el proyecto respecto al objetivo
del mismo, luego la implementación, que se refiere al grado de dificultad que necesita el
proyecto para ser aplicado, luego los beneficios que se relacionan con los aportes que
proporcione el logro del objetivo del proyecto y por último el costo económico, que toma
en cuenta la cantidad monetaria necesaria para llevar a cabo el proyecto seleccionado.
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Trabajo Especial de Grado
IV.5 Población
Según Acevedo y Rivas (1991), la población se define como “todas las unidades
de investigación que se seleccionan de acuerdo con la naturaleza de un problema para
generalizar hasta ella los datos recolectados.” (p.272)
En la investigación, la población está constituida por todo el personal operativo,
incluyendo al director operativo, y por toda la fuente documental ofrecida en la Planta.
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Trabajo Especial de Grado
Corporación Teknon C.A., desde sus inicios con su enfoque de diseño a la medida
ha proporcionado a sus clientes una amplia variedad de productos, desde cocinas
empotradas hasta repisas minimalistas. La gran mayoría de sus productos, al no existir
estandarización de los procesos, se fabrican mediante un proceso productivo único para
cada mueble en términos de dimensiones. Esto implica que para el estudio en cuestión
resulta inadecuado generalizar todos los procesos productivos en un solo, así como
también muy extenso analizar los procesos productivos de cada uno de sus productos.
Debido a esto se han analizado los presupuestos emitidos por la empresa desde el año
2015 hasta Mayo de 2017 para determinar cuáles tipos de muebles han sido más
demandados por sus clientes (Anexos 3,4,5), ya que no se poseen registros históricos de
ventas. Una vez obtenidos estos registros, se excluyeron aquellas solicitudes que no están
asociados al trabajo de carpintería como base, y se analizan a continuación mediante dos
diagramas de Pareto:
1. Diagrama de Pareto que representa la cantidad total de unidades solicitadas por
tipo de mueble.
68 100%
64
60 90%
56 80%
52
Cantidad Muebles solicitados
48 70%
44
40 60%
36
50%
32
28 40%
24
20 30%
16
12 20%
8 10%
4
0 0%
Tipos de Muebles
Gráfico 1 Diagrama de Pareto, cantidad de unidades solicitadas por muebles en Corporación Teknon C.A.
22
Trabajo Especial de Grado
2. Diagrama de Pareto que representa el número total de veces que este mueble
fue solicitado o frecuencia, independientemente de la cantidad de productos solicitados
por presupuesto.
19 1,00
18
17 0,90
16
15 0,80
Frecuencia de pedido
14
13 0,70
12
11 0,60
10 0,50
9
8 0,40
7
6 0,30
5
4 0,20
3
2 0,10
1
0 0,00
Tipo de mueble
Gráfico 2 Diagrama de Pareto, frecuencia de solicitudes por mueble en Corporación Teknon, C.A.
El Principio de Pareto nos indica que: “el 80% de las ventas están representadas
por el 20% de los productos”. Basados en la intención de compra de los clientes de la
empresa, el 20% de los productos más demandados tanto por cantidad y frecuencia se
corresponden a las puertas, los closets, las mesas y los muebles de baño. Ya que las mesas
consideradas en este estudio son para oficinas y tanto éstas como los muebles de baño
podrían considerarse sub-componentes de un closet o vestier, finalmente se tomarán como
objeto de estudio para las mejoras del sistema productivo las puertas y los closets.
Una vez definidos los muebles a analizar, el siguiente paso sería determinar el
tamaño de muestra adecuado, con el cual se determinaría la distribución de tiempos que
mejor se ajuste al proceso productivo de cada objeto de estudio. Dado que en el calendario
de producción de la empresa no se encontraba previsto la fabricación de los mobiliarios
de estudio, se ha decidido utilizar una combinación de distribución subjetiva viendo la
23
Trabajo Especial de Grado
opinión de los expertos y usando la técnica de simulación para obtener una distribución
empírica final.
Mediante una entrevista no estructurara se les solicitó a los expertos que
mencionaran tres tiempos estimados para cada proceso para el caso pesimista, normal y
optimista respectivamente, y con ellos se asignaron distribuciones triangulares
independientes a cada proceso, con la finalidad de estimar el tiempo total de fabricación,
variable de estudio que conformará la distribución empírica final.
V.1 Objetivo Especifico N° 1: Caracterización de los procesos productivos en
términos de materia prima, productos terminados, recursos y operaciones
24
Trabajo Especial de Grado
Preparar
Corte Ensamble Presentar para
transportar
Altura 2,05 m
Ancho 1,5 m
Profundidad 0,6 m
Nº Gavetas 4
Nº Entrepaños 4
Maletero Si
%
Modo de Tiempo de Principales Volumen % Frecuencia
Producto Operaciones Funcionalidad Personalización
ensamblaje procesamiento Proveedores de de pedido
Ventas
-Cortar
-Atornillar
-Colgar ropa
-Lijar -Colores y
-Guardar
-Insertar fondos texturas de MDP
maletas
-Pegar cantos -Tipo de perfil -Semi- 3 días -Masisa
Closet - Guardar en 19% 21%
-Insertar perfiles tirador modular laborables Tuherraje.com
gavetas
-Embalar -Color del Canto
- Guardar en
-Desarmar de PVC
entrepaños
-Calcular
-Rematar
Tabla 4 Características del closet modelo en función de operaciones, recursos y algunos atributos
Fuente: El Investigador (2017)
25
Trabajo Especial de Grado
El operador El operador en
El operador Se almacenan las
realiza cálculos conjunto con su
calibra la piezas cerca de la
para optimizar la ayudante realiza
máquina según la máquina y se
cantidad de los cortes
longitud de corte separan de la
cortes necesarios necesarios con la
requerido merma.
por lámina máquina
26
Trabajo Especial de Grado
el módulo “gavetero”, el cual inicia con una estructura externa comúnmente llamada
“cajón”. Luego se fabrican las gavetas en función de la estructura previamente fabricada
y se ubican dentro de ésta mediante una plantilla que sirve para determinar la posición de
las correderas. Una vez atornilladas las correderas tanto en las gavetas como en la
estructura e insertadas las gavetas, se colocan los frentes y el perfil tirador de tal manera
que queden nivelados y espaciados a la distancia deseada.
Luego de esto los operadores agregan cinta de PVC sobre los cantos visibles del
mueble y se insertan los perfiles sobre los frentes de las gavetas. El mueble es ensamblado
en un 90% aproximadamente.
Atornillar, nivelar,
Integración de gavetero
rematar, colocar tubo Inspección final
en mueble general
para ropa
Una vez aprobada la inspección del mueble, éste se desarma en módulos y son
embalados con plástico protector de burbuja o cartón. Luego, dependiendo del calendario
de instalación o entregas, las piezas y módulos son trasladados al vehículo de transporte
o almacenados cerca del área de estacionamiento. Este proceso requiere ordenar las piezas
y módulos de tal manera que se evite el deterioro por golpes en el transporte y se sigue
una secuencia de actividades según lo diagramado a continuación:
27
Trabajo Especial de Grado
21,5
20,5
Horas de fabricación
19,5
18,5 18,5221
17,5
16,5
15,5
GLOBAL
Gráfico 3 Diagrama de caja y bigotes tiempo global de fabricación
Diseño: El Investigador (2017)
28
Trabajo Especial de Grado
Altura
2,03 m
Ancho
0,8 m
Profundidad
0,04 m
Manilla
No
%
Modo de Tiempo de Principales Volumen % Frecuencia
Producto Operaciones Funcionalidad Personalización
ensamblaje procesamiento Proveedores de de pedido
Ventas
-Calcular
- Cortar
- Colores y
- Atornillar --Separar - Tuherraje.com
texturas de chapa
Puerta -Encolar espacios Tradicional 3días laborables Masisa 39% 22%
- Puerta maciza y
- Lijar - Prensado Madenor
entamborada
- Rematar
- Embalar
Para el estudio de este mueble se consideró una puerta del tipo entamborada,
forrada con una chapa de 4 mm, con estructura de madera de pino y relleno con material
de madera reciclado. La manilla o pomo no se considera dentro del proceso de fabricación
porque se inserta al momento de la instalación y no es parte del estudio analizar algún otro
proceso exterior a la planta operativa.
29
Trabajo Especial de Grado
El El operador
operador en conjunto
realiza El operador Si no existen
con su
cálculos calibra la Se realiza un desperfectos
ayudante Se aplanan
máquina segundo se
para realiza un las piezas en
según la corte para almacenan
optimizar primer corte la
longitud de reducirlo a hasta el
la cantidad para no canteadora
corte piezas. proceso de
de cortes "cantear"
requerido ensamblar.
necesarios toda la
pieza.
por lámina
Fabricación de
Integración de Traslado a
estructura
chapa y Encolado máquina de
interna con
estructura. corte
madera de pino
Figura Nº 16 Diagrama de bloques del proceso de ensamblaje
Fuente: El Investigador (2017)
Cabe destacar que una vez que se encola la chapa con la estructura interna, se
requiere de una espera por secado de 12 horas aproximadamente.
30
Trabajo Especial de Grado
Una vez que la cola ha secado efectivamente, se retiran los excesos de chapa con la
máquina de sierra. Se inspecciona finalmente de manera visual.
Trasladar a almacén o
Embalar
vehículo
Figura Nº 18 Diagrama de bloques de proceso de preparar para transportar
Fuente: El Investigador (2017)
15,7
15,5
15,3
15,1
14,9 14,8297
14,7
14,5
14,3
14,1
13,9
GLOBAL
Gráfico 4 Resumen diagrama de Caja y Bigotes proceso de fabricación
Diseño: El Investigador (2017)
31
Trabajo Especial de Grado
32
Trabajo Especial de Grado
1-
D
1-
0
1-I
1-
El único registro de ventas obtenido por la empresa son los presupuestos emitidos
desde el año 2015 hasta Mayo del presente año correspondientes a una demanda tipo pull.
Además, se conocen las cantidades de muebles de demanda tipo push que fueron
utilizados como modelo para las exposiciones, cuyas ventas fueron nulas. Una vez
obtenidas estas cantidades, se realizó un inventario dentro de la planta para verificar si los
productos terminados corresponden a la fabricación de estas solicitudes anteriores de
forma excesiva sin tomar en cuenta la demanda actual.
VALOR APROXIMADO EN
PRODUCTOS TERMINADOS MATERIAL
BS.F.
Puertas para habitaciones Varias 270.000,00
Cama Matrimonial MDF 1.000.000,00
Mesas de noche MDF 200.000,00
Closets modulares para exposición MDP 3.017.458,90
Mesas de centro Samán 70.000,00
Bancos Infantiles MDF 1.228.262,16
Sillas infantiles Pino 212.516,64
33
Trabajo Especial de Grado
1-
1-
0
1-I
D
34
Trabajo Especial de Grado
El cuadro anterior sugiere que dentro de la planta existe materia prima acumulada
que representa una considerable suma de dinero, la cual conserva su valor en el tiempo ya
que son materiales que se deprecian en cantidades mínimas. Para más detalles del cuadro
anterior, ver Anexo 18
Otro recurso utilizado para verificar los desperdicios por inventario asociada a los
muebles de estudio, fue someter a uno de los expertos a una prueba escrita (Anexos 1 y
2), en el cual se le solicitó que describiera la cantidad de cortes por lámina y señalara la
cantidad de material considerado por él como merma para un closet. Estas cantidades se
contrastaron con las cantidades obtenidas por medio de un software optimizador de cortes
llamado Opticut, con la finalidad de determinar la cantidad mínima de merma por material
y diagnosticar desperdicio por inventarios en el proceso de corte de materia prima.
35
Trabajo Especial de Grado
Esto revela que el carpintero genera 0,03 m2 más merma que el optimizador de
cortes por mueble, lo cual significa que por cada 100 muebles que se fabrican, se pierde
una lámina de MDP Melamina, considerando que se realicen los cortes tal como se
indicaron en el cuestionario.
V.2.3 Desperdicio por Transportes
Para la identificación de este desperdicio, con base a las entrevistas de los
directivos, la ubicación de las máquinas y puestos de trabajo sobre el layout de planta, se
realizó un seguimiento del movimiento del material y se plasmaron dichos movimientos
en el diagrama de recorrido del material como los presentados a continuación:
1-
0
1- 1-
D 0
1-I 1-I
1-
1-I
0 1-I 1- 1-
1- 1-I
0 D
0
1- 1- 1- 1-
1- D 0 D 0
D
1-
0 1- 1-
1-I
0 D
1-I
1-I
1-
0
1-
0
1-I
36
Trabajo Especial de Grado
CLOSET
Traslado a máquina de corte 1,72 2
Traslado a almacén de piezas no terminadas 1,72 2
Traslado a mesas de trabajo 8,9 8
Traslado de modulo a área de presentar 5,67 5
Trasladar a almacén de espera 13,1 12
TOTAL 31,11 28
PUERTA
Traslado a máquina de corte 1,72 2
Traslado a Canteadora 11,97 11
Traslado a sierra 11,98 11
Traslado a mesa de ensamble 17,7 16
Trasladar chapa a mesa de ensamblado 10,62 10
Trasladar puerta a sierra para rectificar 10,62 10
Traslado a área de almacenaje 13,07 12
TOTAL 77,68 70
Tabla 10 Resumen de transportes de material para fabricación de closet y puerta.
Diseño: El Investigador (2017)
37
Trabajo Especial de Grado
7
12
5
4 7 6
2
3 2 5
6 10 10
3
8 9
11
13 11 12
410-
1 8
1
9
LEYENDA
Inicio LEYENDA
Fin Inicio
Fin
38
Trabajo Especial de Grado
materiales o equipos, sino también para buscar herramientas, como taladros, lijadoras al
puesto de trabajo, piezas como brocas, mechas y consumibles como pegamento y lijas, ya
que éstos se almacenan bajo llave en otras ubicaciones o están disponibles alrededor de
los puestos de trabajo. Además, los puntos de corriente no se encuentran anclados a las
estaciones de trabajo y en ocasiones se requiere de cables como extensión para conectar
los equipos a utilizar.
V.2.5 Desperdicios por esperas.
Para identificar los desperdicios por esperas,
se ha tomado en consideración dos aspectos:
- Relativo a la producción de los
muebles en estudio: Utilizando el 1-
0
1- 1-
D 0
1-I
1-
D
1-
1-I
1-
0
Tiempo Tiempo
CLOSET PUERTA
(min) (min)
Calculo de corte de material 80 Calculo de corte de material 30
Calibrar máquina de corte 1 Calibrar máquina de corte 7
Ubicar y seleccionar correderas 1 Espera por secado de encolado 720
Ubicar y seleccionar cantos 1 TOTAL 757
Ubicar y seleccionar perfiles 1
Ubicar y seleccionar material 1
TOTAL 85
Tabla 12 Resumen tiempos por demoras en closet (izquierda) y puerta (derecha)
Diseño: El Investigador (2017)
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Trabajo Especial de Grado
Tiempo (min)
OTRAS DEMORAS OBSERVADAS
Min Max
Consultas de detalles acerca de la fabricación 5 10
Calibrar máquinas por cada inicio de ciclo de corte 2 20
Averías en los equipos 10 1200
Solicitud de más especificaciones para concluir el trabajo. 2 10
Distracciones por parte del operador 5 45
Permisos por compras de alimentos 5 20
TOTAL 33 1315
Tabla 13 Otras demoras observadas pertinentes a la investigación
Fuente: El Investigador (2017)
40
Trabajo Especial de Grado
41
Trabajo Especial de Grado
42
Trabajo Especial de Grado
Una vez clasificados los problemas que afectan el proceso productivo en términos
de desperdicios, se han de determinar las causas que los originan siguiendo el esquema
mostrado a continuación:
Se utilizarán los diagramas de causa-efecto para hallar las causas raíz de cada uno
de los procesos en términos de los desperdicios previamente clasificados de la siguiente
manera:
Inventarios Inventarios
Transportes Transportes
Esperas Esperas
Movimientos Movimientos
Innecesarios Innecesarios
Sobreprocesamiento Sobreprocesamiento
Defectos Defectos
DESPERDICIOS EN
FABRICACIÒN DE
CLOSETS Y PUERTAS
Transportes Transportes
Esperas Esperas
Movimientos Movimientos
Innecesarios Innecesarios
Inventarios Inventarios
Sobreprocesamiento Sobreprocesamiento
Defectos Defectos
43
Trabajo Especial de Grado
44
Trabajo Especial de Grado
Ineficiente uso
Falta de disciplina. Distracciones de capacidad instalada
por parte del personal
45
Trabajo Especial de Grado
Ineficiente uso de capacidad instalada No poseen o aplican conocimientos en diseño de plantas Falta de interés por parte de los directivos de mejorar los
-Mal diseño de distribución de planta Falta de inversión en capacitación.
o afines. procesos productivos.
No existen áreas definidas para todos No poseen o aplican conocimientos en diseño de plantas Falta de interés por parte de los directivos de mejorar los
-Desorganización de la planta Falta de inversión en capacitación.
los equipos y materiales o afines. procesos productivos.
Los operadores y M.P transitan según No poseen o no aplican conocimientos de diseño de Falta de interés por parte de los directivos de mejorar los
Inexistencia de rutas y recorridos dentro de la planta Falta de inversión en capacitación.
conveniencia plantas o afines. procesos productivos.
Se requiere un calculo previo de corte La vista de fabricación no incluye cálculos de corte de - Los directivos asignan este calculo al experto en -Falta de interés por parte de los directivos de mejorar
antes de utilizar la máquina materiales carpinteria los procesos productivos.
No existe mantenimiento preventivo para maquinaria y -Falta de interés por parte de los directivos de mejorar
Daños de máquina los procesos productivos.
equipos
- No existe reemplazo de maquinarias antiguas debido al
Falta de adaptación de equipos y Máquinas muy antiguas. Procedimientos no
elevado costo de las mismas. Bajo ingreso económico
herramientas estandarizados
- Se desconocen métodos para estandarizar operaciones.
El operario realiza tantas operaciones -Falta de interés por parte de los directivos de mejorar
Falta de capacitación al personal.
como considera necesarias los procesos productivos.
Poco uso de equipos de protección, No existen políticas rigurosas acerca del uso de equipos
como lentes, guantes, etc. de protección
-Falta de supervisión
M.P cortada por debajo de las Fallas en el calculo de corte.
-Falta de compromiso del personal.
especificaciones Distracción por parte del operador
-Faltan especificaciones en diseño
Poca motivación e interés por parte Falta de incentivo laboral. - No existen políticas que garanticen un buen clima
del personal La alta directiva no evidencia compromiso con el proceso organizacional y evalúan la satisfacción del recurso
que realiza el personal. humano.
46
Trabajo Especial de Grado
47
Trabajo Especial de Grado
Se requiere cortar
nuevamente la M.P
Los operadores realizan sus
actividades según su experticia
Existencia de
Productos defectuosos productos sin cliente asignado
Improvisación de plantillas
para calculo de dimensiones
internas de gaveta
No existe un proceso de análisis Demanda inestable
y mejora de los resultados operativos
Falta de disciplina. Distracciones
por parte del personal
Los productos se acumulan
Problemas de calidad
en distintos lugares
de la planta
DESPERDICIOS EN
PROCESO DE ENSAMBLAR
Errores humanos,
desconcentración Poca motivación e interés por
parte del personal
48
Trabajo Especial de Grado
Los productos se acumulan en distintos lugares de Se conserva material y productos inútiles u - Reparaciones pendientes. Falta de orden y limpieza
la planta obsoletos - Creencia de ser necesario posteriormente
No existe un proceso de análisis y mejora de los - Desconocimiento de procedimientos para Falta de interés por parte de los directivos de
resultados operativos mejora. mejorar los procesos productivos.
Improvisación de plantillas para calculo de -Falta de medidas de dimensiones para Faltan especificaciones en el diseño
dimensiones internas de gaveta continuar el proceso
- Falta de supervisión.´ - El director operativo tiene asignadas más actividades Falta de personal, falta de organización
Falta de disciplina. Distracciones por parte del
- Falta de compromiso por parte del adicionales a la supervisión debido a la falta de personal.
personal
personal - Falta de incentivo laboral
Traslado del operador para buscar y utilizar - Mal diseño de distribución de planta. No poseen o aplican conocimientos de diseños de plantas
equipos, materiales y herramientas -Poca cercanía de herramientas y equipos
- Desorden o afines
Poco uso de equipos de protección, como lentes, -No existen políticas rigurosas acerca del uso
guantes, etc. de equipos de protección
Las mesas de trabajo no son las adecuadas para los No poseen o aplican conocimientos de
- Mal diseño de puestos de trabajo
trabajos que se realizan ergonomía
49
Trabajo Especial de Grado
50
Trabajo Especial de Grado
Se requiere cortar
nuevamente la M.P.
Los operadores realizan sus
actividades según su experticia
Elaboración de líneas o
guías para atornillar Demanda inestable
No existe un proceso de análisis Conservar material
y mejora de los resultados operativos inútil u obsoleto
Falta de disciplina. Distracciones Problemas de calidad
por parte del personal Los productos se acumulan
en distintos lugares de la planta
DESPERDICIOS EN
PROCESO DE PRESENTAR
Se requiere culminación
del proceso anterior
Poco uso de equipos de protección,
como lentes, guantes, etc.
Se requiere inspección final
para completar proceso
51
Trabajo Especial de Grado
Los operadores realizan sus actividades - No existen procedimientos formales para ejecutar
según su experticia adecuadamente las operaciones de ensamblaje
Se requiere cortar nuevamente la M.P. -Algunas piezas son cortadas con sobredimensión Se desconocen medidas exactas de algunas piezas Faltan especificaciones de diseño
Inexistencia de
rutas y recorridos -Mal diseño de planta No poseen o aplican conocimientos en diseño de
dentro de la planta plantas o afines.
El operador utiliza
-Falta de capacitación
-Falta de interés por parte de los
más consumibles -Falta de inversión en capacitación directivos de mejorar los procesos
-Falta de atención, disciplina.
de lo necesario productivos.
Poco uso de equipos de protección, -No existen políticas rigurosas acerca del uso de
como lentes, guantes, etc. equipos de protección
Acabados improvisados por el operador -Falta de especificaciones en documento de apoyo. - Los directivos asignan la elaboración de los
Falta de capacitación al personal Falta de inversión en capacitación
acabados al experto en carpintería
52
Trabajo Especial de Grado
53
Trabajo Especial de Grado
Inexistencia o Insuficiencia
de consumibles para Poca motivación e interés por
concluir el proceso parte del personal
Errores humanos,
desconcentración
El área de trabajo no es la
adecuada para las actividades
que se realizan
54
Trabajo Especial de Grado
No existe un proceso de análisis y mejora de los resultados Falta de interés por parte de los directivos de
- Desconocimiento de procedimientos para mejora.
operativos mejorar los procesos productivos.
-Desbalance de línea
Se requiere de culminación del proceso anterior
-Procesos secuenciales.
-Desorden
Materiales a embalar no próximos al área de presentar
-Mala distribución de planta.
El acabado del embalaje es meramente apreciativo -Métodos de inspección deficiente - Falta de estándares de calidad
El operador utiliza
-Falta de capacitación Falta de interés por parte de los directivos de
más consumibles Falta de inversión en capacitación.
-Falta de atención, disciplina. mejorar los procesos productivos.
de lo necesario
El área de trabajo no es la adecuada para las actividades que se No poseen o aplican conocimientos en diseño de
-Instalaciones mal diseñadas.
realizan plantas o afines.
55
Trabajo Especial de Grado
Con base a las causas raíces encontradas en los Diagramas Porqué-Porqué, se tradujeron
en oportunidades de mejora (Eventos Kaizen). Luego utilizando la opinión de los
directivos, se priorizaron combinando los elementos que constituyen la matriz de
selección de proyectos anteriormente descrita.
56
Trabajo Especial de Grado
57
Trabajo Especial de Grado
CAPITULO VI LA PROPUESTA
VI.1 Objetivo Especifico N° 4: Determinar las soluciones a los problemas
encontrados
En vista de que la empresa necesita mejorar sus procesos productivos considerando
la posibilidad de mantener un sistema de producción basado en diseño a la medida hasta
obtener suficientes ingresos y un cambio en la oferta de sus productos diseñados para la
producción masiva, se ha propuesto una metodología en la cual se incluyan las soluciones
a los problemas detectados para los muebles de estudio y adicionalmente contribuyan al
mejoramiento general de la planta, permitiendo así depurar malas prácticas, el
mejoramiento físico del recinto de trabajo, cuestionar métodos de fabricación existentes
e incrementar la confianza en el personal para realizar los cambios respectivos de manera
permanente. Se tomará como base el método de las 5S para cumplir las mejoras y medir
los resultados de manera sistemática, según el esquema mostrado a continuación:
58
Trabajo Especial de Grado
Ultimo uso
Valor estimado en
Propietario Maquinaria mayor a 6
Bs.F.
meses?
Canteadora si 5.000.000,00
Sierra de Cinta si 3.500.000,00
Trompo si 3.800.000,00
Arrendatario Tronzadora si 2.600.000,00
Regruesadora si 6.000.000,00
Escopladora si 2.350.000,00
Lijadora si 2.400.000,00
Sierra de Mesa si 7.000.000,00
Sierra de Mesa con pre-corte si 12.000.000,00
Taladro de pedestal si 950.000,00
ESPIGADORA No 8.500.000,00
SIERRA DE CINTA No 5.200.000,00
Teknon
TRONZADORA GRANDE No 2.600.000,00
TRONZADORA MEDIANA No 1.500.000,00
COMBINADA No 7.650.000,00
POSFORMADORA No 1.750.000,00
FORRADORA DE CANTOS si 1.250.000,00
59
Trabajo Especial de Grado
El resto del inventario es difícil de clasificar, ya que algunas piezas o materiales existentes
se les desconoce su disponibilidad en el mercado. Por lo tanto se ha creado un almacén
general donde puedan ubicarse estas herramientas, piezas y equipos fácilmente mediante
controles visuales y delegar al director operativo para que realice una revisión y posterior
eliminación de los productos que considere innecesarios.
Comedor y descanso
PLANTA BAJA
Área de Pintura
Almacén de Materia
Prima Codificac
Área de Corte Forrado
ión
Ensamblaje
Producto
Terminado
Estacionamiento
Maquinarias arrendatario en desuso
LEYENDA
Area
Ruta crítica
Delimitada
Estantería Tablero de
resultados
60
Trabajo Especial de Grado
Se propone agrupar las maquinarias según las áreas de trabajo, y la creación de mesas de
trabajo adecuadas a las actividades según la estación.
Figura Nº 37 Modelos propuestos para área de ensamblar (izquierda), codificar (medio) y embalar (derecha)
Fuente: baroig.com/m/estaciones-de-trabajo-ergoperfect
61
Trabajo Especial de Grado
62
Trabajo Especial de Grado
Una vez que las piezas de los diseños han sido especificadas, basado en el principio
de POKA-YOKA se propone la capacitación y utilización del software optimizador de
cortes Opticut. En su versión 5.22j demo (gratuita) se imprimirán documentos para los
operadores encargados de cortar la materia prima, en los que se especifican las piezas y la
distribución de estas sobre las láminas de MDF, MDP o Pino según sea el caso. Se
dispondrá de un operador encargado de especificar la cantidad de cortes para su posterior
manipulación.
63
Trabajo Especial de Grado
Por último, se propone la codificación de las piezas para que los operadores
encargados de ensamblar, forrar con laminado, colocar cantos realicen sus operaciones sin
necesidad de especificaciones adicionales por parte
de los directivos, y reducir cuellos de botella debido
a inspecciones continuas o demoras por falta de
información. En la imagen a la derecha se muestra un
ejemplo de tal codificación y se explica a
continuación: Figura Nº 40 Propuesta de codificación
para piezas en área de ensamblar
- Identificación del proyecto Diseño: El Investigador (2017)
64
Trabajo Especial de Grado
65
Trabajo Especial de Grado
RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
tiempo actual fabricacion puerta 50 732,1297 14,642594 0,088481194
tiempo mejora configuracion puerta 50 701,8673 14,037346 0,639290872
ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F
Entre grupos 9,158128538 1 9,158128538 25,16757367 2,34564E-06 3,938111078
Dentro de los grupos 35,66083121 98 0,363886033
Total 44,81895975 99
RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
tiempo actual fabricacion closet 50 1095,2486 21,904972 15,42095612
tiempo mejora configuracion closet 50 609,8018 12,196036 0,353791055
ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F
Entre grupos 2356,585956 1 2356,585956 298,7795532 1,60904E-31 3,938111078
Dentro de los grupos 772,9626115 98 7,887373587
Total 3129,548568 99
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Trabajo Especial de Grado
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Trabajo Especial de Grado
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Trabajo Especial de Grado
El cursograma analítico realizado para la propuesta de mejora indica que las horas
hombre para fabricar closets es aproximadamente 9 distribuidas para 2 operadores en la
planta, lo cual indica que se utilizan 18 H-H en total para fabricar un closet. En el caso de
la fabricación de las puertas se utilizan 13 H-H por operador para fabricar un total de 5
puertas, esto debido a que en la actividad de prensado pueden apilarse hasta 5 puertas,
permitiendo así al final del ciclo dicha cantidad, lo cual se traduce en una razón de 2,6 H-
H por puerta. Estas horas hombre fueron divididas entre la cantidad de horas productivas
calculadas anuales (1332 Horas) para conocer la cantidad de muebles que se pueden
producir en el año. A esta cantidad se ha calculado una utilidad estimada del 30% por cada
mueble tanto individual como anual (Anexo 25), para que de esta manera se conozca la
utilidad neta mediante la diferencia entre la utilidad anual y los gastos operativos anuales
y por contratación.
Variando la cantidad de empleados con un salario de empleado razo mostrado en
la tabla anterior, se ha analizado la capacidad operativa de la planta en tomando en
consideración tres escenarios de interés por parte de la empresa.
VI.2.3 Escenario 1 La empresa trabaja solo para cubrir sus gastos operativos.
Fabricacion de Closets Fabricacion de puertas
Cantidad de Operadores 2 3 4 2 5 7
H - H necesarias por operador 18 18 18 3 3 3
Horas anuales productivas 2.664 3.996 5.328 2.664 6.660 9.324
Muebles producidos anuales 148 222 296 1.024 2.561 3.586
Utilidad por cada mueble 145.955 145.955 145.955 13.415 13.415 13.415
Utilidad anual 21.601.389 32.402.084 43.202.778 13.736.694 34.355.149 48.105.258
Gastos operativos anuales 32.507.845 32.507.845 32.507.845 32.507.845 32.507.845 32.507.845
Gastos por contratación 0 2.497.784 4.995.567 0 7.493.351 12.488.918
Utilidad neta -10.906.456 -2.603.545 5.699.366 -18.771.151 -5.646.046 3.108.495
Tabla 27 Escenario 1 Gastos Operativos
Diseño: El Investigador (2017)
En este escenario resulta más productivo para la empresa fabricar closets y a la vez
incurre en menos gastos por contratación ya que requiere de 4 empleados, aunque la
fabricación de puertas puede representar un ingreso más estable que la fabricación de
closets, además que los costos por transporte y por instalación no reflejados en este cuadro
son menores.
69
Trabajo Especial de Grado
Para este escenario la empresa trabajaría con más del doble del personal para alcanzar la
meta por medio de la fabricación de closets. Para lograr la misma meta por medio de la
fabricación de puertas, se recomienda una configuración de planta más amplia a la
propuesta.
VI.2.5 Escenario 3 Cantidad de empleados para un stock fijo mensual
Fabricacion de Closets Fabricacion de puertas
Cantidad de muebles mensual 20 30 40 30 60 100
H - H necesarias por operador 18 18 18 3 3 3
Horas mensuales necesarias 360 540 720 78 156 260
H - H disponibles mensuales 100 100 100 100 100 100
Cantidad de empleados 4 6 8 1 2 3
Tabla 29 Conocer la cantidad de empleados para producir de forma constante
Diseño: El Investigador (2017)
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Trabajo Especial de Grado
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Trabajo Especial de Grado
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir del levantamiento, documentación de los procesos, diagnóstico de la
situación actual y de la identificación de cada uno de los factores que afectan el desempeño
del proceso productivo de fabricación de Corporación Teknon, fue posible desarrollar un
plan de mejora para reducir los desperdicios identificados y dar solución a los principales
problemas y deficiencias presentes. Entre los problemas y deficiencias más relevantes
detectadas durante la investigación se pueden mencionar:
- Existe una importante cantidad de inventario acumulado en productos terminados,
materia prima y maquinarias.
- No utilizan una distribución de planta eficiente que minimice los traslados de los
operadores para la utilización de equipos, materiales y herramientas
- La planta carece de limpieza a nivel general.
- No existen técnicas formales de fabricación ni utilización de tecnologías para
reducir operaciones de ensamblaje y merma de material por corte de materia
prima.
- No existe una cultura de mejoramiento continuo ni suficiente compromiso del
personal.
Para mejorar los procesos productivos se propuso vender los productos
terminados, manipular la materia prima en forma de repisas para ofertarla y vender la
maquinaria perteneciente a la empresa y no utilizada por un período mayor a 6 meses.
Para mejorar la distribución y ubicación de estaciones de trabajo, equipos y herramientas
se utilizó los conocimientos de diseño de plantas para organizar los componentes
mencionados en función de una ruta crítica que sea adaptable a un sistema productivo
basado en diseño a la medida y a la vez funcione como una transición a un sistema de
producción en masa.
En cuanto a la limpieza general se propone jornadas de limpieza programadas
diarias. Para las técnicas de fabricación se propone la contratación de un ergónomo con el
que se pretende elaborar un manual de recomendaciones de posturas y movimientos en
función de los procesos que se realizan dentro del recinto de trabajo. La propuesta de
72
Trabajo Especial de Grado
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Trabajo Especial de Grado
BIBLIOGRAFÍA
Libros Consultados:
Balestrini Acuña, M. (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. Caracas: BL
Consultores Asociados.
El Pequeño Larousse Multimedia. (2009). México: Larousse.
Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. México D.F.: 6ta
Edición, Mc Graw Hill.
Hernández, A. L. (s.f.). El Proyecto Factible como Modalidad en la Investigación
Educativa. Táchira: UPEL-IPRGR.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación.
México D.F.: Mc. Graw Hill 6ta Edición.
Meyers F,(2006) Diseño de instalaciones de Manufactura y Manejo de Materiales.
México D.F. 3ra Edición, Prentice Hall
Niebel, B., Freivalds, A. (2004) Ingeniería Industrial. Métodos, estándares y diseño del
trabajo. Mexico D.F. Mc Graw Hill 12ma Edición.
Páginas web consultadas:
Ingeniería Industrial Online. (4 de Abril de 2017). Obtenido de
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/t%C3%A9cnicas-de-registro-de-la-
informaci%C3%B3n/
Lean Tools & Tecniques. (5 de Jul de 2017). Strategos - Consultants - Engineers -
Strategists. Obtenido de http://www.strategosinc.com/lean_tools.htm
74
Trabajo Especial de Grado
MDF: Tableros de Fibra de Densidad Media. Son tableros de fibras de madera unidas
mediante adhesivos úrea-formaldehído en un proceso de prensado continuo a altas
temperaturas, lo que le otorga excelentes propiedades mecánicas y una gran calidad
superficial.
Madera de Pino La madera de pino es un producto estético elegido como base en muchos
ámbitos por sus propiedades naturales. Siendo un producto fácilmente transformable y
procesable ofreciendo propiedades mecánicas envidiables, sólo sufre de no garantizar
durabilidad suficiente en condiciones exteriores. No obstante, previamente tratada la
madera se convierte en una solución duradera adecuada. Entre todas las especies, la
madera de pino es la que proporciona la mejor aceptación de los tratamientos necesarios
para durar.
Perfil tirador de aluminio Los perfiles de aluminio extruido son elementos procesados
que se pueden integrar para formar puertas, ventanas, estructuras de fachadas, fachadas
laminadas ligeras, etc. Pueden ser usados en múltiples formas tanto en interiores como en
exteriores y bajo condiciones climáticas diferentes, donde el aspecto y la durabilidad
75
Trabajo Especial de Grado
Cantos de PVC: Cantos de Policloruro de Vinilo El canto rígido es un perfil en PVC que
se adhiere al canto del mueble a través de la utilización de una canteadora automática con
un pegamento, lográndose un acabado duradero. Su principal aplicaciones es recubrir los
cantos de todo tipo de muebles.
Correderas: Ranura o carril metálica por donde resbala otra pieza que se le adapta en
ciertas máquinas o artefactos. En el caso de la fabricación de muebles, las correderas se
utilizan para el deslizamiento de las gavetas dentro de la estructura de gavetero.
76
Trabajo Especial de Grado
77
Trabajo Especial de Grado
ANEXOS
1
1 Cuestionario Escrito 1 para carpintero
2
2 Cuestionario Escrito 2 para carpintero
3
Revestimiento con laminado
Bancos de trabajo
Empotramientos
Closets / Vestier
Mesas de noche
Para lavamanos
Otros muebles
Mueble aéreo
Entamborada
Empanelada
Otros estilos
Empotradas
Individual
Corrediza
Laqueado
Escritorio
De centro
Despensa
Rodapies
Barandas
Cabellete
Gavetero
Zapatera
Escalera
Arturito
Repisas
Paneles
Marcos
Cenefa
Nº
Estatus Fecha
Cotización
Bancos de trabajo
Empotramientos
Closets / Vestier
Mesas de noche
Para lavamanos
Otros muebles
Mueble aéreo
Entamborada
Otros estilos
Empanelada
Empotradas
Individual
Laqueado
Escritorio
De centro
Corrediza
Despensa
Cabellete
Rodapies
Barandas
Gavetero
Zapatera
Escalera
Arturito
Repisas
Paneles
Marcos
Cenefa
Nº
Estatus Fecha
Cotización
5
Ventanas con marcos
Revestimiento con
Repisas para baño
Bancos de trabajo
Empotramientos
Closets / Vestier
Mesas de noche
Para lavamanos
Otros muebles
Mueble aéreo
Entamborada
Otros estilos
Empanelada
Empotradas
Individual
Laqueado
Escritorio
De centro
Corrediza
Despensa
Cabellete
laminado
Rodapies
Barandas
Gavetero
Zapatera
Escalera
Arturito
Repisas
Paneles
Marcos
Cenefa
Nº
Estatus Fecha
Cotización
16-0048 no 09/12/2016 4
16-0049 no 09/12/2016 1
16-0050 no 09/12/2016 1
16-0051 no 09/12/2016 2 1 1
16-0052 no 21/12/2016 2
16-01 Ejecutado 28/03/2016 1
16-02 Ejecutado 30/08/2016 1 2 1
SN 1 no 10/11/2016 1
SN 2 Ejecutado 15/11/2016 1
17-001 Ejecutado 25/01/2017 14
17-002A Ejecutado 25/01/2017 7 2
17-003 no 08/02/2017 1
17-004 Ejecutado
17-005 no 15/02/2017 1
17-006 no 15/02/2017 1 1
17-007 no 08/03/2017 1
17-008 no 20/03/2017 4
17-009 no 21/03/2017 1 2
17-010 no 23/03/2017 1
17-011 no 23/03/2017 2
17-012 no 23/03/2017 2
TOTALES 33 7 48 5 8 2 1 4 3 7 4 2 5 1 1 2 2 3 12 1 1 2 2 5 7 1 10 40 8 5 1 1 1
Total de solicitudes 63 21 4 14 6 6 5 4 5 4 7 7 5 8 4 4 5 4 5 10 4 4 5 5 4 7 4 6 4 4 4 4 4 4
5. Base de datos de preferencias de muebles de Corporación Teknon (parte 3)
6
Dimensiones
Descripción Cantidad
Ancho Largo
Material de 18 mm
Laterales 2 2,35 0,6
Lateral intermedio 1 1,96 0,6
piso maletero 1 1,46 0,6
techo maletero 1 1,46 0,6
entrepaños 4 0,72 0,6
rodapie 1 1,46 0,05
frentes gavetas 4 0,715 0,2394
laterales gavetas 8 0,19 0,6
fondo gavetas 4 0,19 0,715
Material de 9 mm
Fondo gavetas 4 0,58 0,68
Herrajes
Tubo para ropa 1 - 0,72
Correderas sencillas 4 pares - 0,5
Perfil tirador 4 - 0,715
6. Calculo de materiales de closet
7
LAMINA DE MELAMINA
MATERIAL PARA EMBALAR MANILLAS PARA GAVETAS 1,22 X 2,44
TUBO DE ALUMINIO 5 m CANTOS DE PVC CORREDERAS GAVETERO
Almacenamiento
Traslado a Rectificación de
de pieza Traslado a Rectificación de deposito de 1-0
corte
deposito de 1-0
corte materia prima
materia prima defectuosa
defectuosa 1-I
Inspección de
1-I
Inspección de rectificación
rectificación Pieza rechazada
Pieza rechazada
Traslado a
almacén de Traslado a
piezas no almacén de
terminadas piezas no
terminadas
Traslado a
mesas de Almacenamiento
trabajo de piezas
Fabricar
1-0 estructura del
gavetero Traslado a
Calculo Mesas de
1-D dimensión de la trabajo
gaveta
Perforar piezas
2-0 para ranuras de
fondo
3- 0
Insertar fondo
en piezas
Colocar
4- 0 correderas a
gaveta
Armar plantilla
5- 0 para ubicar
gavetas
Atornillar
6- 0 correderas a
estructura
Insertar cajones
7- 0
a estructura
Colocar frentes
7- 0
a cajones
Inspección de
1-I
frentes
8- 0 Colocar cantos
9- 0 Rematar cantos
9- 0 Colocar manillas
Almacenamiento
de módulo
Traslado de
módulo a área
de presentar
Ensamblar
9- 0 Gavetero con
cuerpo
9- 0 Colocar tubo
Atornillar resto
9- 0
de piezas
Desarmar piezas
9- 0
de modulos
9- 0 Embalar
Trasladar a
almacén de
espera
Almacenamiento
de closet en piezas
y modulos
8
8 Diagrama de Flujo para Closet
9
METODO ACTUAL METODOFECHA
PROPUESTO PAGINA 1 DE 1
Ó
Ó Ó
OBSERVACIONES
RESUMEN EXIS. PROP. DIF. GENERALES:
INSPECCIONES
ALMACENAMIE
TRANSPORTE
OPERACIÓN
DEMORA
ETAPA
NTOS
DIST. EN minut os/
DETALLES DEL PROCESO MET. MTS.
CA NT I DA D
UNIDAD
10
20,5
19,5
6
18,5
4
17,5
2
16,5
0 15,5
CORTAR ENSAMBLAR PRESENTAR PREPARAR GLOBAL
11
PUERTAS 0,80
MDF 9MM
MADERA DE PINO
grupo descripcion ancho largo nº piezas total
0,02 2,01 2,00 0,089
ESTRUCTURA VERTICALES
INTERNA 0,02 0,30 6,00 0,036
HORIZONTALES 0,74 0,05 8,00 0,297
TOTAL m2 0,421
TOTAL m2 +10% 0,463
Tabla de 18 m2/0,72 0,644
CHAPAS
TOTAL m2 3,474
TOTAL m2 +10% 3,822
LAMINAS de 122
(m2/2,9768) 1,284
11 Calculo de Materiales para puerta
12
LAMINA DE PINO 0,2 X 3 X 0,05
CHAPA DE 1,22 X 2,44
MATERIAL PARA EMBALAR
Almacén de Almacen de
aglomerado aglomerado
Almacén de
materiales
Calculo del 1-D
Calculo del
Ubicar y 1-D
corte
corte
1-0 seleccionar
material
Traslado a Traslado a
Almacen de Almacen de
1-I Inspección de
materia prima materia prima
material
Traslado a Traslado a
Traslado a zona máquina de
de embalaje máquina de
corte corte
Calibrar Calibrar
1-D Máquina de 1-D Máquina de
Almacenamiento corte corte
de material
1-I Inspección de
corte
1-I Inspección de
corte
Traslado a
canteadora
Trasladar chapa
a mesa de Aplanar en
ensamblado 1-0
canteadora
1-I Inspección de
corte
Traslado a Rectificación de
deposito de 1-0
corte
materia prima
defectuosa
1-I
Inspección de
rectificación
Pieza rechazada
Traslado a sierra
Calibrar
1-D Máquina de
corte
1-I Inspección de
corte
Traslado a mesa
de ensamble
1-0
Armado con
grapas
Marcar
1-0 esqueleto sobre
chapa
1-0
Encolar chapas y
esqueleto
Ensamblaje de
1-0 chapas con
esqueleto
1-0 Prensado
Espera por
1-D secado de
encolado
Inspección de
1-I
prensado
Traslado a sierra
Calibrar
1-D Máquina de
corte
1-0 Rectificado
1-0 Embalar
Traslado a
almacenamiento
Almacenamiento
de piezas
13
13 Diagrama de Flujo Puerta
14
Í DIAGRAMA DE PROCESOS
METODO ACTUAL METODOFECHA
PROPUESTO PAGINA 1 DE 1
Ó
Ó Ó
INSPECCIONES
ALMACENAMIE
TRANSPORTE
OPERACIÓN
DEMORA
ETAPA
HORA
NTOS
DIST. EN
DETALLES DEL PROCESO MET. MTS.
CANTIDAD HORAS/
UNIDAD
11,5
9,5
15
horas de fabricación
horas de fabricación
7,5
5,5
14
3,5
1,5
13
CORTAR ENSAMBLAR PRESENTAR PREPARAR GLOBAL
-0,5
Procesos productivos Procesos productivos
17
PRODUCTO CANT. P.U. TOTAL
Bisagra invisiblr para embutir 1 unidad 8.000,00 8.000,00
Bisagras 180 8 pares 27.600,00 220.800,00
Bisagras c/f de 35 40 unidades 19.000,00 760.000,00
Bisagras cuello completo c/f 20 pares 19.000,00 380.000,00
Bisagras cuello completo s/f 44 pares 8.000,00 352.000,00
Bisagras pequeñas cuello completo 2 pares 6.000,00 12.000,00
Bisagras rectas a presion s/f 42 pares 8.000,00 336.000,00
Bisagras rectas c/f 12 pares 19.000,00 228.000,00
Bisagras rectas s/f 30 pares 8.000,00 240.000,00
Bisagras semi cuello c/f 44 pares 19.000,00 836.000,00
Bisagras semi cuello s/f 54 pares 8.000,00 432.000,00
Bisagras van y ven 140x40 1 par 32.000,00 32.000,00
Bisagras van y ven 180x40 1 par 35.000,00 35.000,00
Brazo hidraulico 1 unidad 8.000,00 8.000,00
Broca para abrir canal 01-7/8 1 unidad 25.500,00 25.500,00
Cajetines de plastico 2 unidades 22.000,00 44.000,00
Cajitines de metal 3 unidades 1.500,00 4.500,00
Canaleta para luz led para empotrar 50cm. 1 unidad 20.000,00 20.000,00
Candados 4 unidades 15.000,00 60.000,00
Canto PVC fino blanco de 1mm 100 Mtrs 460,00 46.000,00
Canto PVC fino Gris de 1mm 150 Mtrs 460,00 69.000,00
Canto PVC grueso Gris 22x2 200 Mtrs 1.200,00 240.000,00
Cerraduras para arturitos 18 unidades 10.500,00 189.000,00
Cerraduras pico de loro 2 unidades 34.800,00 69.600,00
cilindros 2 unidades 20.000,00 40.000,00
Correderas blancas de 35cm. 14.600,00 0,00
Correderas blancas de 30cm. 5 pares 14.600,00 73.000,00
Correderas blancas de 50cm. 14 pares 14.600,00 204.400,00
correderas blancas de 55cm. 13 pares 14.600,00 189.800,00
Correderas finas tipo telescopicas s/f 9 pares 35.000,00 315.000,00
Correderas marrones de 30cm 5 par 14.600,00 73.000,00
Correderas marrones de 35cm. 15 pares 14.600,00 219.000,00
Correderas marrones de 40cm. 5 pares 14.600,00 73.000,00
Correderas marrones de 50cm. 13 pares 14.600,00 189.800,00
Correderas telecopicas s/f 45cm. 10 pares 38.000,00 380.000,00
Correderas telescopica de 50 c/f 15 pares 45.500,00 682.500,00
Correderas telescopicas c/f de 45cm. 0 pares 40.000,00 0,00
Correderas telescopicas c/f de 55cm. 6 pares 49.000,00 294.000,00
Correderas telescopicas c/f de 60cm. 8 pares 55.000,00 440.000,00
Correderas telescopicas s/f de 55cm. 44 pares 43.000,00 1.892.000,00
Correderas telescopicas s/f 40cm. 6 pares 30.000,00 180.000,00
Correderas telescopicas s/f de 30cm. 1 par 20.000,00 20.000,00
Correderas Telescopicas s/f de 50cm. 10 pares 44.000,00 440.000,00
Correderas telescopicas s/f de 60cm. 9 pares 48.000,00 432.000,00
Correderas telescopicas s/f de 65cm. 1 par 55.000,00 55.000,00
Correderas telescopicas s/f de mayor apertura de 35cm. 4 pares 35.000,00 140.000,00
Correderas telescopicas s/f de mayor apertura de 45cm. 4 pares 38.000,00 152.000,00
Correderas tipo BLUM de 40cm. 1 par 54.500,00 54.500,00
cuñete de pega blanca 1 cuñete 115.000,00 115.000,00
Especiero de 12cm. 1 unidad 52.000,00 52.000,00
Esquineros de rodapie de aluminio 5 unidades 7.000,00 35.000,00
galon de pega amarilla 5 galon 35.350,00 176.750,00
Garrucha grande para puerta corrediza 1 par 10.000,00 10.000,00
H unidora de rodapie de aluminio 1 unidad 6.200,00 6.200,00
Himanes de 10 Kls. 4 unidades 1.900,00 7.600,00
Hoja de caladoras dientes grandes 3 unidades 2.800,00 8.400,00
Laminado decorativo blanco brillante 2 unidades 39.900,00 79.800,00
Lijas 120 40 unidades 850,00 34.000,00
Lijas 180 53 unidades 850,00 45.050,00
Lijas 220 39 unidades 850,00 33.150,00
Lijas 360 44 unidades 850,00 37.400,00
Mdf 18mm de 183 4,5 unidades 57.400,00 258.300,00
Mecha de paleta de 1" 1 unidad 2.600,00 2.600,00
Mecha de paleta de 7/8 1 unidad 2.600,00 2.600,00
Mechas de paleta de 1/2 1 unidad 2.600,00 2.600,00
Pie de amigo de acero inoxidable 7 pares 150.000,00 1.050.000,00
Ragatones negros medianos 4 unidades 500,00 2.000,00
Rueda para puertas corredizas tipo caracol peq. 2 pares 3.500,00 7.000,00
Soportes para entrepaños de vidrio grande 4 unidades 225,00 900,00
Soportes para entrepaños de vidrio pequeños 8 unidades 225,00 1.800,00
18
PRODUCTO (Continuación) CANT. P.U. TOTAL
Soportes para largueros de cama 1 par 2.250,00 2.250,00
tapa de una toma para cajetin de corriente 6 unidades 1.600,00 9.600,00
Tapa tornillos negros de plastico 1 bolcita 90,00 90,00
Toma corriente de una toma 5 unidades 1.500,00 7.500,00
tornillos cabeza plana 6x1 500 caja 42,32 21.160,00
tornillos cabeza plana 6x1 1/2 500 caja 47,02 23.510,00
tornillos cabeza plana 6x1 1/4 500 caja 47,07 23.535,00
TOTALES 1.621.596,41 13.242.195,00
18. Inventario de materiales existente en Corporación Teknon
19
Traslados por parte del operador
Situación Actual (Closets) Situación Actual (Puertas) Propuesta de mejora
Tiempo Tiempo Distancia Tiempo
Actividad Distancia (m) Actividad Distancia (m) Actividad
(s) (s) (m) (s)
Traslado a almacén de Traslado a almacén de Traslado a almacén de
aglomerado 12,6 11,3 aglomerado 12,6 11,3 aglomerado 12,6 11,3
Trasladar lamina a máquina de Trasladar lamina a máquina de
corte 1,7 1,5 corte 1,72 1,5 Traslado a área de corte 1,8 1,6
Traslado a almacén de piezas no Traslado a área de
terminadas 1,72 1,5 Traslado a canteadora 11,97 10,8 codificación 2,0 1,8
Traslado de almacén a mesas de
trabajo 8,9 8,0 Traslado a sierra 11,98 10,8 Traslado a área de forrado 1,7 1,6
Traslado a área de
Traslado a almacén de herrajes 2,88 2,6 Traslado a mesa de ensamble 17,704 15,9 ensamblaje 1,4 1,2
Traslado de correderas a mesa de Traslado de operador a almacén Traslado a área de colocar
trabajo 2,88 2,6 de chapas 12,61 11,3 canto 2,4 2,1
Trasladar cantos a mesas de Traslado a área de forrado de
trabajo 2,88 2,6 Traslado a máquina de corte 6,38 5,7 canto 1,2 1,1
Traslado a almacén de materiales Trasladar chapa a mesa de
3 12,61 11,3 ensamblado 10,62 9,6 Traslado a área de embalaje 1,5 1,3
Trasladar puerta a sierra para Traslado a área de producto
Traslado a zona de ensamblaje 12,61 11,3 rectificar 10,62 9,6 terminado 1,4 1,3
Traslado de modulo a área de
presentar 5,67 5,1 Traslado a área de presentar 1,72 1,5
Trasladarse a área de almacenaje
de embalaje 13,1 11,8 Traslado a área de almacenaje 13,07 11,8
Trasladar a área de presentar 5,8 5,2
Trasladar a área de almacén en
espera 13,1 11,8
TOTAL 96,5 86,8 TOTAL 111,0 99,9 TOTAL 26,1 23,5
DIFERENCIA PROPUESTA DIFERENCIA PROPUESTA
DE MEJORA -63% DE MEJORA -76%
Tiempo
Distancia (m)
Traslados del operador (s) Diferencia
Total traslados closets 46,3 86,8 63%
Total traslados puertas 111,0 99,9 76%
Total traslados propuesta 26,1 23,5
Traslados de M.P
Situación Actual (Closets) Situación Actual (Puertas) Propuesta de mejora
Tiempo Tiempo Distancia Tiempo
Actividad Distancia (m) Actividad Distancia (m) Actividad
(s) (s) (m) (s)
Traslado a almacén de
Traslado a máquina de corte 1,72 1,548
Traslado a máquina de corte 1,72 1,548 aglomerado 12,6 11,3
Traslado a almacén de piezas no
1,72 1,548
terminadas Traslado a canteadora 11,97 10,773 Traslado a área de corte 1,8 1,6
Traslado a área de
Traslado a mesas de trabajo 8,9 8,01
Traslado a sierra 11,98 10,782 codificación 2,0 1,8
Traslado a almacén de herrajes 2,88 2,592 Traslado a mesa de ensamble 17,7 15,930 Traslado a área de forrado 1,7 1,6
Traslado de operador a almacén Traslado a área de
Ubicar y seleccionar correderas 15
---- de chapas 12,61 11,349 ensamblaje 1,4 1,2
Traslado correderas a mesa de Traslado a área de colocar
2,88 2,592
trabajo Traslado a máquina de corte 6,38 5,742 canto 2,4 2,1
Traslado a almacén de materiales Trasladar chapa a mesa de Traslado a área de forrado de
2,88 2,592
2 ensamblado 10,62 9,558 canto 1,2 1,1
Trasladar puerta a sierra para
Ubicar y seleccionar cantos
---- 15 rectificar 10,62 9,558 Traslado a área de embalaje 1,5 1,3
Traslado a área de producto
Trasladar cantos a mesa de trabajo 2,88 2,592
Traslado a área de presentar 1,72 1,548 terminado 1,4 1,3
Traslado a almacén de materiales
12,61 11,349
3 Traslado a área de almacenaje 13,07 11,763
Ubicar y seleccionar perfiles ---- 15
Traslado a zona de ensamblaje 12,61 11,349
Traslado de modulo a área de
5,67 5,103
presentar
Trasladarse a área de almacenaje
11,763
de embalaje 13,07
ubicar y seleccionar material ---- 15
Trasladar a área de presentar 5,83 5,247
Trasladar a almacén de espera 13,1 11,79
TOTAL 86,8 138,1 TOTAL 98,4 88,6 TOTAL 26,1 23,5
DIFERENCIA PROPUESTA - DIFERENCIA PROPUESTA
DE MEJORA 115% DE MEJORA -65%
Tiempo
Traslados de materia prima Distancia (m) Diferencia
(s)
Total traslados closets 31,1 28,0 5%
Total traslados puertas 98,4 88,6 65%
Total traslados propuesta 26,1 23,5
20
20 Propuesta de mejora, Ubicación de agujeros trabajo de pasantías Angel Quintero
21
Situación Actual (Puertas) Propuesta de mejora estimada Situación Actual (Closets) Propuesta de mejora estimada
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo
Actividad Actividad Actividad Actividad
(min) (min) (min) (min)
Calculo de corte de material 30 Calculo de corte de material 5,0 Calculo de corte de material 80 Calculo de corte de material 5,0
Calibrar máquina de corte 1 Calibrar máquina de corte 1 Calibrar máquina de corte Calibrar máquina de corte 1
1
Inspección de corte 2 Aplanar en canteadora 1,5 Corte de láminas en piezas 240 Corte de láminas en piezas 200,0
Aplanar en canteadora 1,5 Calibrar máquina de corte 1,5 Inspección de corte 2 Inspección de corte 2,0
Calibrar máquina de corte 1,5 Corte de pino 8,0 Fabricación de estructura del gavetero 30 Codificacion de piezas 5,0
Corte con sierra 10 Calibrar máquina de corte 1,5 Calculo de dimensión de la gaveta 5 Fabricación de estructura del gavetero 20,0
Inspección de corte 2 Corte de chapa 5,0 Perforar piezas para ranuras de fondo 6 Perforar piezas para ranuras de fondo 6,0
Armado con grapas 2 Codificacion de piezas 5,0 Atornillar e insertar fondo en piezas 90 Atornillar e insertar fondo en piezas 90,0
Calibrar maquina de corte 1,5 Armado con grapas 2,0 Colocar correderas a gaveta 8 Colocar correderas a gaveta 8,0
Atornillar las correderas a estructura de
Corte con desperdicio 5 Encolar chapas y esqueleto 2,0 Armar plantilla para ubicar gavetas 6 gavetero 40,0
Ensamblaje de chapas con Atornillar las correderas a estructura de
Inspección de corte 2 esqueleto 2,0 gavetero 40 Insertar gavetas en estructura 8,0
Marcar esqueleto sobre chapa 2 Prensado 720,0 Insertar gavetas en estructura 8 Colocar frentes a gaveta 35,0
Encolar chapas y esqueleto 5 embalaje 3,0 Colocar frentes a gaveta 35 Colocar cantos 240,0
Ensamblaje de chapas con
esqueleto 2 Colocar cantos 240 Colocar perfiles 8,5
22
Áreas dentro de la Clasificación
Ítem
planta A E I O X
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1
1 Baños 2 4 -- -- 5,16,17
8,9,11,12,13,15,1
2 Oficina 3 4,17 6 5,6,7,10,14
1,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,
3 Deposito 5,2 8 16,17
5,7,3,
4 Comedor 1 2 6,8,9,11,12, 10,11,12,13,14,15,16,17
5 Area de corte 3,8,9 11,13,15 6,16,17 1,2,4,7,10,12,14,2,4
6 Estacionamiento 17 10,12,14 5,8,9,11,13,15,16 1,2,3,7
7 Pintura 1 al 17
10,13,14,1 1,2,3,4,6,8,11,12,
8 Area de verificacion 5,9 5 3,11 16,17 7
Area de 1,2,4,6,13,14,16,1
9 Codificacion 5,8,10 11,15 12 7 3,7
13,16,
10 Area de forrado 9,11 6,8,12,15 17 14 1,2,3,4,5,7
11 Area de remate 10,12 5,9,13 8,14 2,4,15 3,7
Area de colocar
12 canto 11,12,13 6,10,14,15 9 2,816,17 1,3,4,5,7
13 Ensamblaje 8,12,14 5,10,11,15 6,1 2,9 1,3,4,7
6,8,9,12,15
14 Forrado de canto 13 ,16 11 10,17 1,2,3,4,5,7
8,9,10,12,
15 Inspeccion 17 5,13 6,2,11,14,16 1,3,4,7
5,9,10,11,12,13,1
16 Embalaje 6,17 2,8,15 4 1,3,4,7
Area de producto 3,8,9,15,16
17 terminado 6 ,17 5 2,10,11,12,13,14 1,4,7
22 Listado de áreas y clasificación
23
23 Diagrama adimensional de bloques alternativa 1 (izquierda) y alternativa 2 (derecha)
24
Para closet Distancias Tiempo (s)
Traslado a almacen de materia prima 12,6 11,3
Seleccionar materia prima 10
Trasladar materia prima a area de corte 1,8 1,6
Calculo de corte 300
Corte de piezas 9420
Traslado a codificacion 2 1,8
Codificar 300
Traslado a forrado 1,7 1,6
Traslado a ensamblaje 1,4 1,2
Fabricacion de estructura de gavetero 1200
Perforar piezas para ranuras de fondo 360
Colocar correderas a gaveta 480
Atornillar correderas a estructura de gavetero 2400
Insertar gavetas en estructura 480
colocar frentes 2100
Traslado a forrar canto 2,4 2,1
forrar con canto 14400
Colocar perfiles 510
traslado a embalaje 1,5 1,3
embalaje 900
traslado a almacen de producto terminado 1,4 1,3
Almacenaje
TOTAL TIEMPO DE FABRICACION (HORAS) 9,1
25
Total Gasto en Precio de m2
m2 lamina
materiales lamina necesarios Total
26
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Recursos Asignados
FASE 1S: Seiri
47 días mié 21/06/17 jue 24/08/17
(Clasificar)
Venta de aserrín 3 días mié 21/06/17 vie 23/06/17 Publicidad Mercado Libre[Bs.370,50]
Traslado a área de co rte 1,8 1,6 Traslado a área de co rte 1,8 1,6
Traslado a área de co dificacio n 2,0 1,8 Traslado a área de co dificacio n 2,0 1,8
Traslado a área de fo rrado 1,7 1,6 Traslado a área de fo rrado 1,7 1,6
traslados Traslado a área de ensamblaje 1,4 1,2 Traslado a área de ensamblaje 1,4 1,2
Traslado a área de co lo car canto 2,4 2,1 Traslado a área de co lo car canto 2,4 2,1
Traslado a área de fo rrado de canto 1,2 1,1 Traslado a área de fo rrado de canto 1,2 1,1
Traslado a área de embalaje 1,5 1,3 Traslado a área de embalaje 1,5 1,3
Traslado a área de pro ducto terminado 1,4 1,3 Traslado a área de pro ducto terminado 1,4 1,3
Atornillar las correderas a estructura de gavetero 2400,0 Encolar chapas y esqueleto 120,0
Embalar 900,0
TOTAL 11,4
28
Base de datos para analisis de varianza de una via
29